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螺桿泵洗井器將有標準可依
隨著螺桿泵井在大慶油田用量的不斷增多,為了在熱洗清蠟時可以不停機并獲得更大的排量,螺桿泵洗井器技術得到了迅速推廣,僅大慶就已經有300多口井采用了該項技術。對于用戶來說,雙螺桿塑料機械擠出機的選購是很重要的,不同類型的雙螺桿擠出機有不同的性能和應用場合,因此,必須要弄清楚各種雙螺桿擠出機的性能和應用場合。 然而,由于該項技術是近兩年才研發(fā)出來的,其技術指標和參數尚未有統(tǒng)一規(guī)范,不利于該技術的工業(yè)性應用。該項標準將于2007年年底前完成,屆時螺桿泵洗井器技術將有標準可依。
注塑機雙合金螺桿不下料,注塑生產的時候,經常會遇到螺桿轉動卻不下料得情況,也就不能完成正常生產,注塑機雙合金螺桿不下料常見原因及解決辦法:
1、塑料中回料添加太多。
2、塑料里面添加油品太多,造成螺桿打滑。
3、螺桿出現包膠現象--塑料包住螺桿一起旋轉。
4、料筒下料口堵塞,檢查該處是否有熔化的塑料塊粘結。
5、塑料粒太大,會出現產生架橋現象,只需將塑料再次粉碎。
6、溫控不準確,料筒的后端溫度太高,調整溫度的設定,同時可以檢查冷卻水路是否堵塞。
7、螺桿與料筒磨損和過膠圈的磨損都是可能導致注塑機雙合金螺桿不下料,造成塑料漏流不往料筒前端輸送。
8、新?lián)Q的螺桿如果不下料,可能是料筒與螺桿下料口的設計不恰當,對于螺桿方面就是螺桿的加料段螺槽太淺,導致螺桿在旋轉的時候不能帶動塑料往前輸送,也有可能是輸送的料量很少和料筒方面就是下料口的設計。
雙螺桿造粒機機頭冒料的分析:
一)設備上調整:
1)將真空口壓塊換成大口徑壓塊,也可以將此處的壓塊用石棉墊墊高些,有利于排氣。
2)用雙排模頭比單排模頭會好些,孔數增多后整體壓力會穩(wěn)定些。
二)從工藝上:
1)擠出的整體溫度可降低些,控在150-170度,前段稍高,后段稍低。
2)螺桿均化段,真空后面的部分,可用大導程或SK的元件來處理,增強排氣和輸送功能。
三)配方方面:
阻燃體系與配方體系進行微調。
物料本身性能和工藝特性與雙螺桿擠出實現之內在聯(lián)系。
a、塑料改性千變萬化:橡塑共混、塑料合金、填充改性、增韌改性、玻纖增強、反應擠出等等。
b、工藝特性:是實現幾種原材料簡單的物理熔融共混還是物理反應擠出?是將原材料預混好一起喂料還是分開分段喂料?
c、根據物料性能和工藝特性來設計出合理的螺桿元件組合和參數設定。