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傳統(tǒng)的燃燒器
傳統(tǒng)的燃燒器生成的氮氧化物含量通常在120~150毫克,而低氮燃燒器就是指通過各種技術(shù),將燃燒時氮氧化物的生產(chǎn)量降低到30~80毫克左右。而隨著技術(shù)的不斷更新,現(xiàn)在也有能將氮氧化物的排放降低到30毫克之下的超低氮燃燒器的出現(xiàn)。
傳統(tǒng)的鍋爐燃燒器NOx排放在120~150毫克左右。低氮燃燒器通常是指NOx排放在30~80毫克的燃燒器。NOx排放在30毫克以下的通常稱為超低氮燃燒器
我為大家介紹幾種低氮燃燒器及其原理
關(guān)于低NOx燃燒四角切圓燃燒系統(tǒng)煤粉噴燃器與二次風(fēng)噴嘴是分開布臵的,燃料風(fēng)、輔助風(fēng)和燃盡風(fēng)是分批加入射流火焰,煤粉火焰是一種邊燃燒邊同二次風(fēng)混合的擴(kuò)散火焰,因此形成了一種較長的火焰結(jié)構(gòu)。這種燃料與空氣混合方式,本身就具備有分級燃燒的性質(zhì),對于降低NOx的生成起到有利的作用。燃料系統(tǒng)必須按設(shè)計要求施工,所采用的材料及附屬設(shè)備都必須符合當(dāng)?shù)匾?guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。特別是一次風(fēng)射流切圓較小、二次風(fēng)射流切圓較大,更加推遲了一、二次風(fēng)的初期混合,加強(qiáng)了空氣分級的效果,更是起到抑制NOx的生成作用。四角切圓燃燒的鍋爐NOx排放量為600~1000mg/m3,我廠450-500mg/m3,前后墻對沖燃燒的鍋爐NOx排放量為850~1200mg/m3,二期600mg/m3左右,三四期800-900mg/m3,這說明四角切圓燃燒本身有低NOx生成的基礎(chǔ)。
超低氮燃燒器優(yōu)點:
1、不使用FGR,高溫?zé)煔庠跔t膛停留時間長,有利輻射放熱,效率提升0.5~2%以上,節(jié)能效益好。大容量鍋爐(20噸以上)不使用煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī),節(jié)省電能消耗。
據(jù)新疆特檢院對FGR改造的鍋爐進(jìn)行能效測試發(fā)現(xiàn),F(xiàn)GR低氮改造方式普遍降低能效3%左右。
2、不使用FGR,相對FGR低氮改造方式出力提升15~20%以上,經(jīng)濟(jì)效益好。
3、不使用FGR,無需連接外部煙氣循環(huán)管道,安裝簡便容易,沒有煙氣冷凝水對鍋爐的腐蝕,解決了煙氣冷凝水對鍋爐本體的腐蝕問題,延長鍋爐壽命,經(jīng)濟(jì)效益好。
4、煙氣內(nèi)循環(huán),爐膛內(nèi)煙氣總量沒有增加,沒有振動;不采用煙氣外循環(huán)方式,沒有多臺鍋爐共用煙道時煙氣部分再循環(huán)對其他鍋爐排煙的干擾問題,燃燒穩(wěn)定性好。
5、不用煙氣外循環(huán),沒有震動,無須擔(dān)心煙氣冷凝水對燃燒器燃燒穩(wěn)定性的影響,安益高。
6、不采用煙氣外循環(huán)方式,不會出現(xiàn)環(huán)保檢查時使用FGR 功能,平時關(guān)掉FGR功能超標(biāo)準(zhǔn)排放的問題,社會效益好。
7、采用德國西門子燃燒控制系統(tǒng),全電子比例調(diào)節(jié)方式,可以實現(xiàn)25%~100%范圍內(nèi)的無級調(diào)節(jié)。
旋流燃燒器,出口氣流包含繞燃燒器軸線旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)射流。氣流旋轉(zhuǎn)會在射流中心形成低壓區(qū),從而卷吸邊界高溫?zé)煔?,適用于含揮發(fā)分較高的煤種。無論哪種燃燒器,終目的是為了讓煤粉更好、更清潔的燃燒。由于實際和經(jīng)濟(jì)原因,通過使用過量空氣來減少NOx通常是不可行或不可取的,因此只有采用廢氣或煙氣再循環(huán)(EGR或FGR)、化學(xué)添加劑(如氨)、催化劑輔助等方式。只是直流燃燒器是在爐膛內(nèi)創(chuàng)造一個動力場,通過切圓的方式將爐膛內(nèi)空氣旋轉(zhuǎn),吸引周邊高溫?zé)煔鈪⑴c燃燒。而旋流燃燒器則是在燃燒器設(shè)計上進(jìn)行對空氣的擾動,從而使煤粉空氣混合充分,利于燃燒。