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伺服驅(qū)動器檢修的難題特點
1、通電,伺服驅(qū)動器未承擔啟動數(shù)據(jù)信號,伺服驅(qū)動器在管理體系自查結束后,即給出OC難題。難題緣故以下。
(1)伺服驅(qū)動器的三相輸出電流檢驗電源電路毀壞,伺服驅(qū)動維修多少錢,誤流難題,如電流電壓互感器內(nèi)部電源電路毀壞,亂報出不容樂觀過電流難題。
(2)伺服驅(qū)動器通電后,但拒絕一切實際操作,展現(xiàn)類似程序流程進到循環(huán)的"卡死"狀況,先不必非常容易分辨為MCU難題,出自于維護用意,故拒絕一切實際操作,以防導致人為因素的難題拓展。
(3)伺服驅(qū)動器滿載或負載運行一切正常,但攜帶一定負荷后,展現(xiàn)電機震蕩、輸出工作電壓偏相難題等。
2、驅(qū)動電源電路本身難題。
(1)驅(qū)動電源電路不可以輸出一切正常的驅(qū)動單脈沖,多見電流輸出才可以缺乏。驅(qū)動IC的后置攝像頭放大儀低效能,元器件變值等。
(2)驅(qū)動供電系統(tǒng)電源電壓的消沉為驅(qū)動IC內(nèi)部欠工作電壓電源電路所探測,溫州伺服驅(qū)動維修,驅(qū)動IC給出OC難題。
伺服驅(qū)動器檢修難題緣故以下
(1)驅(qū)動電源電路的供電系統(tǒng)開關電源電流(輸出功率)輸出才可以缺乏。
(2)驅(qū)動IC或驅(qū)動后置攝像頭放大儀低效能,輸出內(nèi)電阻增大,使驅(qū)動單脈沖的工作電壓波動或電流波動缺乏。
(3)某只或預IGBT低效能,通斷內(nèi)電阻增大,通斷管損耗擴大。
故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 850系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的進口臥式加工中心,在開機后,手動移動X軸,機床X軸工作臺不運動,CNC出現(xiàn)X跟隨誤差超差報警。
分析與處理過程:由于機床其他坐標軸工作正常,X軸驅(qū)動器無報警,全部狀態(tài)指示燈指示無故障,為了確定故障部位,考慮到6RA26**系列直流伺服驅(qū)動器的速度/電流調(diào)節(jié)板A2相同,維修時將X軸驅(qū)動器的A2板與Y軸驅(qū)動器的A2板進行了對調(diào)試驗。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn),X軸可以正常工作,伺服驅(qū)動維修公司,但Y軸出現(xiàn)跟隨超差報警。根據(jù)這一現(xiàn)象,可以得出X軸驅(qū)動器的速度/電流調(diào)節(jié)器板不良的結論。根據(jù)SIEMENS 6RA26**系列直流伺服驅(qū)動器原理圖,測量檢查發(fā)現(xiàn),當少量移動X軸時驅(qū)動器的速度給定輸入端57與69端子間有模擬量輸入,測量驅(qū)動器檢測端B1,速度模擬量電壓正確,但速度比例調(diào)節(jié)器N4(LM301)的6腳輸出始終為0V。對照原理圖逐一檢查速度調(diào)節(jié)器LM301的反饋電阻R25、R27、R21,偏移調(diào)節(jié)電阻R10、R12、R13、R15、R14、R12,以及LM301的輸入保護二極管V1、V2,給定濾波環(huán)節(jié)R1、C1、R20、V14,伺服驅(qū)動維修哪家好,速度反饋濾波環(huán)節(jié)的R27、R28、R8、R3、C5、R4等外圍元器件,確認全部元器件均無故障。因此,確認故障原因是由于LM301集成運放不良引起的;更換LM301后,機床恢復正常工作,故障排除。
伺服驅(qū)動器維修
對電機的要求
1、從速到速電機都能平穩(wěn)運轉,轉矩波動要小,尤其在低速如0.1r/min或更低速時,仍有平穩(wěn)的速度而無爬行現(xiàn)象。
2、電機應具有大的較長時間的過載能力,以滿足低速大轉矩的要求。一般直流伺服電機要求在數(shù)分鐘內(nèi)過載4~6倍而不損壞。
3、為了滿足快速響應的要求,電機應有較小的轉動慣量和大的堵轉轉矩,并具有盡可能小的時間常數(shù)和啟動電壓。
4、電機應能承受頻繁啟、制動和反轉。
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