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列管式電捕焦油器理論上是應(yīng)該控制煤氣實(shí)際流速在1米/秒以下,也就是在一平方米截面中能流過(guò)1立方米/秒,而實(shí)際上通過(guò)量是約0.7-0.8立方米/秒,部分區(qū)域煤氣通過(guò)量是遠(yuǎn)比此數(shù)據(jù)低,這主要因?yàn)榉謿獠痪鶆蛟斐傻?,雖然有分氣格板,然而全截面氣流分布依然不均勻。中央部分沉淀極管損壞較為嚴(yán)重,占積約50-60%左右,也可以證明氣流主要集中在中央部分,截面的有效利用率僅達(dá)到50-60%。一般傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算法是每一個(gè)電暈極-沉淀極通過(guò)的煤氣量為100m3/h,一根管子100m3。
電捕焦油器的設(shè)備試驗(yàn):
(1)負(fù)荷試驗(yàn)
A、空載試驗(yàn)合格后,將設(shè)備與管路連接,進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn);
B、向各懸掛箱夾套內(nèi)能蒸汽,升溫,使箱內(nèi)溫度達(dá)到105~110℃;
C、用惰性氣體置換電捕焦油器內(nèi)的空氣,使其含氧量<1%;
D、用煤氣置換電捕焦油器內(nèi)的惰性氣體;
E、在煤氣含氧量<1%的情況下,接通電源,使電壓按每級(jí)1Kv逐級(jí)升高,每級(jí)須保持5分鐘,后升至操作電壓28~30Kv;
F、測(cè)量交流輸入電壓、電流及直流輸出電壓、電流,并做記錄;
(2)空載試驗(yàn) 設(shè)備安裝經(jīng)檢查合格后,在電捕焦油器內(nèi)充滿清潔空氣的情況下,進(jìn)行電性能升壓試驗(yàn)。升壓由零開(kāi)始,逐級(jí)升高,每級(jí)電壓一般為1Kv(15Kv以下電壓間隔可大些),電壓每升一級(jí)須保持10~15分鐘。如發(fā)現(xiàn)有閃絡(luò)、擊穿現(xiàn)象即停電進(jìn)行調(diào)整,后升至35Kv,并穩(wěn)定10分鐘(由于氣候等原因,電壓有可能達(dá)不到35Kv)。
電捕焦油器吹掃置換前要檢查放散閥
電捕焦油器放散閥門(mén)一般采用閘板閥,該種閥門(mén)閥芯脫后,從外觀上不好做出判斷,容易被忽視。即使是有經(jīng)驗(yàn)的操作人員,也得先憑手感初判,再通過(guò)觀察有無(wú)氣體放出才能做出終確認(rèn)。具體操作方法是:對(duì)于正壓運(yùn)行的電捕焦油器,可在停車(chē)前適當(dāng)打開(kāi)放散閥門(mén),觀測(cè)有無(wú)煤氣冒出;若是停車(chē)前適當(dāng)打開(kāi)放散閥門(mén),觀測(cè)有無(wú)煤氣冒出;若是電捕焦油器負(fù)壓運(yùn)行,可在停車(chē)后打開(kāi)蒸汽吹掃閥門(mén),看有無(wú)蒸汽冒出來(lái)確認(rèn)。如果放散閥門(mén)芯脫落,必須及時(shí)檢修或?qū)ふ姨娲派Ⅻc(diǎn),必須將塔內(nèi)殘余煤氣清除干凈。
電捕焦油器空氣——煤氣直接吹掃置換的可行性
從理論上來(lái)講,采用空氣——煤氣直接置換是一個(gè)由純煤氣(或空氣)向混合氣體(空氣 煤氣),再向純空氣(或煤氣)轉(zhuǎn)變的過(guò)程,過(guò)程的兩端煤氣已被空氣稀釋?zhuān)ɑ蚩諝庖驯幻簹庀♂專(zhuān)?,處于煤氣炸極限范圍內(nèi),只要現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)明火或電火花,就會(huì)引發(fā)爆,因此,煤氣安全規(guī)范明令禁止使用空氣——煤氣直接置換是有科學(xué)依據(jù)的,必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。但鑒于成本因素和時(shí)間因素(蒸汽會(huì)冷凝,使吹掃時(shí)間延長(zhǎng),尤其以冬季為甚),多數(shù)煤氣廠都或多或少地采用過(guò)空氣——煤氣直接置換,其中不乏存有僥幸心理的,所謂的根據(jù)就是他們的煤氣廠幾十年一貫如此也沒(méi)有發(fā)生危險(xiǎn)??陀^地講,在生產(chǎn)過(guò)程中確實(shí)存在一些困難,影響使用惰性氣體進(jìn)行置換。但是辦法總比困難多,如果出現(xiàn)這種情況,也應(yīng)想方設(shè)法按照安全規(guī)程去做,決不可圖一時(shí)之快,釀成嚴(yán)重后果。