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改造可行性分析
從理論上分析,在同種工況下,通過空氣預(yù)熱器的二次風(fēng)量基本不變,通過磨煤機(jī)出口的一一次風(fēng)量也基本不變。但是由于磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫要控制在300 ℃以下(正常運(yùn)行時200~290 ℃) ,而熱一次風(fēng)溫正常在330 ℃左右,這樣就需要一定量的冷一次風(fēng)進(jìn)人磨煤機(jī)。制粉系統(tǒng)摻人的冷風(fēng)量過多,進(jìn)入空氣預(yù)熱器的熱一次風(fēng)量減少,導(dǎo)致鍋爐排煙溫度升高。
空氣預(yù)熱器的改造效果
2013年對2號鍋爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行反轉(zhuǎn)改造后,鍋爐正常運(yùn)行中,由于排煙溫度受煤種情況、吹灰情況、燃燒工況調(diào)整、溫度場分布、磨煤機(jī)組組合及各磨處理情況、系統(tǒng)漏風(fēng)情況、環(huán)境溫度等諸多因素的影響很大,即使在相同負(fù)荷下,排煙溫度也不盡相同,因此在機(jī)組穩(wěn)定工況下,進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)對比試驗。機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行時間較長,不吹灰,磨煤機(jī)組組合及各磨煤機(jī)處理情況相當(dāng),空氣預(yù)熱器出口溫度、環(huán)境溫度、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率、給水溫度相近,且采用網(wǎng)格測溫,取點(diǎn)較多,因此能較真實(shí)地反映改造前后排煙溫度的變化(煤種和燃燒工況無法完全相同) ,空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)前后相關(guān)參數(shù)統(tǒng)計見表1。
由表1可知,通過實(shí)際測量對比得出空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)前后排煙溫度下降了5 9℃ ,按供電煤耗320g/kWh計算相當(dāng)于降低煤耗0.56 g/kWh,1臺機(jī)組按年發(fā)電20億kWh計算,每年可節(jié)約標(biāo)煤1120t,按每t標(biāo)煤單價800元計算,一年直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益89.6萬元。
煙氣低溫腐蝕
煙氣低溫腐蝕是指當(dāng)鍋爐的排煙溫度低于煙氣的酸時,在鍋爐的低溫受熱面上會凝結(jié)煙氣中的水蒸氣和硫酸蒸氣,凝結(jié)的水蒸氣和硫酸蒸氣與傳熱管壁的金屬材質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成金屬硫酸鹽,導(dǎo)致管壁處腐蝕,隨著反應(yīng)時間的延長,管壁處發(fā)生積灰,積灰導(dǎo)致傳熱管的傳熱性能減弱,受熱面壁溫因此降低。
控制鍋爐煙氣低溫腐蝕從理論上來說就是控制鍋爐低溫受熱面的金屬壁溫要高于煙氣的溫度,煙氣的溫度一般低于 75 ℃。從電廠的實(shí)際運(yùn)行結(jié)果看,鍋爐空預(yù)器的冷端壁溫只要高于 75 ℃,就能夠避免發(fā)生煙氣低溫腐蝕。而在冬季工況和機(jī)組低負(fù)荷工況的情況下,鍋爐低溫受熱面的金屬壁溫較正常工況下有所下降,需要采取有效的設(shè)計措施以防止發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,才能避免發(fā)生低溫腐蝕現(xiàn)象。通常采取的措施是增加暖風(fēng)器設(shè)計,在冬季工況下,通過暖風(fēng)器換熱將鍋爐進(jìn)風(fēng)溫度提高到 20℃;在機(jī)組低負(fù)荷工況下,也可通過暖風(fēng)器換熱將鍋爐進(jìn)風(fēng)溫度提高到適當(dāng)溫度。以防止煙氣的低溫腐蝕,同時增加了煙氣余熱利用率。
自適應(yīng)式密封技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些優(yōu)點(diǎn)
1、更好的密封效果。獨(dú)具匠心的密封方式,可以獲得更好的密封效果。獨(dú)特的密封調(diào)整方法(此方法正在申請發(fā)明),使密封間隙更為,密封性更好。
2、更長的使用壽命。由于密封組件厚度可以遠(yuǎn)超過密封片厚度(固定式密封片不能采用較厚鋼板制造原因是確保運(yùn)行安全性),不會如薄密封片那樣容易形成飛灰磨損,可以長期不用更換密封組件,使用壽命比固定式密封片更長。
3、運(yùn)行更加安全。即便發(fā)生空氣預(yù)熱器超溫、著火等異常膨脹的情況,也不會導(dǎo)致空氣預(yù)熱器卡死,使運(yùn)行更加安全。
4、無需再對熱態(tài)間隙進(jìn)行計算,也無需受制于國外的技術(shù)壟斷,在回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器制造或者改造、檢修中,運(yùn)用本實(shí)用新型,均不用再進(jìn)行密封間隙計算,大大減少了安裝、檢修工作量。