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二、優(yōu)點
隧道窯與間歇式的舊式倒焰窯相比較,具有一系列的優(yōu)點。
1、生產(chǎn)連續(xù)化,周期短,產(chǎn)量大,質(zhì)量高。
2、利用逆流原理工作,因此熱利用率高,燃料經(jīng)濟,因為熱量的保持和余熱的利用都很良好,所以燃料很節(jié)省,較倒焰窯可以節(jié)省燃料50-60%左右。
3、燒成時間減短,比較普通大窯由裝窯到出空需要3-5天,而隧道窯約有20小時左右就可以完成。
4、節(jié)省勞力。不但燒成時操作簡便,而且裝窯和出窯的操作都在窯外進行,也很便利,改善了操作人員的勞動條件,減輕了勞動強度。
5、提高質(zhì)量。預(yù)熱帶、燒成帶、冷卻帶三部分的溫度,常常保持一定的范圍,容易掌握其燒成規(guī)律,因此質(zhì)量也較好,破損率也少。
6、窯和窯具都耐久。因為窯內(nèi)不受急冷急熱的影響,所以窯體使用壽命長,一般5-7年才修理一次。
一、改變坯垛的碼放形式,在中、下部加頭,減少孔道,降低炕腿高度。這一措施尤其是適用于沒有隨著季節(jié)變化而改動碼窯方法的情況,對于冬季仍使用夏季高炕腿的廠家,特別適用。
第二、降低近閘的使用高度,讓保溫帶底部降溫速度慢一些。
第三、適當(dāng)延長保溫帶,延長供風(fēng)的距離和時間。
第四、如因冷風(fēng)進入量過大,使保溫帶冷卻降溫過快時,可減少冷風(fēng)進入量,降低保溫帶的冷卻降溫速度。
第五、少量勤添,重?zé)蠡?。或者通過火眼在保溫帶一排前添人爐灰“堵后風(fēng)”。
1.1吸潮問題
因為該企業(yè)的1~6號排煙哈風(fēng)閘是關(guān)閉的,潮濕的煙氣聚集在預(yù)熱帶前部不能排走,使預(yù)熱帶前部的磚坯和陸續(xù)進的磚坯在潮濕的環(huán)境中再次吸潮,這樣就破壞了磚坯的物理結(jié)構(gòu),所以說磚坯吸潮不一定在飽和的空氣中才吸潮,只要在潮濕的空氣環(huán)境中就可能吸潮(濕傳導(dǎo)),時間越長吸的潮氣就會越多,水分在潮濕環(huán)境中不但不能蒸發(fā)(磚坯的水蒸氣分壓小于氣體的水蒸氣分壓,反而會吸潮。
吸潮的磚坯即使燒結(jié)溫度達到燒成要求,燒出來的磚也會變得酥脆,強度不夠,成為不合格品。這也是焙燒窯一般要設(shè)計7對以上哈風(fēng)閘的主要原因之一,必須把預(yù)熱帶分段產(chǎn)生的潮氣及時排出,這就要靠我們合理用閘進行處理。
2、應(yīng)力裂紋
筆者到該企業(yè)后,還發(fā)現(xiàn)8車位的排煙管道都燒成紅色的了,7車位的排煙支管都有高溫?zé)^的明顯痕跡。顯然8車位的溫度已達900℃左右,磚壞一但進到7車位就馬上進入700℃左右的高溫區(qū),這期間磚坯化學(xué)結(jié)合水和磚坯中有機物揮發(fā)性氣體的集中排出、以及573℃的晶型轉(zhuǎn)變等都是在升溫速率過快、預(yù)熱區(qū)域過短、溫度梯度過大、固態(tài)反應(yīng)時間過少的不合理的溫度區(qū)間內(nèi)進行,特別是磚坯在前期由于吸潮吸水已造成物理結(jié)構(gòu)破壞,在此基礎(chǔ)上又急劇升溫,使內(nèi)外溫差和內(nèi)外收縮過大,會造成應(yīng)力裂紋,加大了磚坯結(jié)構(gòu)破壞,“酥磚”由此而產(chǎn)生,如此操作是不可能燒出合格磚的。