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塞桿圓周進(jìn)行進(jìn)行修銼并留0.1-0.2mm的加工余量。(活塞桿外徑125mm),沿軸線鋸開,一個(gè)為粗模,另一個(gè)為精模。
在粗模內(nèi)壁涂上一層薄薄的紅印油,接著將粗模緊靠在活塞桿待修部位上沿軸線往復(fù)磨合幾回,然后用細(xì)銼將活塞桿上較重的紅印銼掉。如此重復(fù)修銼,終留0.04-0.07mm的加工余量。
再用320意圖砂條蘸火油合作精模將活塞桿修磨至規(guī)定尺寸。
用砂布反面蘸火油進(jìn)行手藝拋光。經(jīng)測(cè)量,大的差錯(cuò)僅為0.03mm。
該起重機(jī)修正后,通過一年半的運(yùn)用,變幅液壓缸一直沒有呈現(xiàn)過外漏景象,一起活塞桿潤滑、無銹斑
(1)起升油缸分分化后,將零件清潔潔凈,并進(jìn)行檢查。
(2)密封圈磨損、劃痕或斷裂時(shí),應(yīng)予以替換。
(3)當(dāng)導(dǎo)向套磨損、劃傷溝痕時(shí),致使與柱塞合作空隙增大,如空隙大于0.45mm時(shí),應(yīng)予替換導(dǎo)向套。
(4)柱塞有劃痕和磨損時(shí),可鍍鉻修正。
柱塞鍍鉻修正時(shí),可按以下過程進(jìn)行:
1)柱塞外表一般都有鍍鉻層,所以在鍍鉻修正前應(yīng)磨去劃痕和鍍鉻層,并使外表粗糙度小于0.8μm。
2)將柱塞外表拋光,應(yīng)無磨紋。
3)在鍍鉻槽中鍍鉻。
活塞桿內(nèi)部零件結(jié)構(gòu)的工藝性分析
(1)00.002550??mm×770mm自身圓度公差為0.005mm
(2)左端3926Mg??螺紋與活塞桿00.002550??mm中心線的同軸度公差為φ0.05mm
(3) 1:20圓錐面軸心線與活塞桿00.002550??mm中心線的同軸度公差為φ0.02mm
(4) 1:20圓錐面自身圓跳動(dòng)公差為0.005mm
(5) 1:20圓錐面涂色檢查,接觸面積不小于80%
(6) 00.002550??mm×770mm表面滲氮,滲氮層深度0.2-0.3表面硬度62一 65HRC
檢查換向閥排出空氣的質(zhì)量時(shí)應(yīng)注意如下三方面:一是了解排氣中所含潤滑油是否適度,其方法是將一張清潔的白紙放在換向閥的排氣口附近,閥在工作三至四個(gè)循環(huán)后,若白紙上只有很輕的斑點(diǎn),表明潤滑良好,二是了解排氣中是否含有冷凝水,三是了解不該排氣的排氣口是否有漏氣。少量漏氣預(yù)示著元件的早期損傷(間隙密封閥存在微漏是正常的)。柱塞鍍鉻修正時(shí),可按以下過程進(jìn)行:1)柱塞外表一般都有鍍鉻層,所以在鍍鉻修正前應(yīng)磨去劃痕和鍍鉻層,并使外表粗糙度小于0。若潤滑不良,化工泵應(yīng)考慮油霧器的安裝位置是否合適,所選規(guī)格是否恰當(dāng),滴油量調(diào)節(jié)得是否合理及管理方法是否符合要求,若有冷凝水排出,應(yīng)考慮過濾器的位置是否合適,各類除水元件實(shí)際和選用是否合理,冷凝水管理是否符合要求。泄露的主要原因是閥內(nèi)或缸內(nèi)的密封不良,氣壓不足等所致。此系密封閥的泄露較大時(shí),可能是閥芯,閥套磨損所致。