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高密科恩鑄造-增碳劑在鑄造中的使用
由廢鋼原料進灰鐵的鑄造生產(chǎn),增碳是工藝中重中之重。所以,選擇與廢鋼類型相匹配增碳劑就顯得尤為重要?,F(xiàn)在市場中的增碳劑質(zhì)量參次不齊。好的增碳劑能起到穩(wěn)定增碳、促進吸收的效果。但是增碳的比例,則要根據(jù)廢鋼成份而定。
關(guān)于灰鑄鐵中的氮含量問題
1. 灰鐵熔煉從沖天爐轉(zhuǎn)向電爐之后,非合成鑄鐵配料,同樣原材料,碳當量一樣,電爐鐵水強度性能總是不如沖天爐高,細查原因,在冶金原理上有不同,卻沒有任何資料可以學習和介紹,但是從成分上看,可以查出微量元素含量不同,特別是鈦含量不同。
2.現(xiàn)在,國內(nèi)在鑄造技術(shù)會議上多次談到,在灰鐵中,要把氮作為合金元素來對待,使大家逐步認識到影響氮的合金元素,鈦,甚至鋯,都要注意控制。在鑄鐵中,隨著氮含量增加,濟寧煉鋼用增碳劑,鑄鐵強度增加,直至含量超過150PPM以上出現(xiàn)氣孔為止,鑄鐵強度提高很多。
3.氮對灰鑄鐵抗拉強度的影響含量
4. 大量合成鑄鐵配料在電爐熔煉灰鐵中使用,以增碳劑配料加入,增加鐵水碳含量,而帶來鐵水氮含量大大增加,特別是不好的增碳劑,氮含量極高,同時廢鋼加入很多,鐵水氮含量綜合累積,煉鋼用增碳劑品質(zhì)可靠,(加上孕育,樹脂砂型芯)使鑄件出現(xiàn)氮氣孔問題,也在影響鑄件質(zhì)量。很多文章介紹他們在解決氮氣孔缺陷時,加入鈦或者鋯的合金,成功克服了灰鐵鑄件的氮氣孔,但是從氮增加鑄件強度方面來看,加上目前大量鑄造企業(yè)準確分析鐵水氮含量困難,終控制鐵水氮在合理的含量不足,也存在問題。
增碳劑的爐外增碳法
(1)包內(nèi)噴石墨粉采用石墨粉做增碳劑,吹進量為40kg/t,預估能使鐵液碳含量從2%升至3%。隨之鐵液碳含量慢慢上升,碳量使用率降低,增碳前鐵液溫度1600℃,增碳后均值為1299℃。噴石墨粉增碳,一般選用N2做質(zhì)粒載體,但在工業(yè)化生產(chǎn)標準下,煉鋼用增碳劑質(zhì)量保障,用壓縮空氣更便捷,并且壓縮空氣中的氧點燃造成CO,放熱反應熱可賠償一部分溫降,并且CO的復原氛圍有利于改進增碳實際效果。(2)出鐵時應用增碳劑可將100-300目地石墨粉增碳劑放進包里,或從出鐵槽隨流沖進,放完鐵液后充足拌和,盡量使碳融解消化吸收,煉鋼用增碳劑,碳的利用率在50%上下。
煅煤增碳劑開“漲” 增碳劑市場是否峰回路轉(zhuǎn)?
從業(yè)內(nèi)了解到,此次停產(chǎn)后續(xù)消息暫無,復產(chǎn)時間待整頓之后具體分析。根據(jù)調(diào)查的煅燒煤增碳劑企業(yè),85%位于崇崗工業(yè)園區(qū),96%的企業(yè)處于停產(chǎn)中。另15%的企業(yè)位于大武口,太沙工業(yè)園區(qū),雖然此次停產(chǎn)只有崇崗的企業(yè),但是由于崇崗距離大武口、太沙工業(yè)園區(qū)的距離僅為20多公里,再加之崇崗工業(yè)園內(nèi)洗煤廠的停產(chǎn),煅煤增碳劑原料有限,崇崗工業(yè)園區(qū)之外的煅燒煤企業(yè)產(chǎn)量也將難以長期維持。如果長時間停產(chǎn),目前的煅煤增碳劑的社會庫存預計可維持到本月底。
煅煤增碳劑企業(yè)停產(chǎn),石油焦增碳劑、石墨化增碳劑是否會迎來“春天”?市場眾說紛紜,增碳劑市場是否會峰回路轉(zhuǎn)?還需后期密切關(guān)注煅燒煤增碳劑企業(yè)的后續(xù)發(fā)展。
企業(yè): 山東科恩碳材料有限公司
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