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贛州空氣預(yù)熱器廠家服務(wù)至上「一明環(huán)?!?/h1>

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發(fā)布時間:2021-10-24 06:01  
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視頻作者:山東一明節(jié)能環(huán)保設(shè)備科技有限公司






搪瓷管空氣預(yù)熱器:搪瓷管與普通傳熱元件有哪些不同?

搪瓷管空氣預(yù)熱器是一種突破傳統(tǒng)鋼材防腐工藝的新技術(shù),在普通鋼管上涂敷一種特殊的無機瓷釉,經(jīng)特殊的工藝處理,1100℃高溫?zé)贫傻姆栏庐a(chǎn)品,搪瓷管具有耐腐蝕、耐磨損、耐溫變,表面光滑緩解積灰,宜水沖洗,與目前普遍采用的普通鋼管相比,有以下幾個優(yōu)點:

  1、 搪瓷管式空氣預(yù)熱器使用壽命延長二到三倍。預(yù)計使用壽命可在10年左右。

  2、 很強的耐腐蝕能力

  搪瓷管預(yù)熱器的主要問題就是低溫腐蝕.預(yù)熱器排煙溫度較低時,就會形成腐蝕點,產(chǎn)生硫腐蝕.硫腐蝕的產(chǎn)生不僅造成預(yù)熱器的漏風(fēng),而且還會造成預(yù)熱器管的積灰堵塞.

  搪瓷管式空氣預(yù)熱器有強的耐腐蝕能力,表面光滑,減緩積灰,保持空氣通道暢通,始終保持良好的傳熱性能。

  3、搪瓷管降低排煙溫度,提高熱效率。

  在鍋爐設(shè)計中經(jīng)常以提高排煙溫度來防止對預(yù)熱器低溫端的腐蝕,采用搪瓷空氣預(yù)熱器,設(shè)計中可使排煙溫度降至140℃以下。




鍋爐運行注意的有哪些?

1. 燃燒不穩(wěn)時投油,負壓變正即退出油槍,能避免大正壓沖擊嗎?為什么?

不能;因為爐膛負壓變正即說明部分熄滅的煤粉被點燃,點燃部分熄滅煤粉產(chǎn)生的沖擊力不會因停運油槍而降低,退油槍的后果是有可能再次發(fā)生滅火。

2.投汽壓自動壓力高,給粉機低轉(zhuǎn)速停留,氧量高應(yīng)避免滅火發(fā)生?

應(yīng)先投油穩(wěn)燃,然后解除汽壓自動,根據(jù)情況提高運行給粉機轉(zhuǎn)速并停運1~2臺給粉機,必要時減少送風(fēng)量,使氧量和汽壓迅速恢復(fù)正常。下排給粉機轉(zhuǎn)速≮800轉(zhuǎn)/分。

3. 運行中短時處理給煤機故障,制粉系統(tǒng)應(yīng)采取哪些防止鍋爐滅火的措施?

關(guān)小排粉機入口檔板,控制排粉機電流低于運行電流1~1.5A,全開在循環(huán)門,控制磨出口溫度在80度左右運行,如燃燒難以穩(wěn)定時可請示司爐停止該制粉系統(tǒng)運行。

4. 滅火后投投油點火前為何應(yīng)減少送風(fēng),關(guān)閉小二次風(fēng)?

滅火后爐膛溫度低,過大的下二次風(fēng)和過大的送風(fēng)將使油槍的根部風(fēng)過大,難以點燃油嘴,或使油的著火點后移,吹滅著火的油嘴,影響重新點火恢復(fù)。

5. 鍋爐滅火后,何時通知減負荷?減負荷幅度和速度應(yīng)如何控制?

滅火后當(dāng)汽壓開始下降時應(yīng)立即通知減負荷。減負荷的速度和幅度不應(yīng)使鍋爐超壓開排汽,應(yīng)根據(jù)汽壓和汽溫下降幅度和滅火后點火恢復(fù)時間決定減負荷值。根據(jù)經(jīng)驗,一般220T/H爐正常滅火減負荷至20MW,400T/H爐正常滅火減負荷至40MW;

6. 低負荷運行時為何應(yīng)在不影響安全的前提下維持稍低的氧量運行?

