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萊帕克化工綜合生產(chǎn)線與雙塔精餾裝置系統(tǒng)介紹
主框架級平臺樓梯系統(tǒng)系統(tǒng)為二層框架平臺結(jié)構(gòu):
雙塔串聯(lián)串級精餾實訓系統(tǒng)兩層平臺結(jié)構(gòu)框架:碳鋼框架:兩層設(shè)計,長×寬×高4800×2200×3500mm整機采用鋼質(zhì)安裝框架(兩層設(shè)計,一層平面方便操作(2000mm高度)、檢修、出入,雙塔串聯(lián)串級精餾實訓系統(tǒng)二層有安全平臺樓梯通上并有護欄、防滑花紋板;100x50X6mm方鋼管,50X5角鐵,60 X6槽鋼,扶手護欄:ф32*2及ф20*2鋼管,3mm厚碳鋼花紋板)。萬一在實驗過程中發(fā)生了shi火現(xiàn)象,不要慌,實驗裝置shi火時滅火措施之泄露的應急處理1、迅速報警、疏散有關(guān)人員、隔離污染區(qū)。防銹red丹底漆,噴烤漆處理。
多功能干燥實驗裝置
萊帕克淺析篩板精餾實驗裝置運用
篩板精餾實驗裝置作為主要用于傳質(zhì)過程的設(shè)備,首先必須使氣(汽)液兩相充分接觸,以獲得較高的傳質(zhì)效率.此外,為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的需要,設(shè)備還得考慮下列各項傳質(zhì)效率.此外,為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的需要,設(shè)備還得考慮下列各項要求:
(1)生產(chǎn)能力大.在較大的氣(汽)液流速下,仍不致發(fā)生大量的霧沫夾帶、攔液或液泛等破壞正常操作的現(xiàn)象.
(2)操作穩(wěn)定、彈性大.當設(shè)備的氣(汽)液負荷量有較大的波動時,仍能在較高的傳質(zhì)效率下進行穩(wěn)定的操作.并且塔設(shè)備應保證能長期連續(xù)操作.
(3)流體流動的阻力小.即流體通過塔設(shè)備的壓力降?。@將大大節(jié)省生產(chǎn)中的動力消耗,以及降低經(jīng)常操作費用.對于減壓蒸餾操作,較大的壓力降還使系統(tǒng)無法維持必要的真空度.
(4)結(jié)構(gòu)簡單、材料耗用量小、制造和安裝容易.這可以減少基建過程中的投資費用.
(5)耐腐蝕和不易堵塞,方便操作、調(diào)節(jié)和檢修.
事實上,對于現(xiàn)有的任何一種塔型,都不可能完全滿足上述所有要求,僅是在某些方面具有獨到之處.
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篩板精餾實驗裝置
【萊帕克】催化劑評價裝置的催化劑脫氧活性評價
1.采用原粒度催化劑進行活性評價,與工業(yè)使用條件相近,對實際使用具有指導意義。
2.評價方法:催化劑評價裝置原料氣經(jīng)準確計量后通過催化劑床層,出口氧分析用微量氧分析儀(zui低檢測限1×10-6,即1ppm),進口氧分析用控氧儀(zui低檢測限100×10-6)。
結(jié)果與討論
1、脫氧方式:在含CO、H2的混合氣源中,TO-3gui金屬催化劑與CTO-1非gui金屬催化劑的脫氧方式不同,前者主要發(fā)生①式反應,后者主要發(fā)生②式反應:2H2 O2==2H2O①
2CO O2==2CO2②
通常,gui金屬催化劑上主要發(fā)生H2、O2反應,但隨CO含量的增加和使用溫度的提高,CO與O2的反應也會發(fā)生,且所占比重越來越大[5]。這與XRD的結(jié)果符合,說明焙燒溫度的提高確實有助于降低催化劑活性組分Ni2O3的晶粒尺寸,從而提高催化劑表面活性組分的分散度,這將有利于提高催化劑的活性。而CTO-1非gui金屬脫氧催化劑上主要發(fā)生CO與O2的反應,在CO/O2>10的含H2氣源中未觀察到H2、O2反應的發(fā)生。
2.不同氣源條件下的比較
對TO-3gui金屬脫氧催化劑和CTO-1非gui金屬脫氧催化劑進行實驗比較,催化劑降溫在催化劑評價裝置評價過程中以出口O2含量>1×10-6并隨著溫度降低呈上升趨勢的臨界溫度(也稱zui低全轉(zhuǎn)化溫度TLC)作為重要指標考察。
結(jié)論:CTO-1脫氧催化劑主要為CO脫氧,而TO-3gui金屬脫氧催化劑上主要為H2脫氧,在醋酸等工程中雖然CO是主要原料,但由于脫氧塔前O2含量通常<500×10-6,導致的CO的損失<0.1%。本裝置采用三塔精餾流程,在脫醚塔中除去粗甲chun中的溶解性氣體和低沸點雜質(zhì),在加壓塔和常壓塔中除去水及重組分,從而得到精甲chun產(chǎn)品??紤]到CTO-1脫氧催化劑的綜合性能優(yōu)勢,在醋酸工程中推薦該催化劑。
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