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發(fā)布時間:2020-08-20 05:35  






故障現(xiàn)象:主軸在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)無規(guī)律的振動或轉(zhuǎn)動。

原因分析:主軸伺服系統(tǒng)受電磁、供電線路或信號傳輸干擾的影響,主軸速度指令

信號或反饋信號受到干擾,主軸伺服系統(tǒng)誤動作。

檢查方法:另主軸轉(zhuǎn)速指令信號為零,調(diào)整零速平衡電位計或漂移補(bǔ)償量參數(shù)值,

觀察是否因系統(tǒng)參數(shù)變化引起故障。若調(diào)整后仍不能消除該故障,則多為外界干擾

信號引起主軸伺服系統(tǒng)誤動作。

采取動作:電源進(jìn)線端加裝電源凈化裝置,動力線和信號線分開,布線要合理,信

號線和反饋線要求屏蔽,接地線要可靠。

故障現(xiàn)象:

經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床主軸一般采用變頻控制,使用外置光短編碼器配合機(jī)床

進(jìn)行螺紋加工,在加工時產(chǎn)生亂牙。

故障分析:

主要原因多時光電編碼器與CNC裝置的電纜接觸不良,光電編碼器器損壞、觀點編碼器與彈性聯(lián)軸器連接松動或者其他原因。先從電器和信號連接線等方面進(jìn)行檢查。檢查光編碼器與CNC裝置之間的連接線和 5電源是正常的:在主軸通電旋轉(zhuǎn)后,用示波器測量光短編碼器的A相和B相辨向輸出端,該波形信號沒后正常的辨向脈沖輸出。關(guān)掉主軸電源,通過手動旋轉(zhuǎn)主軸,再用示波器測量光電編碼器的辨向脈沖信號,發(fā)現(xiàn)光短編碼器的辨向信號是正常的。所以確定故障原因是電氣干擾,判斷干擾來自主軸調(diào)速所使用的變頻器。而噴射潤滑雖然dmN值可達(dá)到250×104但需要大量潤滑油,因攪拌阻力使動力損失較大,而且需要較復(fù)雜的附屬設(shè)備,利息較高,所以一般不使用這種潤滑方式。

 



      對電主軸進(jìn)行十分嚴(yán)格的校動平衡,使得動平衡精度達(dá)到ISO標(biāo)準(zhǔn)G0.4級,即在高轉(zhuǎn)速時,由于殘余動不平衡引起振動的速度大允許值為0.4mm/s。為此,在電主軸結(jié)構(gòu)設(shè)計時,必須嚴(yán)格遵守結(jié)構(gòu)對稱的原則。電動機(jī)轉(zhuǎn)子與主軸之間通過過盈套筒產(chǎn)生的過盈配合來傳遞扭矩,盡量避免采用鍵、螺紋和其他零件連接;復(fù)合陶瓷軸承目前在電主軸單元中應(yīng)用較多,這種軸承滾動體使用熱壓Si3N4陶瓷球,軸承套圈仍為鋼圈,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,對機(jī)床結(jié)構(gòu)改動小,易于維護(hù)。在拆卸主軸時,用高壓泵將高壓油從轉(zhuǎn)子內(nèi)套左端小孔a壓入環(huán)形內(nèi)孔e,過盈套筒1的內(nèi)徑在高壓油的壓力作用下要脹大,這樣就可以方便地將轉(zhuǎn)子拆下。


.鑲兩半套此法特別適用于帶螺紋的軸,不宜直接鑲套的軸頸部位。兩半套是用中碳鋼車成一個薄壁套圈,它的外徑跟軸承內(nèi)圈孔配合,安裝時沿軸線用手鋸鋸開,或者用銑床切開。事先把已磨損部位軸頸車削成一段凹槽。陰摘的外徑與套圈的內(nèi)徑尺寸相同,然后把兩半套扣,然后后安裝軸承。為了不使軟01為截面面積成小太多,兩半套的厚度不宜過厚,一般為軟頸尺寸的2^-2.5%。如直徑105毫米的軸,兩半套灼尺寸為2毫米。設(shè)軸承的承載區(qū)在右邊,這時內(nèi)圈右移,當(dāng)一個滾動體位于水平位置時,內(nèi)圈的右移量比滾動體不在水平位置時的要小,使主軸產(chǎn)生純徑向跳動,這種純徑向跳動的頻率比內(nèi)圈的轉(zhuǎn)速要高得多。


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