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超工作壓力實(shí)驗(yàn)在哪些情況下必須進(jìn)行
超工作壓力實(shí)驗(yàn)是下流式外取熱器的一個(gè)投用前準(zhǔn)備工作,具體哪些情況必須進(jìn)行資格試驗(yàn)來(lái)了解下:
進(jìn)行超過(guò)工作壓力實(shí)驗(yàn),應(yīng)有防止安全閥動(dòng)作及防止超出壓力的措施,當(dāng)壓力升至工作壓力時(shí),應(yīng)暫停升壓,對(duì)本體進(jìn)行全檢查,確認(rèn)無(wú)異常情況后,停用汽包水位計(jì),將壓力緩慢升至工作壓力的1.25倍,停止向汽包上水,壓力保持15分鐘,再降至工作壓力進(jìn)行檢查。2提升管底部增加流化風(fēng),催化劑達(dá)到松動(dòng)流化狀態(tài)在提升管底部加松動(dòng)風(fēng)盤(pán)管見(jiàn)圖2,介質(zhì)為壓力比增壓力更高的儀表風(fēng)(0。
有下列情況之一者需要超工作壓力實(shí)驗(yàn):
外取熱器新裝或管束改動(dòng)后
停用外取熱器一年以上再次運(yùn)行前
外取熱器內(nèi)部部件更換后
外取熱器累計(jì)運(yùn)行六年未進(jìn)行超過(guò)工作壓力實(shí)驗(yàn)時(shí)
琦昌科技公司消化吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)成熟的石油化工裝備技術(shù)。開(kāi)發(fā)生產(chǎn)包括催化裂化外取熱器廠家電話、提升管反應(yīng)器、翼閥、汽提段在內(nèi)的設(shè)備。
常規(guī)下流式外取熱器的不同之處
1受空間限制未設(shè)計(jì)上滑閥。常規(guī)下流式外取熱器一般由入口管及單動(dòng)滑閥(上滑閥)、外取熱器本體、出口管及單動(dòng)滑閥(下滑閥)、取熱管及汽包、增壓機(jī)及流化風(fēng)等幾部分組成?!?/span>
2流化風(fēng)系統(tǒng)與公司非凈化風(fēng)管網(wǎng)相連接。(7)在關(guān)閉上水閥后管束壓力會(huì)出現(xiàn)先上升后下降后再升的現(xiàn)象,是由于管束內(nèi)為飽和汽水混合物,壓力上升后部分蒸汽冷凝導(dǎo)致壓力出現(xiàn)下降。外取熱器流化風(fēng)一般由增壓機(jī)取部分主風(fēng)提供,設(shè)計(jì)流化風(fēng)量按2000Nm3/h,壓力0.55MPa計(jì)算時(shí),需占用主風(fēng)6500Nm3/h左右(主風(fēng)壓力0.17MPa),占比13%,根據(jù)主風(fēng)機(jī)額定參數(shù)核算,基本達(dá)到極限。
琦昌主營(yíng)的是催化裂化設(shè)備,包括催化裂化外取熱器廠家電話、提升管反應(yīng)器、水封罐、翼閥等產(chǎn)品。琦昌人為振興民族工業(yè),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而努力奮斗
很多場(chǎng)使用催化裂化外取熱器廠家電話出現(xiàn)一些問(wèn)題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產(chǎn)廠家從業(yè)多年,遇到很多案例,今天拿出來(lái)分享一下:
生產(chǎn)過(guò)程存在問(wèn)題 某煉油廠外取熱器效果差,導(dǎo)致再生器床溫經(jīng)常在710℃以上,成為生產(chǎn)中的瓶頸。通過(guò)三個(gè)月進(jìn)行調(diào)查外取熱器產(chǎn)汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束結(jié)垢嚴(yán)重 使外取熱器管束內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過(guò)程中,可看到管束內(nèi)的結(jié)垢厚度達(dá)1cm,甚至將管束堵塞。
外取熱器催化劑循環(huán)量小 外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內(nèi),且波動(dòng)較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說(shuō)明催化劑的循環(huán)量較低,并且呈脈沖狀流動(dòng)。