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空氣預(yù)熱器的產(chǎn)品特點
1、 結(jié)構(gòu)緊湊易實現(xiàn)大型化,占地面積僅為列管式的1/2左右,可滿足大型化裝置的要求。
2、傳熱、壓降低、無死區(qū)。傳熱效率比熱管式的提高近1倍,而壓降則大大降低。
3、金屬耗量低,同等熱負(fù)荷前提下,金屬耗量僅為熱管式的1/3左右。
4、不易積灰,可在線清洗。板片表面近于鏡面,不易積灰,即便積灰,也可采用清洗或超聲波吹灰方式方便除灰。
5、使用壽命長,維修方便。由于不存在真空度下降‘爆管等失效問題即使出現(xiàn)兩側(cè)介質(zhì)竄漏對整個裝置影響也較小,加之換熱元件多為不銹鋼,使用壽命大大延長,而維修工作量將至。
空氣預(yù)熱器的注意事項
a.空氣預(yù)熱器內(nèi)部密封片的折邊問題,空氣預(yù)熱器徑向密封片、軸向密封片設(shè)計有折邊,密封片的折邊必須順應(yīng)空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)向要求。因此,進(jìn)行空氣預(yù)熱器反向改造時需將2臺空氣預(yù)熱器的密封片進(jìn)行交換使用;
b.由于空氣預(yù)熱器減速箱有轉(zhuǎn)向問題,因此進(jìn)行改造時需將2臺空氣預(yù)熱器馬達(dá)及減速箱進(jìn)行整體交換使用。
對空預(yù)器的改造
脫硝系統(tǒng)中當(dāng)氨的逃逸量為 1 μL/L 以下時,煙氣中的氨含量很少,NH4HSO4生成量也很少,此時空預(yù)器的堵塞現(xiàn)象較輕;當(dāng)氨逃逸量增加到 2 μL/L時,空預(yù)器正常運行 0.5 年后發(fā)生明顯的堵塞現(xiàn)象;當(dāng)氨逃逸量增加到 3 μL/L 時,空預(yù)器正常運行 0.5年堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重。因此,控制氨逃逸量是保證空預(yù)器性能的關(guān)鍵。脫硝系統(tǒng)實際運行過程中,造成氨逃逸率高的原因主要是催化劑活性降低、NOx和NH3濃度場分布不均勻以及氨過噴。NOx和 NH3濃度場分布不均勻可通過調(diào)整噴氨的各閥門開關(guān)程度調(diào)整濃度場分布。SCR 催化劑的使用壽命一般為3 年。在催化劑使用 15 000~20 000 h 后,其活性通常約降低 1/3。此時如果要提高 NOx轉(zhuǎn)化率,需要增大催化劑的注入量,但這又會造成 NH3逃逸水平的 (>5 μL/L)。因此,工程中采用通過預(yù)留催化劑將來層的方法來控制 NH3逃逸率,即在 SCR 投運的初始階段,使用 2 層或 3 層催化劑;2 年后,新增 l 層催化劑;3 年后,更換已到使用壽命的催化劑,確保 NH3逃逸率始終控制在 3 μL/L 以下。
合成氨工業(yè)中上、下行煤氣的余熱回收
在上述生產(chǎn)流程中存在著以下幾方面的問題。
①列管式廢熱鍋爐容易損壞損壞的原因大都由于以下兩方面:一是氣體流速過高,氣體中含有大量煤的灰渣或細(xì)煤粒極易將管子磨穿;而是在生產(chǎn)低壓蒸汽時,下管板水進(jìn)口處的水溫過低,造成局部管壁低溫過冷,形成腐蝕。兩種原因都可能使局部管子漏水,必須查漏檢修,給生產(chǎn)造成損失。
②設(shè)備利用率不高在煤造氣合成氨生產(chǎn)中,上行煤氣制作過程只占一個循環(huán)的24%~27%,吹風(fēng)氣只占一個循環(huán)的25%~28%,也就是說在一個循環(huán)中只占49%~55%的時間有氣體通過廢熱鍋爐,其余時間無氣體通過,設(shè)備處于空閑狀態(tài)。