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不銹鋼酸洗原理是使用酸性液體,去除預(yù)處理后鋼材表面的氧化物表皮,去除表面的金屬離子,使其具有美好的光潔度。酸洗的材料形態(tài)有帶洗、管洗、板洗、線洗等,無論何種工藝的酸洗,不銹鋼酸洗生產(chǎn)線工藝從生產(chǎn)到廢水廢氣回收系統(tǒng)之間的各個(gè)環(huán)節(jié)都存在很強(qiáng)的腐蝕狀態(tài)。面部不均勻和波反射的反射:1)工廠加工精度和質(zhì)量控制不嚴(yán)格,飾面材料本身不均勻,平整度超差。因此,防腐材料選擇的好壞直接關(guān)系到設(shè)備、車間地坪、地溝、廢水廢氣的環(huán)?;厥障到y(tǒng)等處的正常使用。常用的酸洗工藝如下:
2.1 酸洗段工藝流程:
→原酸貯備→預(yù)清洗段(約3.5米)→硫酸酸洗段(約12米)→HF HNO3混酸酸洗段(約14米)→清洗段(三段式約8米)→烘干段(約4米)→廢酸液回收→廢水廢氣處理系統(tǒng)
根據(jù)以上酸洗工藝的流程,需要防腐蝕處理工作的地方主要有:
1)酸(清)洗鋼制槽體及平臺(tái);
2)酸路系統(tǒng)(包括新酸系統(tǒng)、酸循環(huán)系統(tǒng)、廢酸系統(tǒng)的貯罐和管道);
3)酸霧收集系統(tǒng)(包括槽蓋及收集管道);
4)車間的鋼筋混凝土地坪(包括設(shè)備基礎(chǔ)地坪)、地溝和地坑。
2.2 不銹鋼酸洗工藝的腐蝕介質(zhì):
不銹鋼酸洗工藝中,各個(gè)工段具有不同的腐蝕介質(zhì),由某鋼鐵公司提供的的酸洗液介質(zhì)狀況如下:
高爐煤氣管道發(fā)生腐蝕的部位主要是管道和設(shè)備的底部,波紋管下部的波峰上,而且腐蝕均由內(nèi)部發(fā)展到外部的點(diǎn)腐蝕。由于濕法除塵可以通過文氏管或洗滌塔將煤氣中的腐蝕性成分(如SO2、SO3、Cl2、H2S等)通過溶解或反應(yīng)去除,而干法除塵的腐蝕性成分只能隨煤氣的流動(dòng)進(jìn)入下道工序,并可以伴隨著煤氣的降溫、水分的析出而進(jìn)入冷凝水,形成高腐蝕性的酸,大量的留存著的煤氣冷凝水在局部有時(shí)能達(dá)到煤氣管道的四分之一高度。使用有機(jī)粘合劑時(shí),不應(yīng)低于10°C54,應(yīng)檢測(cè)甲醛,氨和VOC的濃度。對(duì)于高爐煤氣冷凝水的化學(xué)分析結(jié)果見表1(取自某鋼廠煤氣管道后半段軋鋼區(qū))。
從表1的分析結(jié)果可以看出,冷凝水的總含鹽量很高,PH值為2~3,其中Cl-的含量高達(dá)6 548mg/L。而一般的高爐煤氣冷凝水PH值為6~7,接近中性,Cl-的含量約為361mg/L。
日鋼煤氣管道一直存在腐蝕嚴(yán)重現(xiàn)象,自建廠以來,高爐區(qū)域煤氣主管道已經(jīng)完成了一次更換改造,其煤氣管網(wǎng)有效使用壽命僅3-8年。但2012年新投運(yùn)的煤氣管道在運(yùn)行2年半后,再次出現(xiàn)大面積腐蝕現(xiàn)象,經(jīng)停運(yùn)管道后內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),管網(wǎng)內(nèi)部出現(xiàn)焊縫普遍腐蝕、管材點(diǎn)蝕穿孔現(xiàn)象。為延緩高爐區(qū)域煤氣管道使用壽命,減少頻繁更換造成的損失,原動(dòng)力廠(公用設(shè)施處)會(huì)同公司各部室申請(qǐng)實(shí)施了煤氣管道內(nèi)防腐改造項(xiàng)目,借高爐檢修時(shí)間,對(duì)主煤氣管道進(jìn)行內(nèi)防腐改造。項(xiàng)目自2011年開始進(jìn)行小范圍(2#TRT區(qū)域管道)實(shí)驗(yàn)取得成功后,2014年6月份開始,分別對(duì)3#4#高爐區(qū)域、7#8#高爐區(qū)域、9#10#高爐區(qū)域、13#14#高爐區(qū)域煤氣主管道進(jìn)行了內(nèi)防腐改造。如果你用玻璃膠的話,就注意一點(diǎn),膠必須抹平,而且四邊盡量不要抹,因?yàn)檎车臅r(shí)候你會(huì)擠壓瓷磚,這樣如果在四邊抹膠的話,可能會(huì)被擠出來,而且擠出來如果不在短期間抹干凈的話,會(huì)影響美觀?,F(xiàn)已經(jīng)運(yùn)行近1年。2015年5月26日-27日,公用設(shè)施處擇機(jī)將9#10#高爐區(qū)域煤氣主管道中的4#放散塔區(qū)域DN2800管道停運(yùn)置換,邀請(qǐng)公司審計(jì)處、設(shè)備處、技術(shù)中心等部門共同進(jìn)行了內(nèi)防腐運(yùn)行效果的實(shí)地檢查。
檢查效果如下:2015年4#放散塔區(qū)域DN2800管道內(nèi)部防腐涂層檢查照片
管道兩側(cè)部位涂層良好,無脫落、開裂現(xiàn)象。 下圖為工人清理附在管道內(nèi)壁防腐層上的腐蝕物及雜質(zhì)(烘干水分后),經(jīng)過分析,為氟離子24.76mg / Kg、氯離子10.93g / Kg、鐵離子576g / Kg、硫離子32.6g / Kg、還有其他成分未測(cè)。