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從冷軋機(jī)的技術(shù)人員處得知,在設(shè)備的中部和尾部經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)堆鋼的現(xiàn)象,這時(shí)什么原因呢?能解決嗎?
冷軋機(jī)生產(chǎn)的時(shí)候有堆鋼現(xiàn)象出現(xiàn),可能是因輥縫設(shè)定不當(dāng)引起軋件尺寸不當(dāng)造成的;也有可能是冷軋機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)不當(dāng)才會(huì)使其處于堆鋼軋制狀態(tài);另外電機(jī)突然升速或降速的情況下,也有可能會(huì)引起堆鋼;也或者說(shuō)軋輥突然斷裂或前幾道次導(dǎo)衛(wèi)嚴(yán)重?fù)p壞,堆鋼是后果之一。
只要原因分析到位了,解決也是不難的,通過(guò)換輥、槽后,準(zhǔn)確設(shè)定槽底并正確測(cè)算輥徑和速度,減小速度誤差;同時(shí)正確調(diào)整各種冷軋?jiān)O(shè)備間的張力;并加強(qiáng)對(duì)電氣設(shè)備以及軋輥冷卻水量的檢查,避免不利因素的存在。
軋機(jī)在使用過(guò)程中,如果遇到起步、升速、減速時(shí)張力波動(dòng)大這一問(wèn)題,那么我們應(yīng)如何進(jìn)行處理呢?下面來(lái)簡(jiǎn)單分析一下。
如果軋機(jī)出現(xiàn)這種現(xiàn)象,主要是由摩擦力、速度變化所致,它還會(huì)使得一些工藝參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng),具體的有:
(1)軋制摩擦系數(shù)隨速度的增加而降低,使得軋制力變??;
(2)速度提高,會(huì)使軋輥輥系的軸承油膜厚度增大,使得輥縫變小。
所以,在升速和減速過(guò)程中,可以適當(dāng)抬高輥縫或者是增加張力,稀土軋機(jī)現(xiàn)貨,還可以調(diào)整升、降速斜率,或者是合理調(diào)節(jié)比例積分值、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量進(jìn)行補(bǔ)償?shù)确椒?,?lái)消除這一現(xiàn)象。但我們同時(shí)要說(shuō)明的是:
(1)輥縫的抬高量,應(yīng)根據(jù)所軋制鋼帶的機(jī)械性能、道次壓下率、工藝潤(rùn)滑條件以及機(jī)器剛度等這些因素來(lái)進(jìn)行確定和調(diào)試,不能盲目進(jìn)行。
(2)張力的增加,應(yīng)在原張力基礎(chǔ)上進(jìn)行,且要使波動(dòng)量不大于3%。
這兩點(diǎn)我們要注意了,不能忽略。
相比剛推出的時(shí)候,軋機(jī)的價(jià)格確實(shí)降低了很多,這是因?yàn)檐垯C(jī)的生產(chǎn)成本有了明顯的降低。由用戶對(duì)此或表示疑惑,是不是成本降低了,代表其質(zhì)量和性能方面也有所降低呢?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,軋機(jī)生產(chǎn)廠家很多的是這樣的。
我們可以保證的是,軋機(jī)降低成本并非是將軋機(jī)原有配置進(jìn)行鎖水,而是在保證質(zhì)量的而前提下,通過(guò)對(duì)其加工工藝、材質(zhì)、裝配方式等方面的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了軋機(jī)零配件的批量生產(chǎn),這樣一來(lái),其成本自然會(huì)降低。
新型二輥或四輥軋機(jī)的工作輥設(shè)計(jì)的是采用60鉻鉬作為作為材質(zhì),稀土軋機(jī)批發(fā),并在軋輥的兩端采用四列雙柱軸承以承受徑向載荷,而且在輥?zhàn)訐Q輥側(cè)用兩只推力球軸承以承受左、右軸向載荷。軋機(jī)中每片機(jī)架選用的都是的45#鑄鋼,稀土軋機(jī),具有足夠的強(qiáng)度和剛度,經(jīng)加工后可以確保機(jī)架整體剛性和精度穩(wěn)定,從而使得軋機(jī)能夠獲得良好的使用效果。
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