【廣告】
反應釜工作壓力為0.7 MPa, 設(shè)計壓力取0.8 MPa, 腐蝕裕量取1 mm, 鋼板負偏差取0.8 mm,材料的許用應力為130 MPa, 按GB150— 1998《鋼制壓力容器》設(shè)計出頂蓋的厚度約為5 mm。再按照文獻[ 1]的設(shè)計方法, 考慮到頂蓋密集開孔的削弱和攪拌器等附件重量的影響, 對頂蓋進行整體補強設(shè)計, 終頂蓋厚度圓整到8 mm。按外壓容器設(shè)計因為反應釜工作時可能出現(xiàn)負壓, 約為-0.077MPa, 設(shè)計時必須考慮筒體的失穩(wěn)現(xiàn)象, 需按外壓容器設(shè)計壁厚。夾套的工作壓力為0.6 MPa, 設(shè)計外壓取為0.7 MPa。按外壓容器設(shè)計出筒體的名義厚度為14 mm, 為取材一致和開孔補強, 故將頂蓋厚度取與筒體相同。在筒體、封頭相貫線上應力強度位置處,又選取了DE處理線,分析設(shè)計應力失效機理及強度校核,并以此為依據(jù)對所選應力處理線進行了應力評定,可以看出所設(shè)計的厚度不滿足強度要求,這說明需要補強設(shè)計。同樣, 考慮頂蓋密集開孔的削弱和攪拌器等附件重量的影響, 頂蓋厚度取16 mm。根據(jù)以上分析, 頂蓋的名義厚度的設(shè)計值16mm。
植物膠反應釜是植物膠生產(chǎn)的專用設(shè)備。該設(shè)備采用的三層式釜體結(jié)構(gòu)和雙螺帶式攪拌裝置, 在恒溫條件下, 對固體粒狀物料進行反應加工, 可大大提高產(chǎn)品的水合及溶解速度, 降低水不溶物含量, 使植物膠更加廣泛地應用于各個領(lǐng)域。目前, 國內(nèi)外的植物膠反應設(shè)備, 均是對植物膠原粉進行反應加工, 設(shè)備產(chǎn)量低, 產(chǎn)品質(zhì)量不易保證。同時, 由于在原粉處理中需要使用大量的乙醇,因而對設(shè)備的防燃防爆性要求極高, 使得原粉反應設(shè)備臺套數(shù)多、結(jié)構(gòu)復雜、產(chǎn)品成本高。(3)對彎曲應力較高的表面,要求做表面檢測,因材料為不銹鋼,作滲透檢測。面對巨大的國際國內(nèi)市場, 迫切需要我們研制出一種、低耗、自動化程度高、能生產(chǎn)植物膠的新型工業(yè)化成套反應設(shè)備。
化工生產(chǎn)作業(yè)中使用的反應釜,攪拌器是其主要裝置之一。在實際運行中,攪拌器對轉(zhuǎn)速有著較高的要求,電動機的使用是適應減速器開展整個運動期間的攪拌。使用的減速器裝置,若采取立式安裝方式,必須要確保裝置保持良好狀態(tài),確保不存在振動以及泄漏等情況,而且要為正常使用的狀態(tài)。這需要做好日常維護工作,確保其處于運行狀態(tài)。G200植物膠反應設(shè)備的研制成功,標志著我國植物膠加工設(shè)備的研究已達到一個新的臺階,具有水平。一般來說,減速器轉(zhuǎn)動環(huán)節(jié)極易發(fā)生振動的情況,若不及時調(diào)整很容易影響生產(chǎn)。
從振動發(fā)生的原因角度來說,主要因素如下:①反應釜內(nèi)負荷過大或者加料不夠均勻;②反應釜齒輪中心距不合理,或者齒輪側(cè)隙的把控不合理;③反應釜的齒輪加工質(zhì)量不達標,精度誤差較大。在實際應用中,減速器試車的過程中,溫升若高于標準,很有可能是因為軸彎曲變形或者軸承磨損、軸承松動等。為保證化工生產(chǎn)的效率和質(zhì)量,必須做好反應釜的日常維護。對傳統(tǒng)裝置進行維護時,要注重減速器的維護。開孔邊緣沿接管環(huán)向各向總應力及應力強度的變化情況可以看出:1)內(nèi)外壁相貫線應力強度沿橫坐標的變化趨勢基本相似,且內(nèi)部相貫線的應力強度值要比外部的大得多,應力強度值大約在接管環(huán)向90°附近(該位置為封頭沒有開孔時環(huán)向應力為零的位置)。嚴格按照維護標準和規(guī)范,結(jié)合減速器的特點和特性,做好日常檢查和維護,上確保減速器裝置處于的運行狀態(tài)下,確?;どa(chǎn)效益.