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取熱器有內(nèi)外之分,是加熱給水,使水汽化后將熱量帶走的裝置,今天琦昌介紹的是外取熱器:
外取熱器床層溫度由上至下共設(shè)置8支熱偶進(jìn)行測量,同一水平位置,不同方向設(shè)兩支,運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)同一水平位置的兩支熱偶溫差很大,高達(dá)400℃。外取熱器床層料位一直處全滿狀態(tài),無法控制,在取熱量較低時(shí),流化風(fēng)量小,催化劑床層不能充分流化,形成死區(qū),死區(qū)位置溫度與流化區(qū)域溫度產(chǎn)生很大的偏差。它地工作過程是:床層中地催化劑于盤管外壁接觸,以對(duì)流和輻射地方式,將熱量傳遞到壁管,水流經(jīng)管內(nèi)部,吸收熱量后成為蒸汽。
它是一種用水做介質(zhì),吸收高溫催化劑熱量,產(chǎn)生蒸汽,發(fā)生熱量轉(zhuǎn)換的裝置!
很多場使用催化裂化外取熱器廠家電話出現(xiàn)一些問題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產(chǎn)廠家從業(yè)多年,遇到很多案例,今天拿出來分享一下:
生產(chǎn)過程存在問題 某煉油廠外取熱器效果差,導(dǎo)致再生器床溫經(jīng)常在710℃以上,成為生產(chǎn)中的瓶頸。通過三個(gè)月進(jìn)行調(diào)查外取熱器產(chǎn)汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束結(jié)垢嚴(yán)重 使外取熱器管束內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內(nèi)的結(jié)垢厚度達(dá)1cm,甚至將管束堵塞。
外取熱器催化劑循環(huán)量小 外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內(nèi),且波動(dòng)較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說明催化劑的循環(huán)量較低,并且呈脈沖狀流動(dòng)。
外取熱器爆管可能存在的原因
在使用過程中,有的廠家一定遇到過這樣的問題,就是外取熱器爆管,這里琦昌廠家分析了一些可能原因分享給各位:
在裝置中,催化裂化外取熱器廠家電話立式安裝,高溫催化劑一般由外取熱器上部流入,流經(jīng)取熱管換熱后,由底部流出,流化風(fēng)經(jīng)由外取熱器內(nèi)底部設(shè)置的流化風(fēng)環(huán)流入,進(jìn)行流化形成鼓泡床,床層上下溫度一般相差100-150℃,在不同的高度,床層無論沿軸向還是徑向都存在著相當(dāng)大地溫差。鰭片與取熱管為線狀連接,同一縱向鰭片,因縱向溫差和徑向溫差造成兩個(gè)方向的熱膨脹,其變形無法協(xié)調(diào),由此在鰭片與取熱管連接處產(chǎn)生相當(dāng)高的局部應(yīng)力,終導(dǎo)致相當(dāng)數(shù)量取熱管扭曲變形,極大地惡化了取熱系統(tǒng)的正常水循環(huán),使得取熱管局部壁溫過高,管內(nèi)形成汽水分層,終因溫度疲勞造成取熱管爆管。(4)在外取熱器能夠保證發(fā)氣量與整個(gè)再生取熱平衡的情況下,盡量避免使其處于高負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行。
外取熱器泄漏處理操作如下
催化裂化外取熱器廠家電話發(fā)生泄漏是非常危險(xiǎn)的一件事情,需要及時(shí)處理,琦昌科技廠家教您如何應(yīng)對(duì):
〈1〉發(fā)現(xiàn)外取熱管泄漏,應(yīng)降低外取熱負(fù)苛,情況嚴(yán)重時(shí)應(yīng)切除外取熱器。
〈2〉迅速檢查外取熱器管束,查出漏點(diǎn),立即切除,
操作方法如下:
1.觀察入口上水壓力,發(fā)現(xiàn)壓力低于正常壓力的管束,立即切除。
2.當(dāng)關(guān)閉入出口伐后,壓力下降說明管束已漏,應(yīng)切除此管,當(dāng)關(guān)閉入出口伐后,壓力上升時(shí),證明此管不漏,應(yīng)立即打開入出口伐,防止憋壓。