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外取熱器取熱管泄露原因?及處理
進入外取熱器催化劑不均,使管子受熱不均,熱膨脹不好,因應力集中而造成管子損壞。長時間催化劑沖刷使管壁磨損。(7)在關閉上水閥后管束壓力會出現(xiàn)先上升后下降后再升的現(xiàn)象,是由于管束內為飽和汽水混合物,壓力上升后部分蒸汽冷凝導致壓力出現(xiàn)下降。安裝和制造質量差。管子內有雜質堵塞,水循環(huán)不好造成管子局部過熱而損壞。水質不合格,沒有按規(guī)定排污,管子內部結垢,使管子局部過熱而損壞。 水循環(huán)速率過低運行,使管子受熱不均。
處理 :發(fā)現(xiàn)外取熱管泄露,應降低外取熱負荷,根據(jù)再生壓力和溫度變化情況做適當調節(jié),情況嚴重時應切除外取熱器。
從內取熱器到外取熱器
其實在早期的催化裂化裝置是采用的內取熱方式,這種方式投資少、技術簡單,但是這種技術效率過低而淘汰。洛陽琦昌節(jié)能科技有限公司成立于2015年8月,是一家專業(yè)從事催化非標設備制造、襯里技術開發(fā),技術服務的企業(yè)。外取熱器裝在再生器外面。再生催化劑從再生器密相床引出來,進入外取熱器,加熱給水,使水汽化后將熱量帶走,催化劑冷卻后再回到再生器,這種取熱方法叫外取熱。
琦昌科技公司是以石油化工企業(yè)為主要服務對象的綜合性技術公司,主要產品包括催化裂化外取熱器廠家電話、提升管反應器、汽提段、翼閥、主風分布管等。
很多場使用催化裂化外取熱器廠家電話出現(xiàn)一些問題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產廠家從業(yè)多年,遇到很多案例,今天拿出來分享一下:
生產過程存在問題 某煉油廠外取熱器效果差,導致再生器床溫經常在710℃以上,成為生產中的瓶頸。通過三個月進行調查外取熱器產汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束結垢嚴重 使外取熱器管束內結垢嚴重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內的結垢厚度達1cm,甚至將管束堵塞。
外取熱器催化劑循環(huán)量小 外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內,且波動較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說明催化劑的循環(huán)量較低,并且呈脈沖狀流動。