現(xiàn)在,很多數(shù)控系統(tǒng)都已經(jīng)能夠做到超過納米級的計算精度。這也意味著數(shù)控系統(tǒng)可以提供更高的控制精度,從而達到更理想的插補軌跡。不僅如此,機床在生產(chǎn)過程中難免會受到外部環(huán)境干擾而產(chǎn)生的振動影響,如冷卻設備、液壓設備,或者其他機床等。這一類問題一般可以通過光柵尺測出位置偏差來發(fā)現(xiàn)這些干擾,但卻很難通過調(diào)整機床的動態(tài)響應參數(shù)來抑制和消除。而數(shù)控機床往往可以通過定位控制功能一樣的方法來抑制外部干擾,從而進一步提高機床加工性能。
別的為了下降噪音能夠在數(shù)控機床的液壓體系中設備,這樣能夠有效地下降噪音。往后還需求進一步完善液壓體系的設備,保護和檢修人員關于一些呈現(xiàn)問題的元件進行及時替換,避免因為元件問題導致的體系轟動和噪音。
3、液壓體系匍匐毛病的處理
因為液壓體系的匍匐毛病原因是不同的,因而關于這一毛病的修正需求選用不同的方法。因為液壓體系運用時間一長將會形成一些元件的磨損,因而需求定時替換體系的元件,削減因為元件問題導致的匍匐毛病。
查看數(shù)控加工中心機床Z軸精度。用手搖脈沖發(fā)作器移動Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每改變一步,電機進給0.1mm),合作百分表調(diào)查Z軸的運動狀況。在單向運動堅持正常后作為起始點的正向運動,脈沖器每改變一步,機床Z軸運動的實踐間隔d=d1=d2=d3=…=0.1mm,闡明電機運轉(zhuǎn)杰出,定位精度也杰出。而回來機床實踐運動位移的改變上,能夠分為四個階段:(1)機床運動間隔d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)體現(xiàn)出為d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機床組織實踐沒移動,體現(xiàn)出規(guī)范的反向空隙;(4)機床運動間隔與脈沖器經(jīng)定數(shù)值持平(斜率等于1),康復到機床的正常運動。

毛病現(xiàn)象:一臺杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,裝備北京KND-10M體系。在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度反常。
毛病確診:查看發(fā)現(xiàn)X軸存在必定空隙,且電機啟動時存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象。用手接觸X軸電機時感覺電機拉動比較兇猛,中止時拉動不顯著,尤其是點動辦法下比較顯著。剖析以為,毛病原因有兩點:一是絲杠反空隙很大;二是X軸電機作業(yè)反常。
毛病處理:使用KND-10M體系的參數(shù)功用,對電機進行調(diào)試。首要對存在的空隙進行補償,再調(diào)整伺服體系參數(shù)及脈沖按捺功用參數(shù),X軸電機的顫動消除,機床加工精度康復正常