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切割粉塵除塵設(shè)備為了取得醉優(yōu)化流場(chǎng),下降煙氣對(duì)濾袋底部的高速?zèng)_刷,本文規(guī)劃了3種不同的導(dǎo)流板安置計(jì)劃,分別記為D。、D 、D .D。安置計(jì)劃:選用了2塊導(dǎo)流板,長(zhǎng)度別離為2 400 mm和1 129 mm,與水平夾角別離為90。緊縮氣的沖擊是按規(guī)則的時(shí)刻距離并經(jīng)過(guò)整理閥來(lái)完成的,經(jīng)過(guò)噴管或文丘里噴嘴施加的緊縮氣沖擊由內(nèi)向外吹緊湊型濾芯,這一進(jìn)程僅僅一會(huì)兒,沉積到緊湊型濾芯上的粉塵便松開并墜落到坐落其下面的鏈?zhǔn)焦伟暹\(yùn)送機(jī)上。和45。;D 安置計(jì)劃:切割粉塵除塵設(shè)備選用了5塊長(zhǎng)度為400 mm導(dǎo)流板均勻安置,切割粉塵除塵設(shè)備下方安置的導(dǎo)流板順次向下向左別離偏移400 ITlfll和200 mm;D 安置計(jì)劃:選用了3塊與水平夾角為45。導(dǎo)流板,醉上部導(dǎo)流板右側(cè)與頂部間隔為1 600 mm,由上至下3塊導(dǎo)流板的長(zhǎng)度別離為600 mm、800 mm、1 000 mm。
切割粉塵除塵設(shè)備鴻溝條件
氣相選用三維穩(wěn)態(tài)隱式求解器,切割粉塵除塵設(shè)備壓力一速度耦合選用SIMPLE算法,對(duì)流項(xiàng)選取二階頂風(fēng)離散格局.煙氣的密度為0.872 67 kg/m ,動(dòng)力黏度為2.36x10一Pa·S,依據(jù)實(shí)測(cè)煙氣流量換算為煙氣流速,切割粉塵除塵設(shè)備氣流和顆粒進(jìn)口流速均為9.48 nCs,出口負(fù)壓設(shè)置為一5 000 Pa.濾袋鴻溝設(shè)置為多孑L介質(zhì)模型,濾袋厚度為2 mm,濾袋浸透率為4E—l1,跳動(dòng)系數(shù)為4 717 m ¨8 .關(guān)于顆粒相,進(jìn)口鴻溝設(shè)置為escape,壁面鴻溝設(shè)置為reflect,多孑L板設(shè)置為interior,濾袋鴻溝設(shè)置為trap。切割粉塵除塵設(shè)備依據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,除塵器改造施行后,不只節(jié)省了替換濾袋的資料本錢和用電量,更有用改進(jìn)了拌和樓的全體環(huán)境,使預(yù)制廠節(jié)能減排作業(yè)落到了實(shí)處。
切割粉塵除塵設(shè)備
布袋除塵器改為電除塵器1988年末, 云南省電力局召開會(huì)議, 專題研究昆明電廠布袋除塵器的問(wèn)題。會(huì)上構(gòu)成兩種定見,一是要求廠家改用原防癟環(huán)制作工藝, 2 臺(tái)切割粉塵除塵設(shè)備替換濾袋和張力繃簧, 嚴(yán)格控制布袋裝置工藝和質(zhì)量, 切割粉塵除塵設(shè)備的除塵功率;二是布袋除塵器維護(hù)作業(yè)量大, 維護(hù)費(fèi)用高, 而3電場(chǎng)電除塵器徹底可以滿意國(guó)家排放規(guī)范, 爽性將布袋除塵器改為電除塵器。在陽(yáng)極模塊吊裝完成后進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè),有必要做好陽(yáng)極模塊的阻隔辦法,防止焊接過(guò)程中火星或殘?jiān)鼔嬄洌c(diǎn)燃陽(yáng)極模塊。通過(guò)評(píng)論, 會(huì)議采用了第二種定見。
切割粉塵除塵設(shè)備成功之處
(1)云南電力規(guī)劃院自主規(guī)劃的布袋除塵器主要參數(shù)挑選根本合理, 除塵器本體的制作和裝置未發(fā)現(xiàn)顯著問(wèn)題, 各項(xiàng)目標(biāo)滿意鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)要求。
(2)布袋除塵器的反吹風(fēng)體系和控制體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常, 反吹清灰作用杰出。
(3)運(yùn)轉(zhuǎn)檢測(cè)標(biāo)明, 濾袋資料選用國(guó)產(chǎn)玻璃纖維是可行的。當(dāng)年, 曾將運(yùn)轉(zhuǎn)兩年后的切割粉塵除塵設(shè)備玻璃纖維濾袋送有關(guān)部門檢測(cè), 檢測(cè)結(jié)果標(biāo)明, 玻璃纖維濾袋的各項(xiàng)目標(biāo)均未發(fā)現(xiàn)顯著下降。
噴吹方法改造為在線脈沖行噴
改造為在線脈沖行噴,清灰時(shí)濾袋逐排噴吹,此刻袋式除塵器內(nèi)其他各排濾袋仍在過(guò)濾狀況,逐室進(jìn)行噴吹清灰。在線噴吹時(shí),盡管被清灰的濾袋不起過(guò)濾作用,但因噴吹時(shí)刻很短,并且濾袋順次逐排清灰,簡(jiǎn)直能夠?qū)⑦^(guò)濾操作看成是接連的。切割粉塵除塵設(shè)備除塵作用將除塵器接高筒體、鋼筋骨架、氣包、脈沖噴灰設(shè)備等配件吊至頂樓,一起鋪設(shè)操控電纜及氣管,將除塵器的電氣操控箱裝置在拌和樓的操作室內(nèi),在送水泥時(shí)翻開除塵器電源和相應(yīng)筒倉(cāng)的除塵器開關(guān)即可,完結(jié)三臺(tái)新除塵器裝置調(diào)試。同時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的噴吹用壓縮空氣壓力雖小,也同樣能到達(dá)清灰作用。
切割粉塵除塵設(shè)備箱體改造
原除塵器長(zhǎng)時(shí)間處于高溫狀況下運(yùn)轉(zhuǎn),外部箱體、切割粉塵除塵設(shè)備上部蓋板變形嚴(yán)峻,使除塵器密封作用差;花板、隔板也均有不同程度的損壞。運(yùn)用本次檢修對(duì)除塵器殼體、隔板等重新制造、裝置,并參照現(xiàn)有除塵器花板安置,將后6 個(gè)濾室進(jìn)行改造,前3 個(gè)室改為天然沉降室。編制濕式電除塵施工防火專項(xiàng)施工計(jì)劃,由各方一起評(píng)論審閱后同意施行。
其他
原切割粉塵除塵設(shè)備引風(fēng)機(jī)、卸灰閥及刮板輸送機(jī)等仍符合新除塵器運(yùn)用要求,不進(jìn)行改造和更新。
切割粉塵除塵設(shè)備改前后參數(shù)比照
依照現(xiàn)場(chǎng)的首要運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)及要求,僅運(yùn)用金屬柔性膜代替布袋、對(duì)現(xiàn)有花板及反吹體系進(jìn)行改造,在工藝流程不變的條件條件下,現(xiàn)有管道閥門、自控及監(jiān)控體系、輸排灰體系及共用工程等均利舊。