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空心活塞桿能否正常運(yùn)作是受到哪些因素的影響呢?
空心活塞桿的材質(zhì)中有缺陷的表面在電鍍過(guò)程中使氫析集,形成氧氣氣泡,造成鍍層結(jié)合不牢,這就能很好解釋為什么有的外部空心活塞桿脂,水氣一時(shí)無(wú)法浸入,但不到一個(gè)月又銹蝕的原因;
也能很好解釋為什么用藍(lán)點(diǎn)法測(cè)試時(shí)無(wú)孔隙而褪鍍后基體上有蝕坑、裂紋的原因,活塞桿的材質(zhì)缺陷也是由加工造成的,有些鍛件加工余量過(guò)大將表面密實(shí)部分加工掉了而露出了鋼錠心部的缺陷。
鍛件校直不夠加工時(shí)為了找正只好一邊多車一邊少車,結(jié)果多車那邊將密實(shí)部分車掉了,而少車那邊可能黑皮才剛車掉,這都是不正常的,都會(huì)對(duì)空心活塞桿電鍍質(zhì)量造成不良影響。
空心活塞桿表面存在一定量的雜質(zhì)及疏松,這些缺陷用鍛件標(biāo)準(zhǔn)衡量可能不超標(biāo),但對(duì)電鍍卻是嚴(yán)重的問(wèn)題(尤其是這些缺陷不是單個(gè)的而是集中在一處)。
故障現(xiàn)象:1、泵車在低壓泵送時(shí),換向頻次越來(lái)越快,主油缸活塞桿行程越來(lái)越短,在洗滌室內(nèi)看不到活塞頭,即砼活塞在兩輸送缸靠S閥端動(dòng)作。
2、按點(diǎn)動(dòng)后退,使活塞頭到位后繼續(xù)泵送,情況依舊。
3、高壓泵送正常,怠速時(shí),兩主油缸活塞桿靜止不動(dòng)。
故障分析:1、根據(jù)低壓泵送時(shí)的現(xiàn)象,說(shuō)明兩主油缸無(wú)桿腔油量越來(lái)越多。
2、 參見(jiàn)液壓原理圖七,低壓泵送時(shí),主閥塊6個(gè)高低壓插裝閥中1、2、3閥打開(kāi),4、5、6號(hào)閥關(guān)閉?;钊σ筝^高時(shí)還可以使用液壓連接結(jié)構(gòu),但也不可一概而論,每一種結(jié)構(gòu)都有其各自的優(yōu)勢(shì),所以還需要具體分析的。根據(jù)故障現(xiàn)象,可能是5、6號(hào)插裝閥閥芯關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致低壓泵送時(shí),主四通閥A1口(或B1口)液壓油通過(guò)5、(6)號(hào)插裝閥芯錐面進(jìn)入無(wú)桿腔的油量大于無(wú)桿腔液壓油通過(guò)6、(5)插裝閥錐面向B1口(或A1口)泄出油量,故兩主油缸無(wú)桿腔的油量漸漸增多而產(chǎn)生故障。
故障解決:拆開(kāi)5、6號(hào)插裝閥,取出閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯錐面有磨損,閥芯與閥套閉合不嚴(yán),更換兩插裝閥后,泵車工作正常。
振動(dòng)穩(wěn)定化處理工藝通常用于各類基礎(chǔ)件、焊接件以及長(zhǎng)徑比較大的軸類零件。此處被借用為活塞桿類零件的校直,屬于使用范圍創(chuàng)新。此時(shí)振動(dòng)穩(wěn)定化處理時(shí)的殘余應(yīng)力為附加的壓彎應(yīng)力,激振力則為銅棒敲擊力。
壓彎加敲擊振動(dòng)的方法雖然可解決活塞桿類零件精加工后的變形問(wèn)題,采用銅棒校直還可以節(jié)約激振器設(shè)備,并達(dá)到類似效果,但勞動(dòng)強(qiáng)度大,且要求操作者具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),僅適用于單件和小批量桿類零件的精校直。