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蒸汽溫度下降。
給水流量不正常的大于蒸汽流量。
嚴重滿水時,蒸汽管道法蘭冒汽,發(fā)生水擊。
汽包減水
原因
儀表指示水位不正確,使操作員誤操作。
儀表系統(tǒng)故障,造成給水調(diào)節(jié)閥失靈,處理不及時。
排污時間過長,沒有注意水位變動。
給水壓力降低。
處理
檢查沖洗水位計,正確判斷減水程度
給水調(diào)節(jié)閥自控失靈,應(yīng)立即改手動操作,如儀表故障,調(diào)節(jié)閥失靈,應(yīng)改為旁路上水。
逐漸關(guān)小外取熱滑閥,直到全關(guān),停止催化劑循環(huán),同時關(guān)閉外取熱流化風。常規(guī)下流式外取熱器一般由入口管及單動滑閥(上滑閥)、外取熱器本體、出口管及單動滑閥(下滑閥)、取熱管及汽包、增壓機及流化風等幾部分組成。外取熱系統(tǒng)熱源切斷后,蒸汽產(chǎn)量量降到零時,關(guān)閉蒸汽出口并網(wǎng)閥,取熱系統(tǒng)緩慢降溫降ya,降ya速度可由汽包放空閥控制,降至常壓一般不小于2小時。汽包水位升至80%水位時,停止向汽包上水,需要補水時可用上水旁路控制。在系統(tǒng)降溫降ya過程中,可quan面排污一次,并注意汽包水位和蒸汽壓力,保持緩慢降ya。
外取熱器是重油催化裂化過程重要一部分
過高的溫度對于產(chǎn)品生產(chǎn)也是一種弊端,需要進行熱量取出,外取熱器就是這樣一個裝置。當外取熱溫度降到250℃以下,給外取熱管束進水,進水量應(yīng)緩慢地由小漸大。重油催化裂化生焦率亦達7~9%。催化劑再生燒焦放出的熱量遠遠超過兩器熱平衡的需要,因此,必須采取措施將過剩熱量取出。八十年代初開發(fā)成功內(nèi)取熱器,解決了再生器熱量過剩問題,有力地配合了RFCC技術(shù)的開發(fā)和發(fā)展。盡管內(nèi)取熱器具有傳熱系數(shù)高,取熱量大的優(yōu)點,然而也存在著調(diào)節(jié)熱量范圍小及取熱器后只能切斷,不能搶修等缺點。為了克服內(nèi)取熱器的不足,開發(fā)了外取熱器,經(jīng)過工業(yè)試用取得了成功。
琦昌科技專注于催化非標設(shè)備設(shè)計生產(chǎn),現(xiàn)在提供催化外取熱器、提升管反應(yīng)器、催化裂化外取熱器廠家供應(yīng)、汽提段、翼閥等在內(nèi)的十多款產(chǎn)品。