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臥式加工中心主傳動機(jī)械系統(tǒng)方案的確定
1、臥式加工中心主軸傳動機(jī)構(gòu)
對于現(xiàn)在的機(jī)床主軸傳動機(jī)構(gòu)來說,主要分為齒輪傳動和同步帶傳動。
齒輪傳動是機(jī)械傳動中的傳動之一,應(yīng)用普遍,類型較多,適應(yīng)性廣。其傳遞的功率可達(dá)近十萬千瓦,圓周速度可達(dá)200m/s,效率可達(dá)0.99。齒輪傳動大多數(shù)為傳動比固定的傳動,少數(shù)為有級變速傳動。但是齒輪傳動的制造及安裝精度要求高,價格較貴,且不宜用于傳動距離過大的場合。
同步帶是嚙合傳動中一種不需要潤滑的傳動方式。在嚙合傳動中,它的結(jié)構(gòu),制造,,彈性緩沖的能力強(qiáng),重量輕,兩軸可以任意布置,噪聲低。它的帶由專業(yè)廠商生產(chǎn),帶輪自行設(shè)計制造,它在遠(yuǎn)距離、多軸傳動時比較經(jīng)濟(jì)。同步帶傳動時的線速度可達(dá)50m/s(有時允許達(dá)100m/s),傳動功率可達(dá)300kw,傳動比可達(dá)10(有時允許達(dá)20),傳動效率可達(dá)98.0。
2、臥式加工中心主軸組件總體設(shè)計方案的確定
綜合上面中的方案,本課題的總體設(shè)計方案現(xiàn)確定如下:
由于采用齒輪傳動,能保證固定的傳動比,且傳動,傳遞功率大,允許的線速度較高,需安置在很良好的工作環(huán)境中,所以在主軸傳動方式中選擇齒輪傳動。在主軸的進(jìn)給運(yùn)動中,采用滾珠絲杠。其耐磨性好、磨損小,低速運(yùn)行時無爬行、無振動,能夠很好地確保Z軸的進(jìn)給精度。
在換刀過程中,刀具自動夾緊機(jī)構(gòu)也是不可獲缺的一部分。它控制著刀桿的松緊,使刀具在加工時能緊緊地固定在主軸上,在換刀時能輕松地卸載。本課題采用了液壓缸運(yùn)行的方式,通過活塞、拉桿、拉釘?shù)纫幌盗性倪\(yùn)動來達(dá)到刀桿的松緊目的。同時,為了減少液壓推力對主軸支承的磨損,在主軸的內(nèi)部設(shè)置了一段碟形彈簧,使活塞對拉桿的作用起到一個緩沖的作用。同時,在換刀過程中,活塞及拉桿的內(nèi)部將被加工成中空狀。其間將通入一定的壓縮空氣來清除切屑。使刀桿和主軸始終具有很好的配合精度。
加工中心故障原因分析:
1、顯示模塊損壞,排除方法:更換顯示模塊;
2.顯示模塊電源不良或沒有接通,排除方法,需對電源進(jìn)行修復(fù);
3.顯示屏由于電壓過高被燒壞,排除方法:更換顯示屏;
4.系統(tǒng)顯示屏亮底調(diào)節(jié)過暗,排除方法:對顯示屏亮度進(jìn)行重新調(diào)整.
加工中心主軸有轉(zhuǎn)速,但CRT無速度顯示。
加工中心故障原因分析:1.三軸加工中心的主軸編碼器損壞,需要及時更換主軸編碼器;2.主軸編碼器電纜脫落或斷線,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置不對,編碼器反饋的接口不對或者沒有選擇主軸控制的有關(guān)功能,排除方法:重新焊接電纜,正確設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
主軸實(shí)際轉(zhuǎn)速與所發(fā)指令不符:
1.立式加工中心的主軸編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)設(shè)置錯誤,排除方法:確認(rèn)主軸編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)是否設(shè)置正確,正確設(shè)置主軸編碼器的每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)
2.PLC程序錯誤,檢查PLC程序中主軸速度和D/A輸出部份的程序,改寫PLC的程序,重機(jī)調(diào)試
3.速度控制信號電纜連接錯誤,重新焊接電纜.