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布袋脈沖除塵器是在布袋除塵器的基礎(chǔ)上,改進(jìn)的新型脈沖袋式除塵器。為了進(jìn)一步完善脈沖袋式除塵器,改后的脈沖袋式除塵器保留了凈化、處體能力大、性能穩(wěn)定、操作方便、濾袋、維修工作量小等優(yōu)點(diǎn)。
布袋脈沖除塵器由灰斗、上箱體、中箱體、下箱體等部分組成,上、中、下箱體為分室結(jié)構(gòu)。工作時(shí),含塵氣體由進(jìn)風(fēng)道進(jìn)入灰斗,粗塵粒直接落入灰斗底部,細(xì)塵粒隨氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入中、下箱體,除塵器廠家,粉塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進(jìn)入上箱體至凈氣集合管-排風(fēng)道,經(jīng)排風(fēng)機(jī)排至。 清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風(fēng)道,使該室的布袋處于無氣流通過的狀態(tài)(分室停風(fēng)清灰)。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進(jìn)行脈沖噴吹清灰,切斷閥關(guān)閉時(shí)間在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現(xiàn)象,使濾袋清灰,并由可編程序控制儀對(duì)排氣閥、脈沖閥及卸灰閥等進(jìn)行全自動(dòng)控制。
由于采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,噴吹就可達(dá)到清灰的目的,所以清灰周期,脈沖式布袋除塵器了清灰能耗,壓氣耗量可大為。同時(shí),濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應(yīng)減低,從而成地濾袋與閥片的壽命。檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機(jī),系統(tǒng)正常運(yùn)行條件下分室進(jìn)行。濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的磨擦,了袋的壽命,又便于卸袋。
布袋脈沖除塵器清灰控制采用PLC微電腦程控儀,分定壓(自動(dòng))、定時(shí)(自動(dòng)),手動(dòng)三種控制方式。 定壓控制:按設(shè)定壓差進(jìn)行控制,除塵器壓差過設(shè)定值,各室自動(dòng)依次清灰一遍。 定時(shí)控制:按設(shè)定時(shí)間,每隔一個(gè)清灰周期,各室依次清灰一遍。 手動(dòng)控制:在現(xiàn)場(chǎng)操作柜上可手動(dòng)控制依次各室自動(dòng)清灰一遍,也可對(duì)每個(gè)室單獨(dú)清灰。 由用戶選定控制方式,用戶無要求時(shí),則按定時(shí)控制供貨。
鍋爐除塵器帽煙的原因主要有兩種,一種是布袋破損造成,二種是旁路裝置密封不嚴(yán)造成。
鍋爐除塵器布袋損壞是由于機(jī)械損傷、空氣動(dòng)力損傷、熱力損傷或聚合物纖維裂解的任一因素引起的;在使用過程中,花板變形造成濾袋傾斜,除塵布袋底部間距不均。在機(jī)械振動(dòng)和氣流作用下濾袋底部產(chǎn)生碰撞,造成靠近除塵器入口附近的濾袋出現(xiàn)孔洞和裂縫,形成機(jī)械損傷;濾袋與骨架的配合不夠貼切,清灰過程中,濾袋的膨脹和收縮與骨架產(chǎn)生碰壓,加重了破損程度。
