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在圓筒內(nèi)部設(shè)有沉淀極管,每根電暈線通過一個沉淀極管中 心,懸掛在上、下吊架上。架通過三個桿與絕緣箱相連,在上、下吊架之間用4個吊桿相連。
底部為了使捕集下來的焦油順利排出,設(shè)有蒸氣吹掃管
電捕焦油器是運用高壓直流電源產(chǎn)生的電磁場效果,對流經(jīng)的煤氣中焦油進行電捕的設(shè)備。煤氣中帶電荷的焦油顆粒會在30-50KV電壓構(gòu)成的電場效果下移向沉淀極管,通過焦油排除設(shè)備排出。
由于上述原因,電捕焦油器運行一直不正常,運行周期短,除每班必須沖洗一次液封槽外,每周還必須停車沖洗一次電捕焦油器,且每次都能沖洗出很多焦油。說明電捕焦油器底部的焦油不能正常地排出,而是粘附在蜂窩壁和氣體分布板上。每次打開電捕焦油器檢查也驗證了上述判斷。
關(guān)閉下沖洗管出口閥門,通過斜板沖洗管向電捕焦油器通入熱氨水,經(jīng)上沖洗管排入液封槽,這樣可較好地加熱和沖洗電捕焦油器底部積存的焦油,同時可清楚地判斷上下沖洗管線的情況,這也是處理上下沖洗管堵塞的有效辦法。
絕緣為零問題
在電捕焦油器出現(xiàn)問題后,我們均是先用氮氣保壓試驗,并在煤氣進出口加盲板進行隔絕,隔絕之后再打開人孔檢查,處理完畢后進行氮氣置換,置換合格后抽盲板,然后開閥門投入運行,每次處理的時間一般需要16 h,不順利時則需要48h,既費時又費力,安全也不能完全保證。如果閥門關(guān)閉不嚴,抽堵盲板時會出現(xiàn)煤氣中氧氣含量升高的情況。改造電暈極絲后,每次處理斷絲的判斷比較直觀,處理也非常迅速。后來我們只做保壓試驗,只要保壓試驗正常,即使置換不徹底也進行人孔的拆卸,但人孔拆卸時必須嚴格執(zhí)行先打開上人孔,再打開下人孔的順序,其目的是防止電捕自身形成煙囪效應,效果較好,處理快捷安全,還大大節(jié)約了維修成本,快的一次僅用了160min。下面介紹幾種我們處理絕緣為零的情況。