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此時錳的分配如下:入合金率為58%~60%,入渣率為30%~32%,揮發(fā)10%。安陽晟鑫丹冶金材料有限公司主要生產(chǎn)銷售:硅錳合金球,硅鐵球,碳化硅球,硅球等合金球產(chǎn)品。顯然,用無熔劑法冶煉高碳錳鐵必須使用含錳高的富錳礦,并且要求礦中有頗低的磷含量。該法雖然錳的回收率低,但用富錳渣冶煉錳合金時還可以回收絕大部分的錳,其錳的總回收率比熔劑發(fā)高。安陽晟鑫丹冶金材料有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:硅鐵球、65硅鐵球、65硅鐵、硅碳球、發(fā)熱劑、煉鋼用發(fā)熱劑、增溫劑、廢鋼增溫劑、硅錳球、錳碳球、碳錳球等合金球產(chǎn)品廠家,歡迎來電咨詢。
碳錳球
攀鋼轉(zhuǎn)爐采用無煙煤增碳劑進行增碳,此工藝存在增碳劑熔化不全、收得率不穩(wěn)定、LF化渣時間長、噸鋼電耗高等問題。隨著 2 # 方鑄機與 3 # 方鑄機同時生產(chǎn)時(2 # 方鑄機與 3 # 方鑄機共用 1 臺 LF),電加熱的生產(chǎn)節(jié)奏緊張,因此必須保證在連鑄節(jié)奏
緊時能準(zhǔn)確配碳,提高鋼種煉成率。硅錳合金里的硅和錳,與氧的親和力較強,在煉鋼中使用硅錳合金,產(chǎn)生的脫氧產(chǎn)物MnSiO3和MnSiO4熔分別是1270℃和1327℃,具有熔點低、顆粒大、容易上浮、脫氧效果好等優(yōu)點。針對煉鋼轉(zhuǎn)爐采用無煙煤增碳劑進行增碳,存在增碳劑熔化不全、收得率不穩(wěn)定、LF 化渣時間長、噸鋼電耗高等問題,進行了碳錳球合金化試驗。試驗表明:采用碳錳球合金化,碳、錳元素收得率穩(wěn)定,LF 化渣時間平均降低 4.99 min,緩解了 LF 爐的生產(chǎn)節(jié)奏緊張的問題,取得了較好的冶金效果。轉(zhuǎn)爐;碳錳球合金化;化渣時間;生產(chǎn)節(jié)奏