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空壓機故障類型及原因分析
空壓機排氣量的不足主要的表現(xiàn)是壓力達不到終點壓力,從故障現(xiàn)象看很可能是由于以下幾種原因造成:
一是入口空氣過濾器的故障,當過濾器中的積垢產(chǎn)生堵塞,就會使排氣量減少;而吸氣管過長,管徑較小,造成吸氣阻力增大時,就直接影響了排氣量。
二是空壓機轉(zhuǎn)速過低會使排氣量下降:空氣壓縮機的排氣量是按規(guī)定的海拔高度、吸氣溫度、濕度設(shè)計的,如果在超過上述標準的高原上使用時,就會造成吸氣壓力降低,排氣量也隨之降低;傳送皮帶打滑一會降低空壓機的轉(zhuǎn)速,進而影響排氣量降低。
三是由于零件磨損導(dǎo)致空壓機各配合間隙的變化而引起的:氣缸、活塞、活塞環(huán)磨損嚴重、超差,造成相關(guān)間隙增大,泄漏量增大,嚴重的話就影響了排氣量。
四是空壓機系統(tǒng)嚴重漏氣,主要是由于填料函不嚴密從而產(chǎn)生漏氣使氣量降低,究其原因:首先,是填料函本身制造時不合要求;其次,可能是在安裝時,活塞桿與填料函中心沒有對好,產(chǎn)生磨損、拉傷等造成的漏氣。
五是空壓機壓力閥的故障對排氣量的影響,主要是指吸、排氣閥的閥座與閥片間落入金屬碎片或其它雜物,造成關(guān)閉不嚴,形成漏氣。
此外,氣閥彈簧力與氣體力匹配的不好也會影響排氣量,彈力過強則使閥片開啟遲緩,彈力太弱則閥片關(guān)閉不及時,這樣不但影響了排氣量,嚴重的話會影響到功率的增加,甚至影響氣閥閥片、彈簧的使用壽命。
移動空壓機軸承過熱是何原因?
軸承在工作中超過正常溫度時的原因可能有:
軸承與軸頸貼合不均勻或接觸面過小(配合間隙過?。?,單位面積上的比壓過大,這種情況大部分發(fā)生在新機器試運轉(zhuǎn)或換新軸瓦后;軸承偏斜或曲軸彎曲、扭曲;軸瓦質(zhì)量不好,潤滑油質(zhì)量不符(粘度?。蛴吐范氯?。齒輪油泵供油壓力太低,以及供油中斷,造成軸瓦缺油,產(chǎn)生干摩擦;軸承有雜物或潤滑油過多,或潤滑油太臟;軸瓦有不均勻的過度磨損;壓縮機安裝時主軸與電動機(或柴油機)主軸聯(lián)軸器沒有找正,誤差太大,致使兩軸傾斜。(90%的從業(yè)者都關(guān)注了'壓縮機網(wǎng)'微信公眾平臺)
排除方法:用涂色法刮研軸瓦,使其接觸面符合要求,改善單位面積上的比壓;適當調(diào)整其配合間隙,檢查曲軸彎曲、扭曲情況,視情況換新曲軸或進行修理;用符合質(zhì)量的軸瓦,檢查輸油管和齒輪油泵,使用符合質(zhì)量要求的潤滑油,檢查調(diào)整油泵使壓力達到要求;清洗及更換新機油,調(diào)整好機油壓力;更換新軸瓦;兩機同心度要正、找平其公差數(shù)值要符合機器說明書規(guī)定的數(shù)值。特別是壓縮機與電動機聯(lián)接用剛性聯(lián)接時,更要注意找正。
正確使用螺桿空壓機,切勿進行這些操作!
空壓機長時間停用導(dǎo)致設(shè)備故障
故障現(xiàn)象
某電廠氣力輸灰系統(tǒng)共安裝有4臺螺桿式空壓機用做輸送氣源,正常運行時3臺空壓機運行一臺備用,備用空壓機定期切換,時間為一個月。某次,運行值班人員將空壓機由備用切換到運行狀態(tài),運行不到2min,只聽一聲悶響,空壓機的運行時間驟然改變,運行人員檢查發(fā)現(xiàn)空壓機油氣桶油面鏡看不到一點油位,立刻停止空壓機運行,關(guān)閉出口門,空壓機系統(tǒng)泄壓后仍然看不到油位。通知檢修人員檢查,懷疑油氣分離器濾芯破損導(dǎo)致潤滑油抽走,檢修人員立即檢查空壓機,結(jié)果發(fā)現(xiàn)油氣分離器濾芯已被嚴重變形,并破損一道口子,油氣桶底部剩余少量潤滑油。
原因分析
備用空壓機停用多久合適,各地不同的氣候條件可以作出不同的選擇;在該廠已經(jīng)出現(xiàn)過空壓機備用停運一個月后,再次啟動時出現(xiàn)油氣分離器濾芯堵塞報警,說明在該廠空壓機不適合停用一個月的時間,但卻沒有引起運行部門的注意??諌簷C距上次保養(yǎng)只有2000h,由于長時間停機,油氣分離器濾芯上粘附的油垢灰分等干結(jié),造成油氣分離器濾芯流通面積減少,啟動空壓機后分離器粘附新的油分,流通面積進一步減少,隨之被分離器前后極大的壓差擠壓變形破損,導(dǎo)致潤滑油被抽走。