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煙囪煙氣氨法脫硫的完善措施中低溫?zé)煔饷撓跣吞?/p>
目前的煙氣氨法脫硫設(shè)備須重中之重健全煙氣脫硫循環(huán)系統(tǒng)液中的硫銨副產(chǎn)物回收再利用解決對策難題,這里有2個加工工藝線路可融合本公司具體情況挑選,其一,加設(shè)將已空氣氧化成硫銨溶液開展深層清潔等解決后,再償試送至化產(chǎn)車間硫銨工藝流程飽和器的硫銨水解液復(fù)混肥,生產(chǎn)制造出硫銨商品;燃燒后脫硝:1)選擇性非催化還原脫硝(SNCR)2)選擇性催化還原脫硝(SCR)3)活性炭吸附4)電子束脫硝技術(shù)。其二,擴(kuò)建將已空氣氧化成的硫銨溶液,運(yùn)用煙氣的發(fā)熱量將硫銨溶液萃取→蒸發(fā)結(jié)晶→旋流器漩流分離出來→離心脫水機(jī)固液分離設(shè)備→獲得水分成分在5%上下的硫銨商品→再送至化產(chǎn)車間硫銨工藝流程開展干躁解決,獲得合乎硫銨產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)水分含量的制成品包裝出口。據(jù)了解已經(jīng)資金投入運(yùn)作中的交流煙筒煙氣氨法脫硫設(shè)備健全對策已在山西省等省的煤焦化公司使用。
關(guān)鍵危害
1鍋爐發(fā)熱量損害擴(kuò)大 安裝SCR脫硝系統(tǒng)軟件后,鍋爐的發(fā)熱量損害主要是根據(jù)脫硝系統(tǒng)軟件后煙溫會減少6℃上下,對鍋爐可能造成一定的危害。
1.2空預(yù)器換熱元器件阻塞,使排煙系統(tǒng)溫度上升 二氧化氮和反映轉(zhuǎn)化成硫酸氫氨,硫酸氫氨在溫度180~200℃的自然環(huán)境中呈“流鼻涕”狀的黏性物,因而在空預(yù)器高溫段和超低溫段處中的塵土在該點(diǎn)非常容易和硫酸氫氨一塊,非常容易黏附于空預(yù)器換熱表面,使空預(yù)器換熱元器件污跡,空預(yù)器的換熱實(shí)際效果越差,造成排煙系統(tǒng)溫度上升,鍋爐減少。轉(zhuǎn)化成硫酸氫氨的化學(xué)反應(yīng)速率關(guān)鍵與溫度、中二氧化氮、SO3及水含量相關(guān)。
1.3空預(yù)器透風(fēng)率擴(kuò)大
氣根據(jù)SCR脫硝系統(tǒng)軟件之后的壓力降將提升500Pa上下,以便使?fàn)t內(nèi)內(nèi)部工作壓力均衡,吸離心風(fēng)機(jī)的負(fù)荷率將有所增加,進(jìn)而造成空預(yù)器內(nèi)部工作壓力減少,使空預(yù)器風(fēng)/煙壓力差擴(kuò)大,造成空預(yù)器透風(fēng)率提升,鍋爐減少。
1.4對排煙道摩擦阻力的危害
SCR脫硝設(shè)備使摩擦阻力提升500Pa上下,并且對蜂窩式金屬催化劑非常容易積塵阻塞,且伴隨著運(yùn)作時間的提高,金屬催化劑阻塞水平也越比較嚴(yán)重,將造成吸離心風(fēng)機(jī)的能耗提升。如今設(shè)計(jì)方案的SCR脫硝系統(tǒng)軟件均不設(shè)計(jì)方案旁通系統(tǒng)軟件,假如金屬催化劑阻塞比較嚴(yán)重,將立即危害鍋爐的安全性、平穩(wěn)運(yùn)作。氨泄漏主要是人身安全問題,氨氣泄漏后,及時切斷,相對可控,液氨罐泄漏可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果。
對空預(yù)器的危害,相較為而言SCR煙氣脫硝設(shè)備對空預(yù)器的危害更加突顯,關(guān)鍵緣故是硫酸氫氨的腐蝕和黏結(jié)性。硫酸氫氨與塵土一起黏附在空預(yù)器的換熱元器件上,不但減少換熱實(shí)際效果,還將會在空預(yù)器的低溫段造成低溫浸蝕,另外導(dǎo)致空預(yù)器的積塵。
SCR煙氣脫硝設(shè)備氨逃逸率一般設(shè)計(jì)方案為≯3ppm,肇事逃逸率超出設(shè)計(jì)方案值時將會導(dǎo)致很多的硫酸氫氨轉(zhuǎn)化成,導(dǎo)致空預(yù)器比較嚴(yán)重阻塞,這將導(dǎo)致進(jìn)風(fēng)機(jī)電工程耗提升、一次離心風(fēng)機(jī)母管工作壓力起伏大等狀況。此外,燃用高硫煤時,煙氣中SO3成分較高,要是煙氣中有0.005%的SO3,煙氣就可以提升到150℃之上。另外二氧化氮和NOx反映物質(zhì)為N2和水,因而空預(yù)器的低溫段就將會有硫酸溶液凝固在換熱元器件上,導(dǎo)致空預(yù)器的低溫浸蝕。石膏漿液品質(zhì)(灰塵、氯離子等)直接影響反應(yīng),品質(zhì)變差也導(dǎo)致所加石灰石過量。
燒結(jié)煙氣低溫SCR脫硝具有以下優(yōu)點(diǎn):
煅燒煙氣低溫SCR脫硝具備下列優(yōu)勢:
1) 低溫下可完成脫硝,煅燒煙氣僅需小量或不用設(shè)定再加熱裝置,機(jī)器設(shè)備容積大幅度減縮,耗能大幅度降低。
2) 脫硝設(shè)備布置不會受到溫度限定,可布置于除灰、煙氣脫硫后,不用對原煙氣凈化系統(tǒng)開展修改,安裝簡單,適應(yīng)能力強(qiáng)。
3)
脫硝設(shè)備布置于低塵、低硫的原煙氣凈化系統(tǒng)尾端,無金屬催化劑阻塞、損壞、少量稀有元素環(huán)境污染、SO2等難題,維護(hù)保養(yǎng)低成本,使用期長。
低溫SCR脫硝優(yōu)點(diǎn)顯著,但低溫下SCR金屬催化劑防水層、抗硫的難題仍未獲得合理的處理,低溫SCR脫硝缺乏完善靠譜的工程施工流程。低溫SCR脫硝技術(shù)性應(yīng)用前景寬闊,鋼鐵行業(yè)超低排放更新改造取得成功是否立即關(guān)聯(lián)到公司的存活與發(fā)展趨勢,而超低排放更新改造的重中之重是脫硝,因而,處理低溫SCR脫硝的工程項(xiàng)目難點(diǎn)實(shí)際意義重特大。特別注意的是水壓試驗(yàn)不能代替氣密性試驗(yàn),在進(jìn)密性試驗(yàn)時要注意靜置時間,由于氣體受溫度影響很大,在比較壓力時,要充分考慮溫度影響,經(jīng)過溫度換算可以,從實(shí)際經(jīng)驗(yàn)看,靜置24小時左右,溫度基本一致時觀察壓力變化更直觀。