焦化廠煤氣初冷系統(tǒng)采用橫管式初冷器對集氣管來的荒煤氣進行間接冷卻,該初冷器為一個帶有換熱管水平布置的垂直的殼管式換熱器。在初冷器內(nèi),煤氣走管外,冷卻水走管內(nèi),兩者通過逆流經(jīng)管壁間換熱,使煤氣冷卻。其中冷卻水管與水平面成一定角度橫向配置。管板外側管箱與冷卻水管連通,構成冷卻水通道。初冷器共分為三段,一、二段分別采用不同溫度的循環(huán)水,三段采用的是制冷水。循環(huán)水由每段下部進入,制冷水供入下段,以提高傳熱溫差,降低煤氣出口溫度。從焦油氨水分離槽中部分離出含油為40~60%的混合液,對初冷器進行不間斷噴灑,用于清除附著在管壁的焦油和萘,噴灑后的液體通過液封進入冷凝液槽。

冷凝液槽匯集了初冷器、電捕排液、小冷凝液槽及蒸氨液下槽液體,若提高初冷器的混合液噴灑量,冷凝液泵達不到使用要求,尤其在清洗初冷器Ⅰ段噴循環(huán)氨水時開雙泵仍要控制噴灑量。三臺初冷器Ⅰ段均使用西循環(huán)水。因在西循環(huán)水投用時對管道沖洗不徹底,造成1#初冷器Ⅰ段堵塞,基本無換熱效果。(因為1#初冷器在末端)。在處理1#初冷器Ⅰ段堵塞問題的同時有必要也對三臺初冷器的其余每段拆二至三個水箱蓋進行檢查堵賽雜物情況及橫管結垢情況。

冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥關不嚴,在清洗初冷器時為防止水箱蓋漏水出口截門也需稍開,這樣就造成了初冷器清洗效果較差。需對3#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥進行更換。近期,1#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥也偶爾發(fā)生同樣的狀況。考慮到2#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥因打不開在2008年已經(jīng)更換過(此蝶閥為氣源工程同一批),有必要在停一次循環(huán)水的情況下一同進行更換。

混合液質(zhì)量及混合液的流量是一方面原因,另現(xiàn)水溫控制較低,萘、焦油等在橫管上易形成硬質(zhì)物質(zhì)也是一主要原因。在混合液流量上因沒有流量表不好確定確切流量,現(xiàn)根據(jù)實際情況在不是很影響集合溫度升高及冷凝液槽液位不升高的情況下盡量提高混和液量?;旌弦嘿|(zhì)量不是很穩(wěn)定。2#渣箱進部分焦油氨水,專門進重質(zhì)焦油,兩個焦油氨水分離槽并聯(lián)使用,混合液、焦油兩個槽子均抽取,底部重質(zhì)焦油每班交替倒槽抽取。