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復合反應沉降罐(甲方現(xiàn)有):復合反應沉降罐(直徑:6.5m高:10m不包括錐形部分及離地高度)用于經(jīng)綜合反應箱體預處理后的乳狀液的后續(xù)處置。
臥螺離心機:將沉降罐中底部的泥,經(jīng)離心機進一步分離,泥備泥雜成型機用,水進污水處理設備。
泥雜成型機:經(jīng)離心機分離出的泥過泥雜成型機(電驅動渦輪擠壓成型長:3m寬:1m)。
烘干機:經(jīng)泥雜成型機后的泥進入該烘干機制成顆粒狀固體,以備電廠焚燒或制磚原料(蒸汽加熱通過鼓風機旋轉加熱烘干泥雜,長:8m寬:1.5m)。
雖然相應的措施降低了特殊yuan油對生產(chǎn)的影響,但特殊yuan油對脫水器的影響還是很大,為了進一步降低老化油的產(chǎn)出量并能穩(wěn)定生產(chǎn),我們從精細調(diào)節(jié)分離器、脫水器上下功夫,并由隊上的技術干部成立了一個專項管理小組,一個干部負責一個崗位,盯在現(xiàn)場協(xié)助操作工進行調(diào)節(jié),精細操作參數(shù),尋找比較合適的切入點,并制定了分離崗和脫水崗的特殊管理規(guī)定,為進一步穩(wěn)定生產(chǎn)打下了基礎。含油廢水的來源和性質含油廢水主要來自石油,石化,鋼鐵,焦化,天ran氣發(fā)電站,機械加工和其他工業(yè)部門。
站內(nèi)工藝及設施優(yōu)化
(1)收油泵工藝流程優(yōu)化。收油管線的振動問題主要原因是收油泵的進出口管線不匹配,進口管線φ114,出口管線φ48,憋壓嚴重,造成機泵振動過大,管線振裂原因分析是由于收油泵出口管線過長,直角彎過多,流體在管道中變向過頻,管道所受應力大,薄弱部位就會出現(xiàn)穿孔,針對這種情況將收油泵出口管線進行了優(yōu)化。通過收油流程優(yōu)化,機泵振動大問題得到解決。yuan油溫度的提高可以增加附著在油水界面的瀝青、膠質、石蠟等乳化劑在yuan油中的溶解度,降低了水滴保護膜的機械強度,隨著溫度的提高,水滴體積發(fā)生膨脹,使界面膜受到一種張力的作用,這樣水滴在碰撞過程中容易使薄膜發(fā)生po裂。
(2)收油設備優(yōu)化。原收油泵采用2臺泵,1臺轉子泵排量為30m3/h,另1臺螺桿泵排量為10m3/h,在運行過程中轉子泵故障頻繁,無法啟運,螺桿泵排量過小,影響老化油回收,因此將轉子泵優(yōu)化為單螺桿泵,排量為30m3/h。
另外,由于老化油中硫酸鹽還原菌快速 繁殖并形成菌膠團,與聚合物、石油膠質、瀝青質等粘合在一起,嚴重干擾 了主工藝流程中電脫水系統(tǒng)的正常運行,在導致外輸yuan油含水超標質量事故、 電脫水器頻繁跳閘的生產(chǎn)事故的同時,還造成部分難回收的老化油只能堆積 在油泥池中或填埋處理,對區(qū)域的水、土壤環(huán)境造成嚴重污染。如果化驗不合格,則與放水一起進入3000m3污水沉降罐重新回收處理。威德環(huán)保化工有限公司