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活塞與活塞桿聯(lián)接的防松方式有哪幾種
活塞和活塞桿的結構主要包括活塞與活塞桿的連接結構、活塞桿端部的連接結構、活塞與活塞桿及缸簡間的密封結構等。這里寧波北侖城祥機械的技術人員向大家介紹一下活塞桿的結構方式以及材料選擇。
活塞與活塞桿的連接結構。活塞與活塞桿的連接結構可分為整體式和裝配式,裝配式又有螺紋連接、半環(huán)連接、彈贊擋圈連接和錐銷連接等類型。液壓缸在一般工作條件下,活塞與活塞桿采用螺紋連接。但當工作壓力較高或載荷較大、活塞桿直徑又較小的情況下,活塞桿的螺紋可能過載。另外工作機械振動較大時,固定活塞的螺母有可能振動,因此需要采用非螺紋連接。
活塞桿的主體結構和端部連接結構?;钊麠U主體結構有實心和空心兩種。實心活塞桿用在桿徑較小的場合,供應精密導軸廠,當桿徑較大時,為了減輕重童,將活塞桿做成空心的??招幕钊麠U的一端留有氣孔,使焊接和熱處理時能排出熱氣。
活塞桿端部與工作機械的連接結構,根據(jù)不同的使用要求。主要有以下幾種形式:焊接式單耳環(huán);整體式單耳環(huán);光滑端部;雙耳環(huán);球頭;外螺紋連接;內螺紋連接。
活塞的材料通常采用鋼,耐磨鑄鐵,灰鐵HT15-33, HT20-40和鋁合金等。
挖掘機斗桿缸活塞桿自動伸出的原因
拆解斗桿缸主控制閥,發(fā)現(xiàn)閥芯偏離中位,使主油路始終處于打開位置;取閥芯時發(fā)現(xiàn)反向吸力較大,閥芯移動困難;將油路泄荷,取出閥芯后,閥芯活動自如無卡滯。
結合斗桿缸液壓控制原理圖重新分析,認為閥芯的卡滯應該與活塞桿自動伸出有關,斗桿缸內部密封件很可能損壞嚴重。于是對斗桿缸做內漏測試,方法如下:將斗桿缸主控制閥恢復正常,待斗桿缸伸出至行程末端位置時,拆去有桿腔進油膠管,供應精密導軸廠家,啟動發(fā)動機后操縱先導控制閥手柄,精密導軸批發(fā),使斗桿缸無桿腔繼續(xù)進油,觀察有桿腔是否有油液泄出。測試結果是有桿腔油口有大量的液壓油高速流出,這說明斗桿缸內部密封件已嚴重損壞。檢查液壓油箱時又發(fā)現(xiàn)油箱底部也有大量的鐵屑,分析認為斗桿缸損壞后,內壁刮削產生大量鐵屑吸附到進油濾芯上,導致主泵吸油時油量供應不足從而產生嘯叫聲。
裝載機轉斗油缸活塞桿反復彎曲故障分析
通過對活塞桿彎曲部位分析以及對該裝載機實際作業(yè)工況進行quan面觀察,發(fā)現(xiàn)在動臂zui大舉升高度,產斗在轉斗油缸作用下前傾撞擊動臂抖落物料時,射陽精密導軸,轉斗油缸與動臂橫梁發(fā)生碰撞。進一步檢查驗證,發(fā)現(xiàn)兩個轉斗油缸缸蓋法蘭下側均有碰撞痕跡,兩轉斗油缸安裝部位下方的動臂橫梁相應處也發(fā)現(xiàn)有碰撞痕跡。顯然,兩轉斗油缸活塞桿彎曲現(xiàn)象發(fā)生的直接原因為轉斗油缸與動臂橫梁發(fā)生干涉所致。
在裝載機工作裝置結構設計中,除了必須滿足使用性能、技術經濟指標、勞動條件等要求外,還必須保證作業(yè)時構件間無運動干涉 。而該故障是在運行工作幾年后發(fā)生的,新車時并未發(fā)現(xiàn)有該故障現(xiàn)象,由此推斷,該故障是在經過長期使用后工作裝置部分某些機件結構運動參數(shù)發(fā)生變化所致。經檢查工作裝置部分:動臂、連桿、搖臂、鏟斗及其鉸接支點無變形、開焊、裂紋、移位 、松曠、咬死等現(xiàn)象;再檢查動臂提升、鏟斗翻轉等技術參數(shù)指標,發(fā)現(xiàn)轉斗前傾角遠大于設計值45°。
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