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受益于近期鋼材價(jià)格回升,安賽樂米塔爾盈利持續(xù)增加,其對(duì)償還的保障程度也有所提升。經(jīng)過(guò)此輪大整治,我國(guó)共取締“地條鋼”企業(yè)730多家,產(chǎn)能約為1。2016年之前,由于鋼材市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,安賽樂米塔爾常年經(jīng)營(yíng)虧損,導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額對(duì)利息費(fèi)用的保障程度非常有限(1倍左右)。但隨著2016年下半年以來(lái),全球鋼材需求回暖帶動(dòng)鋼材價(jià)格大幅回升,安賽樂米塔爾毛利率與息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率均大幅改善,其中毛利率從2015年的-2.54%增至2017年上半年的12.33%,同期息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率也從-2.31%增至13.65%。2016年安賽樂米塔爾開始扭虧為盈,2017年上半年其凈利潤(rùn)進(jìn)一步同比增加2倍以上,達(dá)23.39億美元,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額對(duì)利息費(fèi)用的覆蓋倍數(shù)升至2.59倍,有利于增強(qiáng)盈利性現(xiàn)金流對(duì)償還的保障程度。
今天(3月8日)上午,河北省副省長(zhǎng)袁桐利表示,今年河北省將壓減鋼產(chǎn)能和鐵產(chǎn)能各1000萬(wàn)噸以上。在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí),馬鋼始終瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求,大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),選擇差異化戰(zhàn)略和走個(gè)性化道路,推進(jìn)19項(xiàng)重點(diǎn)客戶的EVI合作項(xiàng)目和深化10個(gè)APQP項(xiàng)目,努力實(shí)現(xiàn)從材料供應(yīng)商向材料服務(wù)商的角色轉(zhuǎn)換。這比今年1月河北十三屆人大一次會(huì)議上,省長(zhǎng)許勤在做政府工作報(bào)告中提出的“年內(nèi)壓減鋼鐵產(chǎn)能共1000萬(wàn)噸以上”翻了一倍,表明河北省壓減鋼鐵產(chǎn)能力度將加大。
今天上午,十三屆全國(guó)會(huì)議河北省代表團(tuán)舉行全體會(huì)議。副省長(zhǎng)袁桐利在發(fā)言中介紹,河北省已經(jīng)制定了新一輪去產(chǎn)能三年行動(dòng)計(jì)劃,更加注重運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制、經(jīng)濟(jì)手段、法治辦法,年內(nèi)將再壓減鋼和鐵產(chǎn)能分別在1000萬(wàn)噸以上。
他表示,河北省去產(chǎn)能期間,沒有出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)斷崖式下滑,沒有形成大批工人下崗,沒有出現(xiàn)區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),走出一條鋼鐵去產(chǎn)能的新路子。
據(jù)了解,過(guò)去5年,河北省累計(jì)壓減煉鋼產(chǎn)能6993萬(wàn)噸、煉鐵產(chǎn)能6442萬(wàn)噸、水泥產(chǎn)能7057萬(wàn)噸、煤炭消費(fèi)量4400萬(wàn)噸、平板玻璃7173萬(wàn)重量箱。
電爐的冶煉電耗是影響特鋼行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本和質(zhì)量的關(guān)鍵性指標(biāo)。2008年,萊鋼特殊鋼廠1號(hào)電爐面對(duì)原材料質(zhì)量不穩(wěn)定等實(shí)際困難,實(shí)施管理創(chuàng)新,電爐冶煉電耗達(dá)到223kWh/t的國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
針對(duì)電耗在成本中的“龍頭”地位,萊鋼特鋼廠成立了由配料、工藝、電氣專業(yè)組組成的降低綜合電耗攻關(guān)組,通過(guò)多方面的管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新,取得了顯著成效。天津興邦華泰鋼鐵貿(mào)易有限公司-耐候板一、迅速形成穩(wěn)定的、顏色厚度均勻的、不容易被擦落的銹紅色氧化膜,在室外溫度攝氏20度的環(huán)境下,一般2-5天內(nèi)完成銹處理工藝,完全可達(dá)到銹紅色。他們從穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏入手,優(yōu)化了煉鋼過(guò)程控制優(yōu)化操作要點(diǎn),通過(guò)鋼包擴(kuò)容改造和新上智能系統(tǒng),使電爐出鋼量增加到52t,穩(wěn)定了煉鋼區(qū)域的生產(chǎn)節(jié)奏,提高了生產(chǎn)效率。優(yōu)化配料制度,增加爐內(nèi)廢鋼密度,更好地實(shí)現(xiàn)埋弧操作,提高了電弧能量的吸收率。在操作中,該高爐采取了合理控制廢鋼裝入量和鋼水余量,優(yōu)化了用氧制度、泡沫渣制度,盡量減少熱量損失,有效降低了綜合冶煉電耗,煉鋼工序綜合電耗達(dá)到了290.35kWh/t的較高水平。
Ca作為第二主族元素,反應(yīng)性很強(qiáng),有相當(dāng)強(qiáng)的脫氧能力,這點(diǎn)與同族元素Ba相比較可知,前幾年有人在鐵內(nèi)加入鋇生產(chǎn)成鋇,脫氧能力大幅度上升就是這個(gè)道理。該鋼種具有耐銹,使構(gòu)件抗腐蝕延壽、減薄降耗,省工節(jié)能的特性,使構(gòu)件制造者、使用者受益。Ca脫氧比Ba更有優(yōu)勢(shì):兩者摩爾質(zhì)量比MCa:MBa=1∶3.426,即都脫除一定量的氧,若需要1kg的Ca,就需要3.426kg的Ba。但Ca在鐵液中的溶解度很小,1600℃時(shí)為0.032%,在固體鐵中幾乎不溶解;同時(shí)Ca的蒸氣壓非常大,在1600℃時(shí)為1.98個(gè)大氣壓。因此,僅用單一的Ca作為脫氧劑消耗太大,在經(jīng)濟(jì)上不合理,為了提高Ca脫氧效率,需提高Ca在鐵中的溶解度,C、Si、Al等元素效果很好,而C的作用每1%C可提高Ca的溶解度一倍;因此,鈣系脫氧劑主要成分為CaC2,還有CaSi及Al、Ba等。使用塊狀Ca合金時(shí),Ca的溶解過(guò)程受到邊界層擴(kuò)散限制,在局部很快達(dá)到飽和,因而不能使鋼液溶解更多的Ca,大部分將被蒸發(fā)掉,而制成<15mm小顆粒狀,可以有效解決這個(gè)問(wèn)題。
在使用鈣系脫氧劑來(lái)優(yōu)化脫氧工藝后,錳鐵和硅鐵回收率與使用鋇脫氧相比較分別提高了5.11%和2.72%。同樣,脫氧脫硫也能達(dá)到很好的效果。
與原脫氧工藝相比,使用鈣系脫氧劑來(lái)優(yōu)化脫氧工藝后有以下幾個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn):
1)脫氧效果更好,可以提高合金元素的回收率;
2)可改善鋼水流動(dòng)性,有效去除鋼中夾雜物,提高鋼水純凈度,防止中包水口結(jié)瘤;
3)生產(chǎn)普碳鋼、低合金鋼等中碳鋼時(shí),有較好增碳效果;
4)鋼材力學(xué)性能如屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度有一定幅度的提高。使用Ca系脫氧劑取代鋇作終脫氧劑是脫氧工藝的進(jìn)步,在生產(chǎn)中是切實(shí)可行的。可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。