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絕緣為零問題
在電捕焦油器出現(xiàn)問題后,我們均是先用氮氣保壓試驗,并在煤氣進出口加盲板進行隔絕,隔絕之后再打開人孔檢查,處理完畢后進行氮氣置換,置換合格后抽盲板,然后開閥門投入運行,每次處理的時間一般需要16 h,不順利時則需要48h,既費時又費力,安全也不能完全保證。如果閥門關閉不嚴,抽堵盲板時會出現(xiàn)煤氣中氧氣含量升高的情況。改造電暈極絲后,每次處理斷絲的判斷比較直觀,處理也非常迅速。后來我們只做保壓試驗,只要保壓試驗正常,即使置換不徹底也進行人孔的拆卸,但人孔拆卸時必須嚴格執(zhí)行先打開上人孔,再打開下人孔的順序,其目的是防止電捕自身形成煙囪效應,效果較好,處理快捷安全,還大大節(jié)約了維修成本,快的一次僅用了160min。下面介紹幾種我們處理絕緣為零的情況。
絕緣套管擊穿。雖然電捕焦油器出現(xiàn)絕緣為零、直接接地時,大部分是因電暈極斷絲造成的,但也有兩次是由于電氣進線的穿墻套管損壞引起的。
拆開穿墻套管測量罐體內(nèi)部也合格,而絕緣套管絕緣仍為零。后來發(fā)現(xiàn)由于檢修時切斷了絕緣子的加熱電源,其溫度僅為35℃。接通絕緣子的加熱電源,當溫度上升到80℃后發(fā)現(xiàn)絕緣子的絕緣就合格了,從而說明絕緣子的溫度控制也十分重要。
預熱裝置加熱的熱氣可采用換熱器和床層內(nèi)布管等方式。預熱器的熱源可采用煙道氣或電加熱,目前采用電加熱較多。當催化反應開始后,可盡量以回收的反應熱來預熱廢氣。在反應熱比較大的場合,還應設置廢熱回收裝置,以節(jié)約能源。預熱廢氣的熱源溫度一般都超過催化劑的活性溫度,為保護催化劑,加熱裝置應與催化燃燒裝置保持一定距離,這樣還能使廢氣溫度分布均勻。預熱裝置外部要加裝保溫層。從需要預熱這一點出發(fā),催化燃燒法適用于連續(xù)排氣的凈化,若間歇排氣,不僅每次預熱需要耗能,反應熱也無法回收利用,會造很大的能源浪費,在設計和選擇時應注意到這一點。