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錳與硫化合所起的作用是以“錳硫比”來(lái)決定的,Mn=1.7S 0.3或者M(jìn)n=3.3S,灰鑄鐵鐵液中w(S)的適宜范圍是0.08%~0.12%,硫含量為0.02%與硫含量為0.1%的石墨形態(tài)相比,隨著硫含量增加,石墨長(zhǎng)度變短,端部鈍化、形態(tài)彎曲[10]。筆者公司現(xiàn)在S的比例是0.1%~0.12%,由公式可得出,Mn的比例范圍應(yīng)該保持在0.47%~0.504%;另外由Mn-S溶度積曲線[11]看出,碳當(dāng)量為4.0%,S為0.1%~0.12%時(shí),Mn為0.45%~0.5%。洋馬4TNE94缸蓋銷售服務(wù)熱線。
一般傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)是根據(jù)全負(fù)荷時(shí)的條件狀態(tài)來(lái)決定壓縮比,因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)在全負(fù)荷時(shí)發(fā)生爆震現(xiàn)象。根據(jù)熱力學(xué)第二定律,理論上壓縮比越大越好,因此在部分負(fù)荷工況壓縮比較小,發(fā)動(dòng)機(jī)效率得不到充分發(fā)揮。為了解決這個(gè)矛盾,可變壓縮比技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,這項(xiàng)技術(shù)兼顧了發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性。自20世紀(jì)70年代初以來(lái),行業(yè)內(nèi)就開(kāi)始了可變壓縮比技術(shù)的開(kāi)發(fā),但是一直沒(méi)有量產(chǎn)應(yīng)用,直到2018年,日產(chǎn)開(kāi)始量產(chǎn)VC-turbo發(fā)動(dòng)機(jī),標(biāo)志著可變壓縮比技術(shù)正是進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段。洋馬4TNE94缸蓋銷售服務(wù)熱線。
發(fā)動(dòng)機(jī)缸體缸蓋是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、壁厚不均勻鑄件,鑄造性能的好壞直接影響到鑄件質(zhì)量。在鑄件生產(chǎn)過(guò)程中熔化工藝是非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié),鑄件質(zhì)量和力學(xué)性能是否符合要求、鑄件成本是否得到良好的控制跟熔化配料及合金加入量密切相關(guān)。為提高鑄件的性能和降低成本,合理選擇化學(xué)成分、優(yōu)化爐料配比、鐵液過(guò)熱靜置、改善孕育處理以及優(yōu)化合金元素含量等工藝是生產(chǎn)鑄件。降低生產(chǎn)成本的關(guān)鍵措施。本文就發(fā)動(dòng)機(jī)缸體缸蓋熔煉有關(guān)的工藝改進(jìn)措施總結(jié)如下,供探討。洋馬4TNE94缸蓋銷售服務(wù)熱線。
鐵液中的氧化渣隨著鐵液的翻滾,會(huì)浮到鐵液表面,通過(guò)出爐前扒渣處理,可以減少鐵液中的氧化渣,凈化鐵液。但過(guò)熱溫度過(guò)高,以及過(guò)熱時(shí)間過(guò)長(zhǎng),鐵液中的核心就會(huì)消失,增大原鐵液的白口傾向。筆者公司從2010年開(kāi)始嚴(yán)格實(shí)施鐵液過(guò)熱工藝,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的探索和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),認(rèn)為感應(yīng)電爐中,鐵液的過(guò)熱溫度控制在1500℃-1530℃,過(guò)熱時(shí)間為5分鐘-10分鐘為,此時(shí)澆注的鑄件石墨細(xì)小,組織致密。洋馬4TNE94缸蓋銷售服務(wù)熱線。