濾袋的空氣動(dòng)力損傷主要是除塵器入口高速含塵氣流的沖刷,或者由于濾袋破損,致使凈氣室內(nèi)堆積粉塵,反吹時(shí)粉塵隨氣流運(yùn)動(dòng)對(duì)濾袋造成沖刷,加大了濾袋的破損。此外,除塵器入口設(shè)導(dǎo)流板,其目的是為了分散和引導(dǎo)氣流,避免高速含塵氣流直接沖刷濾袋,但觀察表明,導(dǎo)流板的設(shè)計(jì)、安裝不當(dāng),不僅不能起到應(yīng)有的疏導(dǎo)和分散氣流的作用,減輕含塵氣流對(duì)濾袋的沖刷,而且它自身還會(huì)被沖刷產(chǎn)生孔洞,形成局部高速含塵氣流,又造成了新的沖刷點(diǎn),加速了濾袋的破損;當(dāng)旋轉(zhuǎn)脈沖清灰裝置發(fā)生故障時(shí),觀測(cè)孔看不到旋轉(zhuǎn)臂的狀況,旋轉(zhuǎn)臂已停轉(zhuǎn)時(shí)未及時(shí)發(fā)現(xiàn),因此長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)在一個(gè)位置定位噴吹,其它濾袋沒有得到清灰,致使阻力不降反增,由于在一個(gè)地點(diǎn)長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)噴吹,導(dǎo)致個(gè)別濾袋破損。
對(duì)大量破損濾袋實(shí)地觀察表明,濾袋的破損部位幾乎都是形狀接近圓形的破洞和長(zhǎng)條狀裂縫。測(cè)試還表明,破損濾袋的未損部分以及過濾單元中的其他濾袋均無明顯變形,其強(qiáng)力殘留率也基本正常。這說明聚合物纖維濾料在使用中未發(fā)生顯著裂解。
除塵布袋局部短路漏塵是由旁路煙道漏塵、擋板門及封堵不嚴(yán)、管道漏風(fēng)、濾袋連接不嚴(yán)的任一因素所致;
鍋爐除塵旁路裝置的袋式除塵器,旁路閥的嚴(yán)密性至關(guān)重要,只要稍有泄漏,排氣含塵濃度便可能超標(biāo)。解決方法,應(yīng)采用密封性能的旁路閥。必要時(shí)應(yīng)采用具有雙層閥板和氣密裝置的旁路閥,旁路閥應(yīng)具有防止粉塵卡塞的措施,除塵器設(shè)備,若閥門因故障關(guān)閉不嚴(yán),則應(yīng)及時(shí)修理。
結(jié)果表明,除破損部件外,其它部件的透氣性、強(qiáng)度和斷裂強(qiáng)度均在使用范圍內(nèi)。同時(shí)發(fā)現(xiàn),徐州除塵器,除塵袋的破損部位幾乎位于布袋口部20~40cm處,損傷來源于內(nèi)部磨損。確定主要原因應(yīng)與吹氣系統(tǒng)有關(guān)。是反吹系統(tǒng)的噴嘴不正確,造成反吹偏轉(zhuǎn);反吹壓縮空氣的壓力偏高。
解決措施:
1.噴油系統(tǒng)改造費(fèi)用昂貴,時(shí)間長(zhǎng),不能在正常維修期內(nèi)完成。經(jīng)過 ,決定在布袋中加一個(gè)護(hù)套。該方法簡(jiǎn)單易行,成本較低。在2008年春節(jié)大修期間,用普通白鐵制成的護(hù)套安裝在損壞 多的倉庫和有損壞記錄的布袋上。
2.壓縮空氣壓力控制在0.25~0.35MPa之間,濾袋上的灰分可以去除。如果壓力過高,袋的使用壽命就會(huì)受到影響。通過觀察脈沖除塵器進(jìn)出口壓差的變化,調(diào)節(jié)除塵器進(jìn)出口壓差,使壓差控制在要求的范圍內(nèi)(設(shè)計(jì)壓差<1700pa)。(3)調(diào)整注射工藝,將注射脈沖寬度從150ms調(diào)整到250ms,從而降低注射強(qiáng)度,濕式除塵器,減少布袋磨損。
二、提升閥因壓縮空氣不足跳停
主要有兩個(gè)原因
1.儲(chǔ)氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟而被過濾元件堵塞;
2.提升閥長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,密封件磨損,導(dǎo)致壓縮空氣泄漏,導(dǎo)致供氣不足。
解決措施
1.加入一套油和水分離器,一個(gè)打開,一個(gè)準(zhǔn)備好。當(dāng)發(fā)現(xiàn)濾芯臟時(shí),可 換另一套,對(duì)這套污垢進(jìn)行清洗;
2.除及時(shí) 換起重閥密封外,還應(yīng)采取以下措施:將起重閥的供氣壓力調(diào)整在0.25~0.5Mpa之間,以每個(gè)起重閥在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)運(yùn)行,壓力不應(yīng)過高,否則容易使氣缸密封老化。當(dāng)泄漏點(diǎn)增大時(shí),可以適當(dāng)調(diào)整供油壓力;油水分離器可以恒速供油。它太小了,不能掉油。另外,在升力筒的閥桿上添加油脂。
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