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脫硫副鹽提取技術(shù)公司優(yōu)選企業(yè),山東大成德廣公司

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發(fā)布時(shí)間:2020-12-10 07:20  

為什要推薦使用蒸發(fā)結(jié)晶器處理脫硫副鹽提取技術(shù)公司

  為什要推薦使用蒸發(fā)結(jié)晶器處理脫硫副鹽提取技術(shù)公司呢?采用蒸發(fā)結(jié)晶器處理化肥廠廢水可以使化肥廢水達(dá)標(biāo)排放,且蒸發(fā)結(jié)晶器節(jié)能降耗,同時(shí)蒸發(fā)冷凝水可以進(jìn)行回用,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資源循環(huán)利用。

  化肥行業(yè)一直是高耗水、高污染的行業(yè),眾多化肥廠廢水無(wú)法達(dá)標(biāo)排放,或者沒(méi)有找到合適的脫硫副鹽提取技術(shù)公司處理方案,如何將化肥廢水進(jìn)行處理,可以保證化肥廠的生產(chǎn)又可以降低用水成本,一直是化肥廠廢水處理所探索的重點(diǎn),康景輝小編具體給您介紹蒸發(fā)結(jié)晶器處理化肥廠廢水的原因和優(yōu)勢(shì)。針對(duì)化肥廠廢水進(jìn)行水質(zhì)測(cè)試,根據(jù)水質(zhì)情況,設(shè)計(jì)了先濃縮后結(jié)晶的蒸發(fā)濃縮結(jié)晶工藝。同時(shí),在設(shè)計(jì)蒸發(fā)結(jié)晶器工藝時(shí)主要考慮化肥廢水中的無(wú)機(jī)鹽成分,為保證結(jié)晶鹽成分符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且延緩結(jié)垢影響,為其重點(diǎn)設(shè)計(jì)。

  通過(guò)對(duì)脫硫副鹽提取技術(shù)公司的成分進(jìn)行分析,決定采用先將濃鹽水進(jìn)行濃縮,將廢水中的含鹽量提高,然后進(jìn)入末效結(jié)晶系統(tǒng),繼續(xù)蒸發(fā)濃縮至飽和濃度,進(jìn)入分離系統(tǒng)。蒸發(fā)結(jié)晶器主要工藝流程為進(jìn)料-預(yù)熱-一效蒸發(fā)-二效蒸發(fā)-三效結(jié)晶-增稠器-離心機(jī)。蒸發(fā)結(jié)晶器的材料選擇也非常重要,直接影響到裝置的使用年限和可靠性,考慮到化肥廠廢水氯離子對(duì)不銹鋼材料的腐蝕性,蒸發(fā)結(jié)晶器采用鈦材,其他與物料不接觸的管道、閥門(mén)等選用2205材質(zhì)。



脫硫副鹽提取技術(shù)公司技術(shù)進(jìn)步在哪

  脫硫副鹽提取技術(shù)公司將脫硫廢液通入脫色釜中,加入活性炭,活性炭用量為0.2%,并進(jìn)行抽真空操作,真空度控制在-0.05MPa,同時(shí)進(jìn)行加熱攪拌,加熱溫度為60℃,進(jìn)行加熱攪拌3小時(shí),然后過(guò)濾,所得濾液為脫色濾液;將脫硫廢液通入蒸發(fā)器中進(jìn)行濃縮,濃縮的條件是保持蒸發(fā)器內(nèi)的真空度為-0.05Mpa,溫度為80℃,當(dāng)鹽分濃度達(dá)到65%時(shí),過(guò)濾,所得濾液為濃縮廢液;將濃縮廢液通入調(diào)控釜,將調(diào)控釜內(nèi)的溫度調(diào)節(jié)至60℃,然后再進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾后所得固體即為硫酸銨;將過(guò)濾后所得濾液通入結(jié)晶釜進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶,獲得硫酸銨。

