螺桿工作表面產(chǎn)生磨損后,外徑尺寸減小,修復(fù)的目的是使其表面獲得一定厚度的金屬覆蓋層,外徑增加到一定的尺寸,使其與缸筒的配合間隙達到設(shè)計使用的要求。是一個螺桿與料筒相互關(guān)系的參量,漏流隨的增大而增加,太大會影響擠出量。實踐證明:如果 因某種原因增大超過均化段螺槽深度的1 5%,該螺桿即不能使用。文章到這里,大家都了解清楚了嗎?
螺桿轉(zhuǎn)速可以實現(xiàn)為無級壓力和調(diào)速配置。
線性導(dǎo)軌射出代替導(dǎo)柱式射出,減少射出時的摩擦力,提高射出精度(選配)。
螺桿幾何尺寸與生產(chǎn)能力的關(guān)系,直徑與生產(chǎn)能力的關(guān)系,生產(chǎn)率接近于與桿直徑D的平方成比例關(guān)系,即直徑的小量增大,將導(dǎo)致生產(chǎn)率大幅度提高。
手動背壓裝置(數(shù)控背壓選配)提高螺桿對塑料的塑化,排氣和密度。加料完增加了背壓消除裝置,防止在生產(chǎn)產(chǎn)品時用到加料背壓而不用松退動作時塑料流入到模具內(nèi)產(chǎn)生冷料現(xiàn)象。
在提高轉(zhuǎn)速的同時減少螺槽深度,用增加剪切作用的辦法來保證塑料的塑化和均勻化。但這樣依賴,一些不能承受高剪切的塑料(如硬聚氯乙希)便容易分解從而不能在這類告訴擠出上加工。為了較少塑料分解的可能性旺旺必須加強機筒的冷卻,還須向螺桿中通入冷水,這樣依賴實際上又降低了擠出量,還浪費熱能。而螺槽深度H3下降使得正流減少從而也減少了擠出量。這些現(xiàn)象都和提高轉(zhuǎn)速以增加產(chǎn)量的要求是相矛盾的。

購買ф3.2高鉻碳化鎢焊條,先將焊條放在100℃~200℃熱處理爐中烘熱,廢舊螺桿用氧火加熱到100℃左右,用烘熱的高鉻碳化鎢焊條對螺桿磨損部份進行堆焊,焊接時候采用點焊,堆焊直徑不宜過大,過大會浪費焊條,以后的手工打磨余量也較大,造成勞動效率低下。堆焊直徑也不宜過小,過小沒有效果。堆焊好了以后,讓螺桿在空氣中緩慢冷卻,冷卻后用手砂輪打磨拋光,打磨好了以后,用新的短套筒進行檢測,短套筒在修復(fù)的螺桿中可以穿行則合格,如果不能穿行的話,繼續(xù)拋光打磨。用高鉻碳化鎢焊條堆焊后,檢測到硬度HRC>65。