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污泥泵參數(shù)行業(yè)專家在線為您服務(wù)

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發(fā)布時(shí)間:2020-08-20 18:27  








膏體泵安全環(huán)保。膏體料漿濃度高,不分層不離析,在相同水泥耗量情況下強(qiáng)度大、接頂率高,能有效控制巖層移動;此外,膏體充填可減少固體廢棄物排放,井下不脫水,地表不揚(yáng)塵,有害金屬離子被膠結(jié)封存于充填采場而不析出;

   膏體充填性價(jià)比高,達(dá)到相同充填體強(qiáng)度所需水泥耗量,充填成本;膏體充填固結(jié)時(shí)間短,縮短采場回采周期,限度降低貧化率和損失率,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化開采。



騰峰環(huán)保為大家簡單介紹關(guān)于膏體泵的一下相關(guān)知識,原重選和降磷尾礦在礦漿分配桶中進(jìn)行混合后,30%的礦漿給入原來的6號或7號濃密機(jī)進(jìn)行濃縮,只能獲得30%的濃度底流礦漿,只有增加水力旋流器脫水方可達(dá)到57%的濃度。膏體充填技術(shù)落后對于技術(shù)方面的一些問題未得到明確的解答,包括什么是膏體。70%的礦漿加入絮凝劑后,通過新設(shè)計(jì)的給礦泵(礦用排沙立泵高濃度、耐磨,易損件1年左右才更換一次)輸送給入深錘濃密機(jī),臺時(shí)處理量為

40~65t,給礦濃度為20%~35%,濃縮得到濃度為48%的底流,達(dá)60%~63%,再經(jīng)礦用排沙立泵輸送到高位料漿槽(高位礦漿倉),由高濃度高揚(yáng)程水隔膜膏體泵輸送至尾礦庫。

 

   此套結(jié)合設(shè)備工藝可以提高濃度15~25個(gè)百分點(diǎn),同時(shí),還可以再增加25t/h的處理量,使尾礦濃縮系統(tǒng)處理能力比原先達(dá)到150t/h,提高25%左右。3○○尾砂膏體充填的料漿重量濃度一般在75%以上,尾砂利用率高,一般為90%~95%。由于底流濃度的提高或經(jīng)旋流器脫水達(dá)到更高的礦漿濃度,為后續(xù)的尾礦輸送提供了有利的條件,大大地縮短了水隔膜膏體泵的開車時(shí)間,降低了能耗,重要是減少水資源的亂費(fèi)和增加了回水回收利用以及對尾礦庫安全的威脅隱患。



  泰安騰峰環(huán)保告訴大家關(guān)于:隨著尾礦的逐年增多,使原有濃縮與輸送系統(tǒng)的問題日趨惡化, 濃密機(jī)的溢流水質(zhì)差,濃密機(jī)的底流濃度低,造成了溢流水對環(huán)境的污染同時(shí)增加了尾礦的輸送能耗。

   考慮到原礦品位逐年下降,尾礦量逐年上升的趨勢,選礦廠的尾礦濃縮系統(tǒng)處理增產(chǎn)后的尾礦、濃縮問題已經(jīng)迫在眉睫。隨著產(chǎn)量的增加,尾礦量的增大,濃密機(jī)沉降面積顯得太大的差距。

   為減少尾礦漿的輸送體積,需要提高尾礦漿輸送濃度,目前選礦廠為脫除尾礦水分,已增設(shè)水力旋流器分離脫水,






  1. 膏體泵廠家告訴大家主要向工藝簡潔的方向發(fā)展,盡可能減少工序環(huán)節(jié)和設(shè)備數(shù)量,降低系統(tǒng)的控制難度,提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠程度。

  2. 全尾砂漿制備技術(shù)已經(jīng)從傳統(tǒng)的二級濃縮脫水演變成一級濃密,大大簡化了全尾砂濃縮脫水制備工藝,解決脫水工藝成本高、能耗大、設(shè)備可靠性差等問題,是膏體制備技術(shù)的重大突破。

   3. 我國膏體充填技術(shù)應(yīng)全力發(fā)展井下全尾砂膏體處置的基礎(chǔ)理論,和井下膏體處置的專用設(shè)備。



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