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紊流雙套管現(xiàn)貨能解決省煤器灰的輸送難度
在常規(guī)的氣力輸送系統(tǒng)對鍋爐省煤器粗灰和四、五電場超細灰輸送都較困難,而紊流雙套管現(xiàn)貨系統(tǒng)可將鍋爐省煤器粗灰與電除塵器一電場排灰混合輸送,以除塵器的排灰推運省煤器的粗灰;同時,多罐同時運行的方式能將電除塵器后部電場的排灰采取混送方式,以緩解超粗顆?;液驼承源蟮某毣颐芟噍斔偷睦щy。粉體輸送可以替換許多采用手動運送粉末方式這種又臟又污染環(huán)境的作業(yè)方式,實際使用也證明,結(jié)構(gòu)簡單的,使用簡便的粉體輸送與傳統(tǒng)的復(fù)雜的粉末輸送系統(tǒng)相比,具有更簡便,更好的經(jīng)濟性。
我公司位于山東省聊城市開發(fā)區(qū)遼河路鋼管城,本公司是集各種陶瓷復(fù)合管,耐磨陶瓷管,紊流雙套管現(xiàn)貨,輸灰雙套管,耐磨陶瓷彎頭生產(chǎn)加工與銷售一體化的企業(yè)。本公司主要產(chǎn)品有各種規(guī)格耐磨彎頭、耐磨管道、耐熱陶瓷直管、彎管。
紊流雙套管現(xiàn)貨生產(chǎn)工藝流程
紊流雙套管現(xiàn)貨的原料是圓管坯,圓管胚要經(jīng)過切割機的切割加工成長度約為1米的坯料,并經(jīng)傳送帶送到熔爐內(nèi)加熱。鋼坯被送入熔爐內(nèi)加熱,溫度大約為1200攝氏度。燃料為氫氣或炔。爐內(nèi)溫度控制是關(guān)鍵性的問題.圓管坯出爐后要經(jīng)過壓力穿孔機進行穿空。7、旋轉(zhuǎn)式葉輪供料的漏風(fēng)試驗旋轉(zhuǎn)式耐磨供料器的漏風(fēng)率是設(shè)計中計算的重要數(shù)據(jù),否則會影響輸送效率。一般較常見的穿孔機是錐形輥穿孔機,這種穿孔機生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量好,穿孔擴徑量大,可穿多種鋼種。穿孔后,圓管坯就先后被三輥斜軋、連軋或擠壓。擠壓后要脫管定徑。定徑機通過錐形鉆頭高速旋轉(zhuǎn)入鋼胚打孔,形成鋼管。鋼管內(nèi)徑由定徑機鉆頭的外徑長度來確定。
紊流雙套管現(xiàn)貨的性能驗證
紊流雙套管現(xiàn)貨不堵管的特點在電力建設(shè)研究所除灰試驗中心得到了很好的試驗驗證。
在管徑為DN150長度為310m的紊流雙套管現(xiàn)貨除灰試驗臺上,當(dāng)正常輸送過程中突然切斷總氣源,此時可以從有機玻璃觀察段上清楚看到管道幾乎被粉煤灰堵塞。過一段時間恢復(fù)供氣,從透明觀察段上看到所堆積的物料很快被吹散,輸送恢復(fù)正常。
我公司遵循誠信經(jīng)營、貨真價實、服務(wù)的宗旨,贏得了用戶,拓展了市場,建立了銷售網(wǎng)絡(luò),具有一定的品牌度。
紊流雙套管現(xiàn)貨除灰系統(tǒng)的基本操作
1.紊流雙套管現(xiàn)貨氣力輸送設(shè)備在操作使用定要先檢查電源是否插好,線路是否安全,如果無誤,在進行下一步操作。
2.啟動庫頂脈沖除塵器,空氣壓縮機,打開氣力輸送設(shè)備上部閘板閥,進行下料,待小料倉有一定物料后,啟動羅茨風(fēng)機。
3.開啟進氣閥門,空載試機5-10分鐘,將紊流雙套管現(xiàn)貨中的雜物及焊接時的熔渣吹凈。檢查輸送管路各連接部位是否漏氣,除塵器工作是否正常,壓力表是否能正常顯示,如果一切顯示正常,方可繼續(xù)操作。
4.檢查庫頂除塵器應(yīng)工作正常,運行阻力<1500Pa。檢查透氣層是否損壞。安裝時應(yīng)特別注意熔渣燒壞泵體底部透氣層。
5.后結(jié)束運行時,一定要檢查電源是否切斷,把執(zhí)行機構(gòu)關(guān)閉至零位將管道送空后關(guān)停風(fēng)機。
當(dāng)發(fā)送器內(nèi)壓力到達必定值時,壓力傳感器宣布信號,出料閥主動敞開,流化床上的物料流化加強,輸送開始,發(fā)送器物料逐步削減,此進程中流化床上的物料,一直處于邊流化邊輸送。粉體輸送已成功應(yīng)用于輕質(zhì)粉末輸送領(lǐng)域,輸送的粉體堆積密度可達800kg/m3(50-lbs/cu。當(dāng)發(fā)送器物料輸送結(jié)束,壓力下降到管道阻力時,指示燈宣布信號,通氣連續(xù)必定時刻,壓縮空氣打掃管路,然后進氣閥封閉,間隔必定時刻,封閉出料閥,翻開進料閥。
以上就是紊流雙套管現(xiàn)貨除灰系統(tǒng)的基本操作。