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氣動(dòng)蝶閥現(xiàn)場(chǎng)使用注意事項(xiàng)
氣動(dòng)蝶閥通常由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥體以及附帶一些配件連接安裝調(diào)試后形成的組合。本文主要介紹氣動(dòng)蝶閥的現(xiàn)場(chǎng)使用注意事項(xiàng)。
1、控制柜發(fā)送信號(hào)閥門不動(dòng)作,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥在安裝訂位器的前提下又加裝了電磁閥,電磁閥的強(qiáng)電干擾到了控制柜的信號(hào)輸出,閥門接收不到信號(hào),故不能正常工作。
解決辦法:拆除電磁閥,去掉強(qiáng)電干擾設(shè)備正常運(yùn)行(注:電磁閥的功能是起到閥門的開關(guān)作用,訂位器的作用是用4到20 毫安 信號(hào)控制閥門的開度,所以在裝有訂位器的前提下沒有必要安裝電磁閥)。
2、自動(dòng)切換成手動(dòng)狀態(tài)以后,切換不回自動(dòng);由于現(xiàn)場(chǎng)操作員使用力道過大離合器扳動(dòng)幅度過大導(dǎo)致內(nèi)部齒輪卡死,無法扳回自動(dòng)。
解決辦法:在扳動(dòng)離合器的時(shí)候,手輪要配合著來回轉(zhuǎn)動(dòng)使內(nèi)部渦輪脫開,從而輕松達(dá)到手自動(dòng)切換(在手自動(dòng)切換的時(shí)候一定要拉起旁邊黃顏色的卡套)。
3、閥門的工作正常,但是反饋一直處于狀態(tài),溝通過現(xiàn)場(chǎng)接線人員才知道,現(xiàn)場(chǎng)的線都是粗線,硬度強(qiáng)連接不是很方便,導(dǎo)致一顆螺絲掉落,接線人員直接拿一個(gè)長(zhǎng)形螺絲上緊,這樣模塊被螺絲頂?shù)?,引起短路?/span>
解決辦法:跟換常規(guī)的螺絲型號(hào);建議連接的線路改用細(xì)線。
三偏心金屬硬密封蝶閥使用過程存在的問題
一、由于多層軟硬疊式密封圈固定在閥板上,當(dāng)閥板常開狀態(tài)時(shí)介質(zhì)對(duì)其密封面形成正面沖刷,金屬片夾層中的軟密封帶受沖刷后,直接影響密封性能。
二、受結(jié)構(gòu)條件的限制該結(jié)構(gòu)不適應(yīng)做通徑DN200以下閥門,原因是閥板整體結(jié)構(gòu)太厚,流阻大。
三、因三偏心結(jié)構(gòu)的原理,閥板的密封面與閥座之間的密封是靠傳動(dòng)裝置的力矩使閥板壓向閥座。正流狀態(tài)時(shí),介質(zhì)壓力越高密封擠壓越緊。當(dāng)流道介質(zhì)逆流時(shí)隨著介質(zhì)壓力的增大閥板與閥座之間的單位正壓力小于介質(zhì)壓強(qiáng)時(shí),密封開始泄漏。
采用現(xiàn)場(chǎng)操作全關(guān)閉閥門時(shí),在閥門關(guān)到位前,應(yīng)停止電動(dòng)關(guān)閥,改用微動(dòng)將閥門關(guān)到位。不但革新了閥門的設(shè)計(jì)計(jì)算方式,減輕了專業(yè)技術(shù)人員繁重的重復(fù)性常規(guī)設(shè)計(jì)工作,使技術(shù)人員有更多的精力用于改進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)性能和新產(chǎn)品的研究開發(fā),縮短了周期、提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。對(duì)行程和超扭矩控制器整定后的閥門,全開或全關(guān)閥門時(shí),應(yīng)注意監(jiān)視其對(duì)行程的控制情況,如閥門開關(guān)到位置沒有停止的,應(yīng)立即手動(dòng)緊急停機(jī)。在開、閉閥門過程中,發(fā)現(xiàn)信號(hào)指示燈指示有誤、閥門有異常響聲時(shí),應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查。。