焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)采取的是全負壓煤氣凈化工藝,從炭化室出來的荒煤氣先在焦爐橋管和集氣管內(nèi)用循環(huán)氨水通過噴頭強烈噴灑,煤氣溫度降至80℃左右,其中約60%的焦油被冷凝下來。冷卻后的煤氣與氨水、焦油等在氣液分離器中分離,煤氣流向初冷器,通過橫管式初冷器進一步冷卻至18~22℃,經(jīng)電捕焦油器除去煤氣中的焦油霧后送往脫硫、硫銨、等工序,進行脫硫、脫氨、脫苯,凈化后的煤氣經(jīng)過鼓風機進行外送,同時在對煤氣進行冷卻凈化的過程中得到焦油、、硫銨等產(chǎn)品。

經(jīng)過聯(lián)系原廠家技術人員現(xiàn)場觀察后發(fā)現(xiàn)存在以下問題:①溶液變質(zhì)情況嚴重,需對溶液進行全部更換②抽真空油質(zhì)量差,需專用真空泵油③制冷循環(huán)水量偏?、苷羝麎毫^低(去年基本維持在0.25-0.35MPa之間,偶爾到0.45 MPa),不能滿足工藝要求(0.6MPa),造成制冷機效率較低。⑤減溫減壓裝置能力較小。因制冷機的使用設計為兩開一備,制冷循環(huán)水泵配套使用,但為了增加冷凍水量通常三臺全部使用,這就造成了制冷循環(huán)水量不匹配,循環(huán)水泵能力不足。制冷機設計每臺需冷環(huán)水635m3/h,在開一臺冷環(huán)水泵的情況下,流量在1100 m3/h左右(設計Q=500-1940 m3/h,H=42.5-21.8m),即使兩臺全開僅能達到1300 m3/h左右,不能滿足三臺制冷機全開使用的需求。

造成混合液質(zhì)量不穩(wěn)定的主要因素(不考慮配煤比及煉焦生產(chǎn)的影響)主要為焦油氨水分離槽液面波動的影響:①兩個焦油氨水分離槽的并聯(lián)使用,因兩個槽的管路暢通情況存在差異,并聯(lián)使用任何一個相同管路暢通情況不同均會造成焦油氨水液面的不穩(wěn)定。②倒槽的影響,若重質(zhì)焦油兩個槽子一同抽取,因存在兩個管路阻力不同,會造成一個槽子抽取較多,一個抽取較少的現(xiàn)象。③進渣箱各排液、冷凝液等的影響,主要受東初冷調(diào)和油地坑開泵的影響(無液位自動控制)。另外,造成初冷器清洗效果不好和使用周期短的一個主要原因為混合液噴灑管堵。去年通過檢查二區(qū)及東初冷的混合液噴灑管發(fā)現(xiàn)噴灑管末端幾個孔被塑料片、石棉板等堵死。

初冷器對來自焦爐~82℃的荒煤氣進行冷卻,現(xiàn)設置4臺并聯(lián)的煤氣初冷器(橫管冷卻器)20W01~04?;拿簹庥缮喜窟M入橫管初冷器,在橫管初冷器中分三段冷卻。上段及中段用循環(huán)水,下段用低溫水將煤氣冷卻至21℃。煤氣從橫管初冷器下部排出,進入電捕焦油器。設計時考慮了如果有一臺初冷器停止工作時,煤氣出口溫度仍能保持21℃。
荒煤氣自上而下通過初冷器,為了使煤氣中的萘和焦油冷凝下來及煤氣中夾帶的灰塵沉積下來,在初冷器上段設有噴灑裝置,噴灑液取自于焦油氨水分離裝置。
煤氣初冷器前的煤氣上升管安裝了噴頭,其目的是對荒煤氣進行冷卻,使升華的萘和懸浮的灰塵沉積下來。噴灑冷凝液來自于冷凝液槽。
在實際的應用中,由于焦爐原因無法在立式焦油氨水分離槽中取到輕質(zhì)焦油,無法得到合格的噴灑液。噴灑液流量125 m3/h左右,平均每臺初冷器42 m3/h。在生產(chǎn)運行中,初冷器的阻力上升很快,每天沖洗3臺才能滿足生產(chǎn)需要,相當于每臺初冷器平均32小時清理一次。初冷器下液管道和液封槽處經(jīng)常被積萘堵塞。初冷器阻力較大,應對焦爐不正常生產(chǎn)情況的能力較低。