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原設計冷卻水經(jīng)過一個過濾網(wǎng)流回機床下部水箱,但濾網(wǎng)經(jīng)常堵塞,而且水箱很小,冷卻水經(jīng)常溢流出來,小組成員們制作了一個外置水箱,流回外置水箱的冷卻水中夾帶有很多鐵屑,小組成員們非常巧妙地借用污水處理裝置中的沉積池原理,設計了一個導流槽,導流槽中用鐵板隔成幾個沉積池,在導流槽的后安裝過濾網(wǎng),冷卻水在經(jīng)過多次沉淀后,幾乎不再夾帶鐵屑流回水箱中,再在水箱中安裝水泵,抽取冷卻水供動力頭冷卻使用。在二階段,類似這種巧妙的改善很多,這些改善花費少,成效大,極大的提高了小組成員們的責任心與成就感,二階段共完成小改善150余項,有推廣價值的單點改善23項。大家越干越有興趣,因此到了三階段,幾個小組不約而同想到了把故障頻發(fā)點作為改善重點,我們從活動一開始就在統(tǒng)計的每月故障時間在三階段顯示出了意義,故障時間每月都在下降,成果喜人。
現(xiàn)在生產(chǎn)員工可以提出意見,與技術人員一改基準,這個過程本身也是對基準了解、熟悉的階段,基準在生產(chǎn)現(xiàn)場能否得到貫徹意味著三個階段以來的成果能否得到鞏固。筆者編制的三階段診斷書對三個階段的診斷重點就在要求生產(chǎn)員工能流利地說出清掃、潤滑、緊固、點檢的部位,周期,標準,以及合適的路線,甚至于每班開機前小組自編的自主保流程、開機過程中自主保流程、停機后自主保流程。相當多的小組成員文化水平并不高,但他們還是以自已理解的方式記下了這些基準,并能表述清晰,體現(xiàn)出了強烈的參與意愿與責任心。
CELL單元生產(chǎn)管理是一項長期開展的活動,自主保作為CELL單元生產(chǎn)管理的基礎支柱之一,是現(xiàn)場改善與自主精神的結合,只有持續(xù)進行才有生命力,我們的示范線在下半年除擔任樣板與教練功能外,同時參與下半年自主?;顒樱邮茉\斷,但達標成績比上半年要有提高,繼續(xù)保持水平。頻發(fā)的設備故障,雜亂的物品擺放,低落的員工士氣…,企業(yè)管理者面對現(xiàn)場的情況,無奈的搖頭:每天都有發(fā)生,每時每刻都要為種種狀況奔波;無法有效管控產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本變成了一句口號。彷佛這些是永遠無法解決好的事情。