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處理規(guī)模
20噸/天(原料為貴公司未加工處理過(guò)的泥雜含量不超30%的流質(zhì)老化油泥、浮渣、生物泥)注明:設(shè)計(jì)余量10%
我公司考慮到,在使用復(fù)合脫水劑處理過(guò)程中對(duì)污水處理造成影響,脫水中含COD、硫化物、氨氮等污染物較高,易影響污水處理對(duì)活性污泥的沖擊;其污水中含復(fù)合脫水劑我公司可依據(jù)濃度進(jìn)行回收,蒸餾后重復(fù)利用技術(shù)。
下面就現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用方面提出老化油處理的幾點(diǎn)好處:
(1)采用熱化學(xué)脫水工藝是處理含硫化合物老化油比較有效的方法,避免老化油進(jìn)入電脫裝置,能很好的解決電脫運(yùn)行不穩(wěn)的問(wèn)題。
(2)完善工藝的同時(shí),研制優(yōu)選適合該工藝運(yùn)行的老化油破乳劑,優(yōu)化加yao方式及加藥濃度,篩選抗波動(dòng)性和廣譜性較好的破乳劑,可以取得更好的脫水效果。
(3)有效的老化油處理工藝,既解決了外輸含水頻繁波動(dòng)的問(wèn)題,又解決了由于沉降罐放水水質(zhì)差,造成的污水水質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo)的問(wèn)題,在提高注水水質(zhì)方面具有很大的推廣價(jià)值。
老化油“四單一混”流程,原污水輸送流程
(1)污水輸送工藝不合理。由圖2可見,盡管該聯(lián)合站外輸污水355mg/L,但外站接到的污水含油905mg/L,zui高時(shí)達(dá)到5000 mg/L,主要原因是400m3污油池這部分污油進(jìn)入外輸污水系統(tǒng)造成的。
(2)站內(nèi)收油設(shè)施及工藝無(wú)法連續(xù)收油。該聯(lián)合站站內(nèi)老化油回收設(shè)備主要是1臺(tái)螺桿泵和1臺(tái)擺動(dòng)式轉(zhuǎn)子泵,螺桿泵排量小,運(yùn)行振動(dòng)大,經(jīng)常造成收油管線振裂,轉(zhuǎn)子泵經(jīng)常損壞,上述原因造成老化油無(wú)法連續(xù)收油。
(3)外站工藝造成老化油含水過(guò)高,影響處理效果。外站聚A1、A2老化油輸送管線沒有伴熱,老化油粘度較高管線經(jīng)常凝堵,因此該管線采用摻水伴熱輸送,含水量達(dá)到60%以上,處理難度較大。由于上述原因造成站內(nèi)老化油處理效果不好。