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脫硫塔在施工過程中的注意事項(xiàng)
風(fēng)險(xiǎn)源(危害因素):未正確使用安全用品、用具; 脫硫塔施工人員注意力不集中;防護(hù)設(shè)施器材缺失、不完善;物品放置不妥;多人協(xié)同作業(yè)時(shí)無指揮、動(dòng)作亂??赡艿氖鹿屎蠊?高處墜落、落物打擊、人員觸電、人員砸碰磕絆擠壓、設(shè)施損壞!煙氣脫硫塔煙囪維修方案有哪些基本要求1、安裝磚煙筒時(shí)導(dǎo)軌件和由架料、構(gòu)件連接組成的架體固定連接在一起,因?yàn)榇蟠u煙筒安裝導(dǎo)座式升降腳手架主要由導(dǎo)軌件、架體、緊固件、固定導(dǎo)向座、吊掛件、提升設(shè)備和固定扣件等組成??刂拼胧?四級 L0M 監(jiān)督人員按職責(zé)到位,多人協(xié)同作業(yè)必須有人指揮、協(xié)調(diào)、確認(rèn)設(shè)立專職監(jiān)護(hù)人,做好施工前5min安全隱患排查和簽字見證,加強(qiáng)安全意識,
采取防護(hù)措施:
(1)按規(guī)定正確使用安全帶、工具袋:
(2)高處施工應(yīng)當(dāng)消除上部空間易墜落物品,搭設(shè)隔離措施"搭防護(hù)網(wǎng),臨邊作業(yè)拆除防護(hù)后要及時(shí)恢復(fù),或落實(shí)硬桿防護(hù)和警示標(biāo)識;工作面下方應(yīng)有警戒區(qū)"設(shè)置安全警示標(biāo)識或其它防護(hù)隔離措施,加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作業(yè);(3)不許上下投擲工具或材料;吊裝時(shí)應(yīng)捆扎牢固;
脫硫系統(tǒng)設(shè)備存在問題。一方面是脫硫塔填料選擇不當(dāng)。二、解決脫硫塔壓差波動(dòng)問題的必要性填料塔正常生產(chǎn)過程中,塔壓差在15KPa左右,且壓差較穩(wěn)定。僅是將塔內(nèi)填料扒出來清洗,而未將堵塞在除沫器和駝峰板的兩駝峰之間的碎填料和積硫及時(shí)清理出去,造成除沫器和駝峰板的降液孔不暢通,以致開車后,形成氣體偏流,塔阻上升,二次停車處理。二是溶液再生有問題。單質(zhì)硫浮選效果差,懸浮硫上升,脫硫效率下降。
主要表現(xiàn)在,再生設(shè)備不配套,氧化再生槽在設(shè)計(jì)上存在諸多缺陷。比如氧化再生槽內(nèi)無分布板,有則分布板孔徑過大,一般分布板孔徑為8~15㎜,孔距20~25㎜。常壓脫硫 對于常壓脫硫系統(tǒng),采用噴淋空塔段或填料段與空噴段組合的脫硫塔,不失為脫硫行業(yè)一個(gè)有益的探索和嘗試。分布板的作用是夾帶無數(shù)氣泡的脫硫液從尾管出來,便迅速形成無數(shù)氣泡群,氣泡群在其自身浮力的作用下,向上漂浮。同時(shí)游離在溶液中的單質(zhì)硫便向氣泡群周圍聚集,并粘附在氣泡表面。
隨著氣泡群向上浮動(dòng),經(jīng)2~3層分布板后,氣泡群就會(huì)越聚越多,氣泡表面粘附的單質(zhì)硫相應(yīng)就越多。而無分布板的再生槽氣泡大且易碎,帶出的單質(zhì)硫就相對較少。
對于加壓脫硫(變換氣脫硫)系統(tǒng),采用無填料塔技術(shù),以QYD氣液傳質(zhì)裝置來取代填料,可從根本上解決塔堵問題。這不僅大大增加了氣液接觸面積,使氣體在極短的時(shí)間內(nèi)與液體充分混合接觸,提高了氣體的凈化度。
我們知道,對于變換氣脫硫,雖然其同常壓脫硫脫除H2S的反應(yīng)機(jī)理是一樣的,但壓力不同,氣體組分也不一樣,特別是CO2含量差別較大(變換氣CO2含量為28%左右,而半水煤氣中CO2的含量僅為8%左右)。
該裝置是集傳統(tǒng)的諸多的塔內(nèi)件的優(yōu)點(diǎn)于一身,更加強(qiáng)化氣液傳質(zhì)過程,它充分利用了脫硫反應(yīng)機(jī)理H2S和堿溶液快速化學(xué)反應(yīng)的原理,采用氣液直接接觸,并依據(jù)H2S含量高低設(shè)置特殊的氣液接觸裝置、氣泡再布裝置,使氣液之間動(dòng)態(tài)接觸,湍動(dòng)傳質(zhì)??諝庾晕絿娚淦魇窃偕到y(tǒng)的心臟,其選用和安裝不合理均會(huì)嚴(yán)重影響溶液再生效果。這不僅大大增加了氣液接觸面積,使氣體在極短的時(shí)間內(nèi)與液體充分混合接觸,提高了氣體的凈化度。
另外,由于氣液接觸時(shí)間大大縮短,從而使脫硫原料氣中CO2對堿溶液吸收的影響得到極大地改善,溶液中NaHCO3的生成率也大幅度降低,從而大大地提高了貧液質(zhì)量,促進(jìn)了溶液循環(huán)吸收能力。其實(shí),空塔噴淋技術(shù)很早就被運(yùn)用在化肥行業(yè)的脫硫領(lǐng)域,但當(dāng)時(shí)由于受塔內(nèi)噴頭的霧化技術(shù)及設(shè)計(jì)安裝的合理性而未能達(dá)到預(yù)期的效果,導(dǎo)致該技術(shù)沒有被繼續(xù)推廣。該氣液傳質(zhì)裝置結(jié)構(gòu)簡單,安裝簡便,操作彈性大,不僅適應(yīng)于舊脫硫塔改造,更適用于新塔設(shè)計(jì)。