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在進(jìn)給時發(fā)生竄動狀況,其很有可能緣故有:1、接線端子排接 觸欠佳,如擰緊的螺絲松脫;2、部位操縱數(shù)據(jù)信號遭受影響;3 、測速數(shù)據(jù)信號不穩(wěn)定,如測速設(shè)備故障、測速意見反饋信號干擾等 。是數(shù)控機(jī)床執(zhí)行機(jī)構(gòu)的驅(qū)動部件,包括主軸驅(qū)動單元、進(jìn)給單元、主軸電機(jī)及進(jìn)給電機(jī)等。假如竄動產(chǎn)生在正、往復(fù)運(yùn)動的一瞬間,則一般是因為進(jìn)給 傳動鏈的反方向空隙或是伺服控制系統(tǒng)增益值過大造成。 當(dāng)進(jìn)給健身運(yùn)動的負(fù)荷過大、主要參數(shù)設(shè)置不正確、經(jīng)常正、反方向 健身運(yùn)動及其進(jìn)給傳動鏈潤化情況欠佳時,均會造成過載的故障 。 故障一般數(shù)控車床能夠自主確診出去,并在 CRT顯示器上顯 示過載、超溫或過電流量警報。
當(dāng)進(jìn)給運(yùn)動的負(fù)載過大、參數(shù)設(shè)定錯誤、頻繁正、反向運(yùn)動以及進(jìn)給傳動鏈潤滑狀態(tài)不良時,均會引起過載的故障。
分析與處理過程:仔細(xì)觀察機(jī)床的振動情況,發(fā)現(xiàn),X軸振蕩頻率較低,且無異常聲。從振蕩現(xiàn)象上看,故障現(xiàn)象與閉環(huán)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定有關(guān)。
故障排除①查明斷點(diǎn)予以修復(fù);②檢查繞組極性;判斷繞組末端是否正確;③緊固松動的接線螺絲,用萬用表判斷各接頭是否假接,予以修復(fù);④減載或查出并消除機(jī)械故障,⑤檢查是還把規(guī)定的面接法誤接為Y;是否由于電源導(dǎo)線過細(xì)使壓降過大,予以糾正。
加工中心是1958年由美國卡尼-特雷克公司首先研制成功的。2機(jī)械性能穩(wěn)定可靠,結(jié)構(gòu)受限所利用的床身、立柱等基礎(chǔ)件都是重而堅固的鑄造構(gòu)件,而不是那種焊接構(gòu)件,改造后的機(jī)床性能高、質(zhì)量好,可以作為新設(shè)備繼續(xù)使用多年。它在數(shù)控臥式鏜銑床的基礎(chǔ)上增加了自動換刀裝置,從而實現(xiàn)了工件一次裝夾后即可進(jìn)行銑削、鉆削、鏜削、鉸削和攻絲等多種工序的集中加工。加工中心是帶有刀庫和自動換刀裝置的一種高度自動化的多功能數(shù)控機(jī)床。工件在加工中心上經(jīng)一次裝夾后,能對兩個以上的表面完成多種工序的加工,并且有多種換刀或選刀功能,從而使生產(chǎn)效率大大提高。