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研究了老化油機(jī)理,在某脫水轉(zhuǎn)油站原有流程不變的基礎(chǔ)上新建一套分開、獨(dú)立式熱化學(xué)處理老化油工藝流程,對(duì)老化油進(jìn)行單獨(dú)處理。在生產(chǎn)操作過程中,某污水站沉降罐老化油處理工藝采用密閉加熱—沉降脫水工藝,即加入老化油處理劑的老化油來液進(jìn)新建脫水爐升溫至80℃后,自壓進(jìn)入新建游離水脫除器進(jìn)行沉降脫水,沉降時(shí)間12—20h,脫水后的凈化油經(jīng)化驗(yàn)合格后進(jìn)脫水器油出口匯管外輸;如果化驗(yàn)不合格,則與放水一起進(jìn)入3000m3污水沉降罐重新回收處理。原收油泵采用2臺(tái)泵,1臺(tái)轉(zhuǎn)子泵排量為30m3/h,另1臺(tái)螺桿泵排量為10m3/h,在運(yùn)行過程中轉(zhuǎn)子泵故障頻繁,無法啟運(yùn),螺桿泵排量過小,影響老化油回收,因此將轉(zhuǎn)子泵優(yōu)化為單螺桿泵,排量為30m3/h。應(yīng)用表明,運(yùn)用該系統(tǒng)單獨(dú)處理老化油,完全滿足了設(shè)計(jì)需要的指標(biāo)。
某區(qū)西部新打井的投產(chǎn)及落地污油回收,造成某脫水轉(zhuǎn)油站四臺(tái)電脫水器運(yùn)行極不平穩(wěn)放電嚴(yán)重,電器元件頻繁損壞,凈化油含水超高,嚴(yán)重影響到凈化油總外輸,頻繁操作電脫水器造成操作人員過度勞累。為了解決老化油對(duì)電脫水器電場的破壞,研究了老化油機(jī)理。因此,老化油回?fù)教幚碓黾恿藋uan油釆出液的處理難度,使操作過程中脫水溫度升高,作用時(shí)間延長,藥劑使用量增加,從而提高了生產(chǎn)成本。目前,在新井開發(fā)與提高采收率的基礎(chǔ)上要更加重視老化油的回收。老化油可以泛指為新井采出液、作業(yè)、洗井等生產(chǎn)廢液、落地污油、注、污水站回收的污油等所有雜質(zhì)多、粘度大、含水高的yuan油乳化液。老化油的產(chǎn)生在油田的開發(fā)與生產(chǎn)過程中是必然存在的,它污染環(huán)境、腐蝕設(shè)備、浪費(fèi)資源。
新建老化油獨(dú)立處理裝置
針對(duì)上述老化油對(duì)電脫水器的影響,在某聯(lián)合站脫水轉(zhuǎn)油崗,新建一套老化油處理系統(tǒng),此套系統(tǒng)是在脫水轉(zhuǎn)油站原有流程不變的基礎(chǔ)上新建一套分開、獨(dú)立式熱化學(xué)處理老化油工藝流程,對(duì)老化油進(jìn)行處理,其中包括7.8m×12m游離水操作間一座及操作間工藝:∮3.6m×16m游離水脫除器一座,1.25兆瓦相變加熱爐一臺(tái)。新建老化油處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模為大處理量:340t/d;此工程投產(chǎn)運(yùn)行后,運(yùn)用該系統(tǒng)單獨(dú)處理老化油,完全滿足了設(shè)計(jì)需要的指標(biāo),外輸油含水<0.5%。它既不溶于水,也不溶于油,且十分細(xì)碎,不容易沉降,大量的聚集在油水過渡層。同時(shí),由于該系統(tǒng)的獨(dú)立性,也解決了老化油對(duì)電脫水器影響。