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而且溫度也較高一般為450-510℃。在此條件下還會有相當(dāng)程度的二次反應(yīng)發(fā)生,而且主要是熱裂化反應(yīng),造成于氣和焦炭產(chǎn)率增大。對重油催化裂化,此現(xiàn)象更為嚴(yán)重,有時甚至在沉降器、油氣管線及分餾塔底的器壁上結(jié)成焦塊。因此,縮短油氣在高溫下的停留時間是很有必要的。適當(dāng)減小沉降器的稀相空間體積、縮短初級旋風(fēng)分離器的升氣管出口與沉降器頂?shù)男L(fēng)分離器入口之間的距離是減少二次反應(yīng)的有效措施之一。據(jù)報(bào)道,采取此措施可以使油氣在沉降器內(nèi)的停留時間縮短至3s,熱裂化反應(yīng)明顯減少。目前生產(chǎn)裝置的預(yù)提升線速大多在1m/S左右,有時為了提高催化劑循環(huán)量,將線速提高到2~3m/S,但因預(yù)提升速度的提高相應(yīng)增加了斜管下料阻力,所以預(yù)提升線速的提高對循環(huán)量的增加并無明顯效果。
為了解決這些問題,工業(yè)采用加長預(yù)提升管高度的辦法來解決這一矛盾,現(xiàn)工業(yè)提升管反應(yīng)器預(yù)提升段高度大多在2~4m范圍,個別裝置甚至達(dá)到6m左右。但增加預(yù)提升高度只能減小催化劑在與原料油接觸反應(yīng)前的“S”型軌跡分布;A32430及A25884處的固定支架仍用原支架,僅支座處的連接螺栓螺母由M24變?yōu)镸30,詳見本圖編號29,編號30A25884處固定支架的斜撐由L100×100×10變?yōu)長125×125×10。而對改善邊壁效應(yīng)及壓力波動效果不明顯。目前生產(chǎn)裝置的預(yù)提升線速大多在1m/S左右,有時為了提高催化劑循環(huán)量,將線速提高到2~3m/S,但因預(yù)提升速度的提高相應(yīng)增加了斜管下料阻力,所以預(yù)提升線速的提高對循環(huán)量的增加并無明顯效果。
兩段提升管催化裂化成果
產(chǎn)品的革新都是在一個個理論的基礎(chǔ)上,現(xiàn)有理論后時間證明。提升管反應(yīng)器工作原理工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析及實(shí)驗(yàn)室研究結(jié)果,自2002年5月開工投產(chǎn)以來,裝置運(yùn)轉(zhuǎn)狀況良好、技術(shù)指標(biāo)先進(jìn),取得了重大突破性成果: (1)TSRFCC可大幅度提高原料的轉(zhuǎn)化深度,同比加工能力增加20~30%; (2)顯著改善產(chǎn)品分布,輕油收率提高2~3個百分點(diǎn),液收率提高3~4個百 分點(diǎn),干氣和焦炭產(chǎn)率大大降低;提升管反應(yīng)器是提升管的一種,提升管的兩種用途一是用于固體顆粒輸送。 (3)產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯改善,油烯烴含量下降20個百分點(diǎn)以上,柴油密度減 小、十六烷值提高,汽、柴油的硫含量都明顯降低。
琦昌科技一家主要從事催化裂化設(shè)備及配件廠家,主要有噴嘴、翼閥、反應(yīng)器、主風(fēng)分布管等產(chǎn)品,堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展及全國行銷策略,為客戶提供各式優(yōu)良產(chǎn)品服務(wù)。