低負荷運行時爐膛溫度相對較低,煤粉氣流的著火困難,燃燒穩(wěn)定性相對較差,維持高氧量運行會進一步降低爐膛溫度,降低爐膛內(nèi)煤粉燃燒濃度,燃燒的抗干擾能力降低,導(dǎo)致滅火的發(fā)生。



     








空氣預(yù)熱器排煙溫度過高該如何解決?

      很多電廠的空氣預(yù)熱器排煙溫度過高不知道該怎么辦,下面大家介紹一下它的解決辦法。

  目前,電站鍋爐的空氣預(yù)熱器普遍排煙溫度較高,較高的排煙溫度造成鍋爐效率下降,制粉系統(tǒng)干燥出力不足,長期運行,很不經(jīng)濟。這是空氣預(yù)熱器行業(yè)普遍共性的問題。

  很多電廠都想利用空氣預(yù)熱器改造的機會解決排煙溫度過高的問題,從而盡可能提高鍋爐效率。空氣預(yù)熱器是利用鍋爐尾部的煙氣加熱空氣的一種換熱設(shè)備,因此具有以下作用:(1)現(xiàn)代的發(fā)電廠中,由于采用回?zé)嵫h(huán),給水經(jīng)各級加熱器后,溫度比較高,所有省煤器出口的煙溫還比較高。大多數(shù)電廠原來的空氣預(yù)熱器并沒有預(yù)留層,單純地將冷端換成搪瓷,并且加高到900多,并不能保證排煙溫度一定降低,這涉及到熱力學(xué)計算、阻力計算、溫度場計算、波形選擇、搪瓷質(zhì)量等諸多問題,這些核心技術(shù)必須要有理論支持和多年的經(jīng)驗作為指導(dǎo)。如果不能解決排煙溫度過高的問題,勢必影響到鍋爐效率,甚至導(dǎo)致排煙溫度比原來的更高。

  解決辦法:如果預(yù)熱器先天不足,則需重新更換。所以對于預(yù)熱器的設(shè)計問題的重視,才是其性能的有力保障。由于改造前后鍋爐使用的燃料等條件不可能完全相同,以下僅以機組在空預(yù)器改造前后滿負荷工況下作粗略對比分析。

  空氣預(yù)熱器改造前后滿負荷工況下主要性能參數(shù)比較空預(yù)器換熱元件已到使用壽命,庫房內(nèi)換熱元件備件已用完,此時進行空氣預(yù)熱器改造即改造了密封裝置,又更換了換熱元件,可謂一舉兩得。漏風(fēng)率降低,可保護鍋爐燃燒氧量充足,減少鍋爐不完全燃燒熱損失和排煙熱損失,排煙溫度降低了,鍋爐效率大致提高。5、用盤車手柄將空預(yù)器盤轉(zhuǎn)兩周,檢查空預(yù)器轉(zhuǎn)動靈活,無異?,F(xiàn)象,然后取下盤車手柄。同時,熱風(fēng)溫度提高,有力地保證了廣旺貧煤的著火和穩(wěn)定燃燒。漏風(fēng)率降低,減少了空氣和煙氣流量,降低送風(fēng)機、引風(fēng)機電耗,同時也避免了因風(fēng)機出力不足而影響整臺機組的出力。漏風(fēng)率降低,減少了空預(yù)器出口煙氣流量,降低了煙氣流速,從而使靜電除塵器的效率增加,同時所有在空預(yù)器下游的設(shè)備磨損降低,其維修、維護量大大減少。對空氣預(yù)熱器本身,漏風(fēng)率減小,空氣側(cè)漏向煙氣側(cè)的流量下降,流速降低,各易磨損件的壽命也延長,維修、維護工作量減少。





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