  脫硫副鹽提取技術(shù)公司與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:本發(fā)明針對(duì)不同批次脫硫廢液,統(tǒng)一用稀硫酸調(diào)整pH值到5.0-5.5之間進(jìn)行脫色操作;根據(jù)初始廢液顏色深淺,活性炭的用量在0.2%-0.5%之間變動(dòng),由操作人員根據(jù)實(shí)際狀況自行調(diào)控。采取以上措施以后,脫硫廢液脫色操作效果穩(wěn)定,終提鹽產(chǎn)品再未出現(xiàn)外觀不合格現(xiàn)象。具體實(shí)施方式發(fā)明人通過(guò)大量嘗試,意外的發(fā)現(xiàn)以下脫色操作流程;針對(duì)不同批次脫硫廢液,統(tǒng)一用稀硫酸調(diào)整pH值到5.0-5.5之間進(jìn)行脫色操作;根據(jù)初始廢液顏色深淺,活性炭的用量在0.2%-0.5%之間變動(dòng),由操作人員根據(jù)實(shí)際狀況自行調(diào)控。

  脫硫副鹽提取技術(shù)公司采取以上措施以后,脫硫廢液脫色操作效果穩(wěn)定,終提鹽產(chǎn)品再未出現(xiàn)外觀不合格現(xiàn)象。本發(fā)明通過(guò)下列實(shí)施例作進(jìn)一步說(shuō)明:根據(jù)下述實(shí)施例,可以更好地理解本發(fā)明。



脫硫副鹽提取技術(shù)公司裝置結(jié)構(gòu)圖

  為了使本實(shí)用脫硫副鹽提取技術(shù)公司的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施例,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。此外,下面所描述的本實(shí)用新型各個(gè)實(shí)施方式中所涉及到的技術(shù)特征只要彼此之間未構(gòu)成沖突就可以相互組合。焦化脫硫廢液提鹽裝置, 氧化塔依次連接壓濾機(jī)、脫色釜、第二壓濾機(jī)、清液儲(chǔ)罐、蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)、中轉(zhuǎn)釜、離心機(jī);離心機(jī)依次連接地下槽、第三壓濾機(jī)、結(jié)晶釜、第二離心機(jī)、第二地下槽、第二清液槽;氧化塔頂部連接硫泡沫槽;脫色釜連接活性炭配置裝置;蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)由加熱器、分離器和冷凝器組成。

  脫硫副鹽提取技術(shù)公司裝置的工作流程:脫硫廢液泵入氧化塔進(jìn)行催化氧化后,硫酸銨分解成硫酸銨和單質(zhì)硫,塔內(nèi)的泡沫從塔頂溢流到硫泡沫槽,脫硫廢液經(jīng)壓濾機(jī)分離出單質(zhì)硫,液體進(jìn)入脫色釜,加入脫色劑,脫色后通過(guò)第二壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離,固體進(jìn)行回收再利用,液體存于清液儲(chǔ)罐,將清液泵入蒸發(fā)濃縮系統(tǒng),濃縮后的固液混合相轉(zhuǎn)入中轉(zhuǎn)釜,調(diào)節(jié)工藝參數(shù),使得硫酸銨析出,隨后由離心機(jī)進(jìn)行固液分離,固相得到硫酸銨,液相進(jìn)入地下槽,隨后泵入第三壓濾機(jī),過(guò)濾后,進(jìn)入結(jié)晶釜,控制結(jié)晶參數(shù),使硫酸銨結(jié)晶析出,隨后泵入第二離心機(jī)分離固液相,固相得到硫酸銨,液相進(jìn)入第二地下槽,隨后泵入第二清液槽儲(chǔ)存,返回系統(tǒng)重新利用。

  脫硫副鹽提取技術(shù)公司裝置工藝流程精簡(jiǎn),操作方便簡(jiǎn)單,易于工人操作和掌握,便于生產(chǎn)管理,投資節(jié)省。新型整套裝置采用、節(jié)能的設(shè)備及綜合自動(dòng)化技術(shù),大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了人員配置,節(jié)省了人工成本。將硫酸銨轉(zhuǎn)化成硫酸銨,產(chǎn)品純度高,質(zhì)量好,銷(xiāo)售渠道廣。新型將綠色環(huán)保理念融入其中,整套裝置運(yùn)行過(guò)程不產(chǎn)生二次污染,實(shí)現(xiàn)“零”排放。在解決脫硫廢液難處理問(wèn)題的同時(shí),產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益,符合未來(lái)發(fā)展方向和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針。



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