焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)采取的是全負壓煤氣凈化工藝,從炭化室出來的荒煤氣先在焦爐橋管和集氣管內用循環(huán)氨水通過噴頭強烈噴灑,煤氣溫度降至80℃左右,其中約60%的焦油被冷凝下來。冷卻后的煤氣與氨水、焦油等在氣液分離器中分離,煤氣流向初冷器,通過橫管式初冷器進一步冷卻至18~22℃,經電捕焦油器除去煤氣中的焦油霧后送往脫硫、硫銨、等工序,進行脫硫、脫氨、脫苯,凈化后的煤氣經過鼓風機進行外送,同時在對煤氣進行冷卻凈化的過程中得到焦油、、硫銨等產品。

冷凝液槽匯集了初冷器、電捕排液、小冷凝液槽及蒸氨液下槽液體,若提高初冷器的混合液噴灑量,冷凝液泵達不到使用要求,尤其在清洗初冷器Ⅰ段噴循環(huán)氨水時開雙泵仍要控制噴灑量。三臺初冷器Ⅰ段均使用西循環(huán)水。因在西循環(huán)水投用時對管道沖洗不徹底,造成1#初冷器Ⅰ段堵塞,基本無換熱效果。(因為1#初冷器在末端)。在處理1#初冷器Ⅰ段堵塞問題的同時有必要也對三臺初冷器的其余每段拆二至三個水箱蓋進行檢查堵賽雜物情況及橫管結垢情況。

經過聯(lián)系原廠家技術人員現(xiàn)場觀察后發(fā)現(xiàn)存在以下問題:①溶液變質情況嚴重,需對溶液進行全部更換②抽真空油質量差,需專用真空泵油③制冷循環(huán)水量偏?、苷羝麎毫^低(去年基本維持在0.25-0.35MPa之間,偶爾到0.45 MPa),不能滿足工藝要求(0.6MPa),造成制冷機效率較低。⑤減溫減壓裝置能力較小。因制冷機的使用設計為兩開一備,制冷循環(huán)水泵配套使用,但為了增加冷凍水量通常三臺全部使用,這就造成了制冷循環(huán)水量不匹配,循環(huán)水泵能力不足。制冷機設計每臺需冷環(huán)水635m3/h,在開一臺冷環(huán)水泵的情況下,流量在1100 m3/h左右(設計Q=500-1940 m3/h,H=42.5-21.8m),即使兩臺全開僅能達到1300 m3/h左右,不能滿足三臺制冷機全開使用的需求。

杭州奇越清洗服務有限公司主要產品為:初冷器、終冷器、管式加熱爐、干熄焦副省煤器、螺旋板換熱器、寬流道焊接板式換熱器、熔硫釜、板式換熱器、螺旋翅片管、H型翅片管。鍋爐部件(蛇形管、集箱)、D1、D2類壓力容器、各類鍋爐省煤器、H型鰭片省煤器、螺旋翅片管省煤器等工業(yè)鍋爐及電站鍋爐配套輔機;各類煙氣余熱回收(熱管)換熱器等。換熱器機組:雙紋管(波節(jié)管)換熱器機組、工業(yè)熱風機組,承接初冷器換管、維修、清洗等業(yè)務。