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解決可撓電氣導(dǎo)管光亮性問題。
我們的方案具體有以下幾個(gè):
1.解決好可撓電氣管產(chǎn)品原材料的問題,我們采購的鋼帶都是大廠出品價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)30%。
2.解決好冷卻水問題,我們采用高質(zhì)量油脂在可撓電氣管表面形成淡淡的保護(hù)膜,解決了時(shí)間長變色問題。
3.我們引進(jìn)德國技術(shù)制造的管子產(chǎn)品質(zhì)量更好。
4.我們采用烘箱工藝,增加了成本,但產(chǎn)品性能大大提高。
導(dǎo)管及漏水設(shè)施引起堵管的預(yù)防措施
?。?)加強(qiáng)施工前的檢查,對(duì)于凹扁或歪斜的導(dǎo)管不得使用。為安全起見,應(yīng)進(jìn)行水密、承壓試驗(yàn)。
?。?)對(duì)導(dǎo)管的接頭,每根樁必須檢查,發(fā)現(xiàn)密封圈破損要及時(shí)更換;嚴(yán)重銹蝕,螺紋模糊的螺栓不準(zhǔn)使用。
?。?)新導(dǎo)管必須檢查內(nèi)部,清除毛刺、雜物。導(dǎo)管入孔要輕下慢放,防止與鋼筋籠強(qiáng)烈摩擦。在灌注過程中,應(yīng)隨時(shí)測(cè)量灌注的砼頂面高度,及時(shí)提升和拆除導(dǎo)管,使導(dǎo)管在砼中保持2~4m;提拉導(dǎo)管動(dòng)作不宜過猛;在管內(nèi)砼不多時(shí),應(yīng)緩緩灌注。
(4)導(dǎo)管的隔水設(shè)施改為閥門或者制作帶有吊鉤的隔水塞,開第1斗料時(shí)用卷揚(yáng)機(jī)拉出,不進(jìn)入導(dǎo)管。
導(dǎo)管內(nèi)進(jìn)泥:
澆筑混凝土?xí)r,導(dǎo)管內(nèi)出現(xiàn)涌泥,混凝土被污染,降低了強(qiáng)度,造成夾層,引起滲漏。產(chǎn)生原因。一是首批混凝土數(shù)量不足,不能將泥漿全部沖出導(dǎo)管外。二是導(dǎo)管底距槽底距離過大,使泥漿進(jìn)入導(dǎo)管內(nèi)。三是導(dǎo)管插入混凝土內(nèi)深度不夠,使泥漿混入導(dǎo)管中。四是拔出導(dǎo)管過度,泥漿被擠入管內(nèi)。采取的預(yù)防措施。一是首批混凝土量應(yīng)經(jīng)計(jì)算確定,保持足夠的數(shù)量和下沖力,使泥漿排出導(dǎo)管夕F.二是導(dǎo)管口離槽底應(yīng)保持不小于1.5d(d為導(dǎo)管直徑)的距離。三是導(dǎo)管插入混凝土深度保持不小于1.5m.四是澆灌中注意控制澆灌速度,經(jīng)常用測(cè)錘(鐘)測(cè)定混凝土上升面,根據(jù)測(cè)定高度,確定拔導(dǎo)管的速度和高度。如槽底混凝土深度小于0.5m,可重新放隔水塞澆筑混凝土,否則應(yīng)將導(dǎo)管提出,將槽底的混凝土用空氣吸泥機(jī)清出,重新澆筑混凝土;或改用帶活底蓋子導(dǎo)向管插入混凝土內(nèi),重新澆筑混凝土。