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玉溪mn13耐磨板廠家直供 天津興邦華泰耐磨板廠

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發(fā)布時間:2021-10-23 05:56  






mn13耐磨板TD處理后工模具表面硬度達2500Hv以上,但是偶爾也會碰到工模具變形的問題,經(jīng)TD后的模具發(fā)揮到預(yù)期效果:

1、TD模具使用,一定要將TD工作面清理干凈全部涂油緩慢合模,試打樣件。

2、沖壓使用中要對板料進行清潔,保持模具工作面及產(chǎn)品板料清潔。

3、使用計沖壓次數(shù),定期檢查使用狀況。

4、mn13耐磨板使用中防止疊料,以免損傷TD皮膜。

5、使用中避免高溫操作,TD皮膜使用溫度應(yīng)小于400以下。6、明確使用沖壓產(chǎn)品板材,龍其沖高強度鋼板、不銹鋼板、材料厚度。8、mn13耐磨板TD后表面粘料,不能用鐵刀打磨,否則會損傷TD皮膜。

9、使用完畢后應(yīng)清掃模具工作保持工作面清潔,涂油封存。


   mn13耐磨板連鑄技術(shù)由于生產(chǎn)、成本低、鑄坯質(zhì)量好,在鋼鐵生產(chǎn)中占有的比例。因此,連鑄坯質(zhì)量也直接制約著鋼鐵企業(yè)終的產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。連鑄坯質(zhì)量問題主要有連鑄坯內(nèi)部的偏析、疏松和裂紋等。由于邯鄲至鄭州運費價格上漲,mn13耐磨板貿(mào)易商觀望心態(tài)比較濃,今日鋼廠到貨量較少,貿(mào)易商主動減少訂貨量,以消耗自身現(xiàn)有庫存為主。若要改善這些內(nèi)部質(zhì)量問題,解決思路之一就是改善其凝固的過程,提高等軸晶率。提高等軸晶率的方法又包括結(jié)晶器電磁攪拌、輕壓下、微合金化等,但是這些方法技術(shù)上都比較復(fù)雜,成本相對較高。

mn13耐磨板遼寧科技大學(xué)的學(xué)者通過對結(jié)晶器插入鋼帶,通過鋼帶的熔化吸熱有效地降低結(jié)晶器內(nèi)鋼液過熱度,可以提高鑄坯內(nèi)部質(zhì)量。討論了在給定工藝條件下鋼帶插入對連鑄坯質(zhì)量的影響。以近海型鋼鐵企業(yè)中的河鋼唐鋼為例,目前其噸鋼全物流費用已經(jīng)降低至300元以內(nèi)。計算和生產(chǎn)試驗結(jié)果表明,插入鋼帶可以明顯降低鋼水過熱度;插入鋼帶的連鑄坯疏松和等軸晶率等指標均比沒有插鋼帶的連鑄坯好,且噸鋼插入鋼帶量增加可以增加等軸晶率,有利于改善鋼坯內(nèi)部質(zhì)量


采用Φ150mm擠壓筒擠壓生產(chǎn)Φ45mm×6mm純鈦管使擠壓力大幅,導(dǎo)致擠壓管坯內(nèi)表面銅包套和擠壓針表面之間摩擦力也大幅。雖然這些碳化物在高沮下會重新溶人奧氏體,但因碳化物和奧氏體的比容差,重新溶人碳化物區(qū)域會出現(xiàn)顯微琉松。由于擠壓錠坯內(nèi)孔和擠壓針表面之間工藝間隙很小,而油基潤滑劑中石墨體積含量僅為15%~25%,所以實際起作用潤滑膜層更薄,加上擠壓針輕微彎曲變形使局部潤滑膜更薄,導(dǎo)致潤滑效果不能滿足要求,因此需要解決更苛刻條件下的擠壓潤滑問題。

改進措施為:(1)采用一種新型水基潤滑劑8%石墨 14% MoS2 粘接劑和水,為質(zhì)量分數(shù)替代現(xiàn)有油基潤滑劑進行試驗。為盡量減小摩擦力,向該水基潤滑劑中摻雜一定數(shù)量、摩擦系數(shù)更小的固體潤滑劑MoS2。(2)銅包套工藝改進。而且這款耐磨板的加工特性強大,可以進行耐磨板的彎曲、拉伸、打孔加工,切削性能都是非常的好。目前,每擠壓100t鈦管約需7t包套用銅板,價值40~50萬元。擠壓錠坯外包套采用0.8mm厚的純銅板卷筒焊接而成的。如果改用0.5mm壁厚銅板制作外包套,則內(nèi)、外包套擠壓后壁厚相近


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