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液壓缸活塞桿的拉傷維修
拉痕的形成:對起重機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)有一根變幅缸活塞桿被嚴(yán)重拉傷,拉痕并排6條。采用專用機(jī)床和部分高生產(chǎn)率專用設(shè)備,配用專用夾具,與部分劃線法達(dá)到精度,以減少工序數(shù)目,縮短工藝路線,提高生產(chǎn)效率。造成活塞桿拉傷的主要原因是:防塵圈脆化呈塊狀脫落以后,不但失去了防塵作用,而且該處還堆積了許多灰塵與雜志,使活塞桿直接與雜質(zhì)硬磨,導(dǎo)致活塞桿被拉傷,傷痕再刮壞缸口橡膠密封組件,造成液壓缸嚴(yán)重外漏。
修復(fù)要求:填料與母材必須結(jié)合牢固、平滑;調(diào)料必須耐用并易于手工加工;手工加工必須保證活塞桿直徑誤差小于0.06mm。經(jīng)分析,決定采用的填料為J422焊條?;钊麠U,當(dāng)其出現(xiàn)拉傷現(xiàn)象,如果不及時(shí)進(jìn)行處理的話,那么就會影響到活塞桿的正常使用,影響其工作效率。因?yàn)?,酸性焊條對鐵銹、油污及水分不敏感,不容易產(chǎn)生氫化孔;工藝性好,易于操作;焊縫成型美觀;材料硬度適中,易于手工加工;電弧穩(wěn)定,熔深較大,與母材結(jié)合牢固。
翻新活塞桿修舊降成本
將磨損嚴(yán)重的煤氣壓縮機(jī)活塞桿經(jīng)過低溫鍍鐵技術(shù)進(jìn)行翻新處理后,使其重新恢復(fù)上線使用。近日,焦化發(fā)電廠用這一辦法,使報(bào)廢的壓縮器活塞桿重獲生機(jī)。
目前,焦化發(fā)電廠壓縮機(jī)車間共有5臺往復(fù)活塞式壓縮機(jī),從投產(chǎn)至今已經(jīng)使用三年多,隨著設(shè)備老化和磨損,活塞桿與填料函、刮油環(huán)與活塞桿接觸的部位已出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致填料漏氣、刮油環(huán)漏油等問題頻出,光靠更換填料、刮油環(huán)已無法解決泄漏問題,必須更換新的活塞桿。活塞桿規(guī)格具有很高的硬度,根據(jù)鍍液成分和工藝條件不同,油缸活塞桿的鍍鉻層硬度一般可達(dá)HRC58~HRC62。但每根新活塞桿價(jià)格高達(dá)24000元,且根據(jù)目前機(jī)組運(yùn)行情況,四級活塞桿每運(yùn)行一年半就需更換一次,所需成本較大。
為了降低成本,該廠與廠家溝通后,擬將報(bào)廢的活塞桿再次修復(fù)利用。造成活塞桿拉傷的主要原因是:防塵圈脆化呈塊狀脫落以后,不但失去了防塵作用,而且該處還堆積了許多灰塵與雜志,使活塞桿直接與雜質(zhì)硬磨,導(dǎo)致活塞桿被拉傷,傷痕再刮壞缸口橡膠密封組件,造成液壓缸嚴(yán)重外漏。但由于活塞桿精度要求比較嚴(yán)格,不能高溫受熱、不能長時(shí)間平放,目前常見的高溫焊接鍍造技術(shù)無法滿足要求。為滿足活塞桿的修復(fù)技術(shù)要求,該廠經(jīng)過多方聯(lián)系,找到山東威海一家具備低溫鍍鐵技術(shù)的機(jī)械加工廠家,由其加工后可以使活塞桿二次重復(fù)使用。